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優化L—抗外血酸—2—磷酸酯生產工藝

2015-05-18 14:06:04陸文燦周麗
中國高新技術企業 2015年17期

陸文燦 周麗

摘要:L-抗外血酸-2-磷酸酯是一種高穩定性的維生素C衍生物,它是由L-抗壞血酸與三偏磷酸鈉經酯化反應得到。文章主要研究了L-抗壞血酸-2-磷酸酯的生產工藝優化,通過研究反應原料配比、pH值、反應時間、反應溫度以及設備參數等影響因素,解決了生產過程中的含量偏低、固化后太硬、成品均勻度及色差問題。

關鍵詞:L-抗外血酸-2-磷酸酯;維生素C;三偏磷酸鈉;酯化反應;pH值 文獻標識碼:A

中圖分類號:TQ316 文章編號:1009-2374(2015)18-0033-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2015.18.017

維生素C是動物生長、發育和繁殖過程中必不可少的營養物質,但由于動物自身不能合成,只能從外界攝取,故需在飼料中補充。維生素C本身因具有烯醇式結構,而易被環境中的氧氣迅速分解而大量損失,尤其在魚蝦等水產飼料中。因此,維生素C是食品和飼料原料中最不穩定的維生素之一。L-抗壞血酸-2-磷酸酯(以下簡稱磷酸酯)與維生素C相比,磷酸酯具有強抗氧化性、強熱穩定性、強抗壓性以及在體內體外都能被磷酸酶水解而具有維生素C活性等優點,因而能夠滿足飼料加工生產的需要。

1 現狀研究

現有磷酸酯生產工藝在生產過程中,通常存在以下問題,難以解決,具體描述如下:(1)含量偏低(要求含量≥35%),但符合標準的只有50%左右;(2)物料固化后太硬,難以切割,影響生產速度,導致生產受阻;(3)成品均勻度不好,顆粒大小不一;(4)成品色差問題,外觀顏色深淺也不一樣。

2 試驗情況

針對以上現有工藝問題,本研究通過考察反應溫度、pH值、原料配比、反應時間及設備參數等因素對磷酸酯生產工藝的影響,以期找到解決以上問題的方法。

2.1 調整維生素C與三偏磷酸鈉原料配比

在固定維生素C原料使用量的前提下,提高三偏磷酸鈉的配比,適當增加三偏磷酸鈉的配比,使反應向生成磷酸酯的方向進行,從而提高成品含量,表1是本次試驗的統計表。從試驗結果看,增加三偏磷酸鈉的配比,確實能提高成品含量。但根據以前的研究隨著磷酸化試劑添加量的增加,產物AsPP獲得率呈現先上升后下降的規律,所以三偏磷酸鈉的配比也不可過高。因此,本次試驗選定維生素C與三偏磷酸鈉的配比1∶0.8為最佳效果。

2.2 反應過程的控制

根據pH的變化將反應過程分為三個階段:pH值低于7.0之前,是維生素C和Ca(OH)2反應生產維生素C鈣的過程;pH在7.0~8.0之間,是由維生素C鈣合成三聚磷酸酯的過程;pH在8.0~12.0之間,是由三聚磷酸酯降解為二聚磷酸酯或單聚磷酸酯的過程。反應過程控制主要控制的是加入三偏磷酸鈉以后的反應過程。在加入三偏磷酸鈉后,如果Ca(OH)2流加量過快,不加以控制,合成反應迅速進行,則不能充分進行降解反應,那么生成的產品中三聚磷酸酯較多,含量達不到要求;如果Ca(OH)2流加量過慢,三偏磷酸鈉在水中易發生降解,就不會和維生素C鈣反應;同時如果反應溫度過高,反應速度過快,物料易未到反應終點就會快速凝固,同樣影響成品含量和物料切割。本次試驗是在固定維生素C與三偏磷酸鈉比例1∶0.8的條件下,反應時間、溫度與含量的變化結果,具體情況如表2所示:

根據表2試驗結果,反應過程時間控制在80~105min,含量較高,再根據以上pH變化的三個階段劃分,具體控制措施是第一階段控制30min以上,加三偏磷酸鈉控制10min,反應時間控制在30~50min,反應溫度控制在35℃以下。

2.3 調整氫氧化鈣使用量,提高終點pH值

在生產操作過程中發現,pH值低,反應后的物料固化時間縮短、硬度增加、含量偏低;pH值增高,反應后的物料固化時間延長、硬度降低、含量提高;對反應終點pH值進行試驗,試驗結果見表3:

從表3可以看出,pH值控制在11.0以上,成品含量較好。首先,在試驗過程中發現,pH值過高,先生成的磷酸酯在強堿的破壞下,生成其他的副產品,反而降低成品含量;其次,物料粘性太大,會在進入微分干燥機時堵塞干燥機,物料易出現烘焦現象。因此我們將pH值控制在11.0~12.5之間,將氫氧化鈣使用量提高0.15個百分點即可以達到。

通過對維生素C與三偏磷酸鈉原料配比調整、反應過程的控制時間與溫度的控制以及調整氫氧化鈣使用量,提高終點pH值的控制方法,L-抗壞血酸-2-磷酸酯成品含量穩步提高,從原來的35.0%左右提高到36.0%以上;切割物料人力大為降低,從原來的每批8人2小時,下降到2人2小時。

2.4 解決細度問題,減少成品色差,提高成品外觀質量

試驗時,成品細度分布顯示過200目占30%~40%,顆粒度不均勻,粗的顏色深,細的顏色淺,成品存在色差問題。本次試驗通過調節分級器頻率以及改變篩網目數來控制成品均勻度,減少色差。表4是提高篩網目數后分級器頻率變化后的成品均勻度情況。

3 驗證

按照試驗后得出的新工藝組織生產,連續生產兩個月,每月生產50批,成品質量穩定,含量及收率均達到了較好水平,兩個月,共100批產品,含量平均為37.11,收率達到99.1%,同時物料切割人力成本大幅

下降。

4 結語

通過對L-抗外血酸-2-磷酸酯工藝研究及優化,確定了生產的最優工藝條件:維生素C和三偏磷酸鈉配比1∶0.8,反應過程控制80~105min,反應溫度控制在35℃以下,反應終點pH值控制在11.0~12.5之間,分級器頻率控制在3.8~4.2之間。該工藝可以得到穩定性較好的成品,大大提升產品的市場競爭力。

參考文獻

[1] Kaiser,Klaus(Neustadt DE),Balkenhohl,et al.Preparation of Calcium L-Ascorbate-2-Phosphate:US,5420302[P].1995-05-30.

[2] 黃強,鄭建仙.飼料添加劑VC多聚磷酸酯的合成工藝優化研究[J].糧食與飼料工業,2009,(12).

作者簡介:陸文燦(1969-),男,江蘇靖江人,江蘇江山制藥有限公司工程師,研究方向:化學科學。

(責任編輯:周 瓊)

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