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高粘度中末精煤脫水技術(shù)研究和應(yīng)用

2014-12-22 21:27:43魏連福張亮捷張祖軍
山東工業(yè)技術(shù) 2014年16期
關(guān)鍵詞:煤礦工藝設(shè)備

魏連福,張亮捷,張祖軍

(肥城白莊煤礦有限公司,山東 肥城 271608)

高粘度中末精煤脫水技術(shù)研究和應(yīng)用

魏連福,張亮捷,張祖軍

(肥城白莊煤礦有限公司,山東 肥城 271608)

白莊煤礦采用濕法分選工藝,中末精煤脫水系統(tǒng)簡單,中末精煤脫水后,效果較差,水分過高。根據(jù)這一問題,分析了現(xiàn)有工藝缺點,研究確定了選煤廠與煤科總院河北唐山分院共同重新研究設(shè)計實施了新的脫水工藝方案,降低了中末精煤水分,提搞了經(jīng)濟效益。

選煤廠;中末精煤;水分;脫水;工藝流程;工藝設(shè)計

1 白莊礦洗煤廠中末精煤水分現(xiàn)狀

隨著煤炭市場競爭的日趨激烈,尤其當(dāng)前是買方市場,用戶對煤炭產(chǎn)品的質(zhì)量要求越來越嚴(yán)格。產(chǎn)品水分是一個重要的指標(biāo),國內(nèi)煉焦用精煤要求水分不能高于8.0%,白莊煤礦采用濕法分選工藝,中末精煤脫水系統(tǒng)簡單,主要采用固定弧形篩和高頻篩脫水,中末精煤脫水后,效果較差,水分在24%~28%之間,水分過高。

末精煤產(chǎn)品水分偏高,給生產(chǎn)和使用帶來一系列的負(fù)責(zé)效應(yīng),造成大量的無效運輸,增加運輸成本,浪費運輸資源。對煉焦煤而言,水分偏高,會增加熱能消耗,延長焦化時間,降低焦?fàn)t產(chǎn)率,縮短焦?fàn)t壽命。另外,選煤廠生產(chǎn)時,煤中水分過高還會使運輸皮帶打滑。

中末煤主要銷售到電廠,中末煤的內(nèi)在水分通常不能在洗選過程中改變,但表面水分大部分可以脫除。中末煤過高的表面水分不僅影響其使用價值,而且會給電廠的安全運行造成威脅。因此電廠對表面水分過高的中末煤拒絕購買;另外,白莊煤礦選煤廠生產(chǎn)時,高粘度中末煤水分過高還會使運輸皮帶打滑。因中末煤水分過高而不得不停止生產(chǎn),使生產(chǎn)不能連續(xù)進(jìn)行,停產(chǎn)次數(shù)頻繁且時間較長,嚴(yán)重影響了正常生產(chǎn),增加了成本。

因此,白莊煤礦選煤廠必須研究優(yōu)化高粘度中末精煤工藝脫水技術(shù),達(dá)到當(dāng)前市場要求。

2 高粘度中末精煤脫水工藝技術(shù)研究和應(yīng)用

受機械化采煤和礦井復(fù)雜地質(zhì)條件的影響,白莊煤礦選煤廠入洗原煤中(含七層煤)細(xì)粒級含量增多、水分增加、泥化現(xiàn)象嚴(yán)重。導(dǎo)致生產(chǎn)出的高粘度中末精煤難以脫水,中末精煤水分高(約為11.5%~15%)。一般的脫水工藝難以達(dá)到客戶要求,因此需要研究高粘度中末精煤脫水技術(shù),選煤廠與煤科總院河北唐山分院共同重新研究設(shè)計了新的脫水工藝方案,工藝流程確定:

現(xiàn)有計量煤泥桶中的煤泥水先用煤泥渣漿泵打入FX500-GXXJ*6型分級、濃縮旋流器組,旋流器底流進(jìn)入HWS煤泥分選機進(jìn)行分選,生產(chǎn)出中末精煤,然后用電振、擊打弧形篩對中末精煤分別進(jìn)行脫水后,再進(jìn)入臥式刮刀離心機進(jìn)行脫水。主要技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)點如下:

(1)針對中末精煤性質(zhì),在計量煤泥桶中研究加入助濾劑,降低中末精煤的粘度,達(dá)到設(shè)備脫水效果要求。中末精煤未處理前的煤泥水中所懸浮的顆粒或膠體大多含負(fù)電性,其電荷隨著粒子的形態(tài)及電解液的環(huán)境而改變。當(dāng)一膠體粒子分散于水中時,它可能游離吸附或吸引某些低相對分子量的帶反電荷的電子,在其表面形成雙電層,其在靜電引力和濃度差的雙重驅(qū)動下而穩(wěn)定。當(dāng)有外加離子時,這種平衡被破壞而產(chǎn)生凝聚作用。白莊煤礦選煤廠使用的助濾劑不僅靠靜電引力、分子間的作用力,它還有較強的氫鍵和其它分學(xué)鍵的作用,它能形成疏松、多孔的凝聚體,起到改善中末精煤比阻作用,從而獲得顆粒大,孔隙多,透氣性好的有利于快速脫水的結(jié)構(gòu),從而最佳脫水效果。

(2)在現(xiàn)有脫水設(shè)備中,高頻篩電耗高,脫水效果差,維修量大,因此,需要淘汰高頻篩,采用新式節(jié)能的其它脫水篩代替。優(yōu)化設(shè)計創(chuàng)新先進(jìn)高粘度中末精煤脫水工藝,淘汰高電耗的高頻脫水篩,采用振動擊打翻轉(zhuǎn)弧形篩脫水。通常中末煤脫水篩一般選用聚氨酯橡膠篩面,但其篩縫尺寸只能達(dá)到0.25mm,篩面開孔率低,所以在處理水分大、粘濕礦物時,容易出現(xiàn)篩孔堵塞現(xiàn)象,影響脫水效果。所根據(jù)不銹鋼弧形篩泄水量較大,高灰細(xì)泥極易脫除的特點,改造工藝直接采用弧形篩替代高頻篩進(jìn)行脫水、脫泥。并在傳統(tǒng)震動脫水的基礎(chǔ)上,設(shè)計了橡膠錘對弧形篩篩面擊打裝置,每3分鐘擊打一次,擊打頻率可以根據(jù)電控系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)節(jié),合理的設(shè)計,使中末煤脫水篩的脫介脫水效果更佳,不但解決了選煤廠選礦廠礦產(chǎn)資源的浪費問題和處理設(shè)備投資巨大的問題,又能實現(xiàn)資源的回收利用,降低了能耗,提高了企業(yè)收益,對于提高資源利用率減少對環(huán)境的污染問題起到了巨大的作用。

(3)臥式振動離心機屬于離心脫水設(shè)備類。白莊煤礦選煤廠選用山東高新有限公司生產(chǎn)的GWXL1100臥式振動離心機是雙質(zhì)量非線性振動系統(tǒng),該機工作原理:物料經(jīng)過入料管沿篩座進(jìn)入篩籃的底部,篩籃在做軸向旋轉(zhuǎn)運動的同時在振動電機的作用下產(chǎn)生軸向的往復(fù)運動,篩籃內(nèi)的物料受離心力作用緊貼篩面,在振動力作用下料層均勻地向篩籃大端移動,脫水后的物料從篩籃大端甩出,落入機殼下部的排料口,向下排出。物料中的水在離心力作用下,透過料層和篩縫,甩向機殼四周,沿內(nèi)壁流向排水口排出,這一脫水過程連續(xù)不斷的進(jìn)行。但在處理高粘度中末精煤脫水時,離心脫水機脫水時,煤泥容易粘在篩籃上,導(dǎo)致設(shè)備振動大,容易損壞,堵塞篩籃縫隙,造成設(shè)備無法脫水,因此需要改進(jìn)設(shè)計脫水設(shè)備,將粘在篩籃上的煤及時清除,保證設(shè)備脫水效果。與山東高新科技有限公司合作,采用新式臥式離心脫水機,振動卸料與刮刀卸料同時使用,在離心機內(nèi)部安裝一噴水管,對粘在篩籃上的煤及時沖洗掉,避免篩籃粘煤,保證了脫水效果。

3 經(jīng)濟效益

(1)降低了中煤水分:將中煤水分降低到10%以下;降低末了精煤水分:將末精煤水分降低到9%以下;降低了末中煤水分:將末中煤水分降低到10%以下;滿足客戶要求.

(2)提高經(jīng)濟效益:減少因中煤等水分高造成的停機時間提高設(shè)備運轉(zhuǎn)率,提高設(shè)備作業(yè)率,減少停產(chǎn)損失,提高產(chǎn)能,增加效益。中煤因水分降低,銷售到電廠,噸煤提價50元。

(3)改善生產(chǎn)環(huán)境:大大降低皮帶機跑水而污染環(huán)境,有利于廠區(qū)清潔,減少惡劣環(huán)境工作時間,降低工作強度。

預(yù)計年節(jié)約電費20萬元左右,減少設(shè)備影響時間,多洗精煤創(chuàng)造效益約50萬元,中煤水分降低后,提質(zhì)增效約50萬元,總經(jīng)濟效益120萬元以上。

[1]喬高林.細(xì)粉煤及尾煤脫水技術(shù)的現(xiàn)狀及發(fā)展前景[J].煤炭科學(xué)技術(shù),2008(02):12.

魏連福(1975—),男,從事礦物加工技術(shù)工作。

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