周賤生 漆良明 鄧志宏
(新余鋼鐵集團有限公司 江西新余 338001)
新余鋼鐵集團有限公司第一煉鋼廠2#轉爐由于發生爆炸事故后,轉爐軸承座局部遭受嚴重損壞,為早日恢復生產,必須盡快了解設備損壞情況,制定簡單、可行、可靠的修復方案。
由于2#轉爐發生爆炸使托圈非傳動側耳軸在水平面上偏離其軸線約80mm,造成轉爐非傳動側軸承支座破壞,軸承支座往爐后下方明顯傾斜。軸承支座左側鉸座銷軸剪斷,飛射出撞至臨近混凝土柱(見圖1)。軸承支座右端鉸座破壞錯位(見圖2),且鉸座外側局部崩裂。

圖1 左鉸座銷軸剪斷撞射水泥柱

圖2 右端鉸座破壞錯位
圖3轉爐總裝圖中右側即為嚴重受損的非傳動側軸承座。
轉爐設備可視損壞主要位于非傳動側軸承支座下部的鉸支座,因此必須先修復鉸座,使托圈與耳軸恢復至原始安裝狀態,進而搖爐以便檢查、調整其它設備。由圖3看出,傳動側耳軸軸承是調心滾子軸承,最大允許偏心角度為1.5°。故可將非傳動側軸承座頂升至合適高度,在線更換修復損壞的鉸座,然后在水平方向施加推力使轉爐整體包括托圈、非傳動側軸承座恢復原始位置。其過程簡化為圖4模型,使轉爐爐體、托圈以及非傳動側軸承座以傳動側軸承座為支點(圖中O1點)向上偏轉一定角度,修復完鉸座后,再沿垂直紙面方向偏轉一定角度復位。

圖3 轉爐總裝圖

圖4 轉爐受力分析示意圖
3.2.1 非傳動側軸承支座強度核算
此時轉爐自重約580t,其中包括爐體設備180t、耐材340t、爐內渣和殘鋼60t;托圈自重為256t。轉爐受力簡化為圖4所示,F1為傳動側軸承座支撐力,F2為非傳動側軸承座支撐力,G1為爐體及托圈總重,G2為傾動裝置重量。
根據轉爐系統力學平衡條件[1],以轉爐中心O點為力矩平衡點,可得如下力學方程

式(1)中,爐體和托圈自重G1=580t+256t=836t;傾動裝置自重G2=114.8t,代入(1)式得

即傳動側軸承支座支撐力為557.75t,非傳動側軸承支座支撐力為393.05t,因此非傳動側軸承支座頂升力必須大于393.05t。
為保證非傳動側軸承支座頂升時的穩定,擬對稱布置2個千斤頂位于非傳動側軸承支座底部,兩千斤頂相距500mm,單個千斤頂最大頂升能力500t。
核算2個500t千斤頂同時頂升時,須先核算非傳動側軸承支座的機械強度,以保證頂升時不損壞支座。已求出非傳動側軸承支座支撐力為393.05t,有限元計算時載荷取400t,均布作用在軸承支座上表面。
按非傳動側軸承支座圖簡化,建立軸承支座三維計算模型[1]。兩個千斤頂直接作用在軸承支座下表面,假定千斤頂與支座接觸面為Ф400mm圓,千斤頂中心到軸承支座中心線距離為500mm,計算時在接觸面施加固定約束,如圖5所示。

圖5 支座有限元計算模型
計算結果如圖6,最大應力約為86MPa,出現在千斤頂與支座接觸面邊緣。軸承支座底板材料為Q235B,厚度為100mm,其屈服極限為205MPa,則軸承支座的安全系數n=20 5/86=2.38。由計算結果知,軸承支座強度足夠,符合安全要求。

圖6 頂升時軸承支座應力分布
3.2.2 土建結構強度核算
頂升時千斤頂下部作用于土建基礎平臺上,千斤頂位置距離基礎邊緣超過500mm且作用點不懸空,經核算+5.990m基礎平臺能提供足夠支撐力。
軸承支座水平方向平推矯正需借助爐后混凝土柱提供千斤頂支撐,該混凝土柱下端固定、上端自由,柱子截面尺寸為600×800mm,以截面剪力校核柱子強度,經計算柱子可以承受最大46.2t的水平推力。因為柱子上端是平臺,平臺可以將力傳遞到其他柱子,則柱子可承受的水平力可提高約35%左右,即62.37t。
根據文獻[2]鋼-鋼滑動摩擦系數為0.1,靜摩擦系數為0.15,故爐前爐后水平矯正推力啟動時所需克服的水平阻力為:


滑動過程中所需克服的水平阻力為:其中非傳動側軸承支座水平移動矯正的靜摩擦力為(3)式中的589.6kN,小于混凝土柱能承受的最大水平力。因此擬在非傳動側軸承支座下部,鋪設滑軌方鋼方案可行,而無需采用滾動摩擦工裝平推復位。同時,為減小摩擦阻力,平推時在滑軌表面涂抹潤滑脂。
轉爐耳軸調心滾子軸承最大偏心角度為1.5°,兩軸承座之間跨距為10130mm,計算出非傳動側剖分上鉸座最大可頂升262.7mm,見圖7。而剖分鉸座銷軸軸向定位擋板直徑為Φ244mm,頂升高度只需大于銷軸軸向定位擋板半徑R122mm就能裝拆銷軸,即偏心角度為0.75°時,上鉸座可頂升131mm,可滿足銷軸裝拆及剖分鉸座的修復操作所需空間。

圖7 托圈中心線偏轉角度為1.5°時鉸座上升距離
頂升非傳動側軸承支座時,傾動裝置將下沉。由傾動裝置與扭力桿幾何關系知,傳動側軸承座中心相對傾動裝置偏轉1°,扭力桿裝置的連桿偏轉1.7°,曲柄偏轉4°。而扭力桿關節軸承的允許偏轉角為8°,可見非傳動側軸承支座頂升不會影響扭力桿裝置。
頂升非傳動側軸承支座時,傳動側軸承座的密封軸套將與端蓋上、下二處干涉,如圖8所示。因此,頂升前需先拆除傳動側軸承座二端端蓋。
以上核算數據及相關設備分析表明,用千斤頂頂升非傳動側軸承支座一定高度,進而修復軸承支座鉸座,最后平推復位的方案理論上可行。

圖8 頂升時傳動側軸承座相干涉部位
實際修復時共采用6個千斤頂,見圖9修復工裝布置圖。2個500t千斤頂位于非傳動側軸承支座下部,另外4個200t千斤頂分別水平布置,位于軸承支座的東、西、北三個位置,在軸承支座頂升時使轉爐保持穩定,同時還起水平推動軸承支座移動復位作用。在非傳動側軸承支座+5.990m標高設備底板(厚度50mm)上,鋪設4層60mm厚的1200×1300mm鋼板,2個500t千斤頂放置在這4層厚板上,一方面頂升時防止設備底板變形,另一方面擴大支撐面積,降低頂升軸承支座時作用于土建基礎的壓強。

圖9 實施修復工裝布置圖
在2個500t千斤頂的兩旁設置有箱型結構的支撐立柱,立柱頂部南北方向分別安放墊塊和兩根170×170mm的方鋼,起軸承座水平移位支撐導軌作用。方鋼頂部打磨光滑并涂敷潤滑脂,同樣打磨光滑的軸承支座底板,通過2個500t千斤頂頂升200mm高度后,緩慢放置在兩根方鋼頂面上,然后開始在線分別修復左、右剖分鉸座,修復后裝入新加工的鉸座銷軸,微調北側千斤頂,使剖分鉸座吻合,隨即用東側(爐后)千斤頂水平推動軸承座,使上下鉸座端部對齊,隨后再次頂升軸承支座,拆去箱型立柱后,緩慢下降軸承支座,最后組裝二端鉸座銷軸蓋,至此非傳動側軸承支座鉸座修復工作完成。

圖10 左、右鉸座修復及復位后照片
轉爐非傳動側軸承支座剖分鉸座修復從方案制定、工裝準備、修復實施到最后完成共用時4天,并在拆除腳手架和臨時支撐架后,初步檢查托圈擋座、傾動制動器等設備均正常后開始試搖爐投入生產。2#轉爐修復后投入正常生產至今,轉爐設備符合安全規范,運行平穩,能滿足生產要求。
簡介了轉爐因事故造成的設備損壞情況,擬定修復方案并進行相關分析、計算驗證,通過實踐證明修復方案可行、有效,對冶金行業轉爐設備設計及事故后設備修復有參考和借鑒意義。
[1](美)Solidworks公司.Solidworks Simulation高級教程(2009版)[M].北京:機械工業出版社,2009.
[2]成大先.機械設計手冊[M].北京:化學工業出版社,2007.