張少丕, 陳世元, 皮明超
(1. 鄭州凌達壓縮機有限公司,河南 鄭州 450001; 2. 華南理工大學,廣東 廣州 510000)
隨著生活品質提高,人們對房間空調器的要求越來越高。具有溫度調節平滑、變化緩慢、創造舒適溫馨環境的變頻空調器越來越受到人們的喜愛。另外其具有高效、節能等特點,相對同等級定速空調可省電30%以上,節能效果顯著。因此,變頻空調器具有良好的應用前景。
在變頻空調上使用的變頻壓縮機主要使用永磁同步電機,其結構簡單、運行平穩、效率高、功率因數高。隨著國家對變頻空調器能效水平要求的提高,驅動用電動機的性能優劣直接關系到變頻空調器的能效等級。準確計算永磁電機各項參數和性能的重要前提是獲得正確的磁場分布。用電磁場分析方法取代傳統的磁路計算是實現這一目標的有效手段。本文以傳統的電磁計算程序為基礎,以電磁場有限元法Jmag-Studio為計算手段,展開對永磁電機電磁場問題的深入研究。通過電動機樣機測試,對比了電動機性能的理論與實際的差異,及變頻壓縮機和對應空調器的性能,通過實際測試說明了該方法的準確性。
變頻壓縮機用電機的結構選擇,不僅關系到電機的性能,而且關系到整個空調系統是否可以達到性能最優。
定子結構要綜合考慮電機的性能目標,同時又適合大批量生產,低制造成本。定子鐵心采用六槽整體結構,繞組采用節距為1的集中線圈式,接線方式采用星形接法。該繞組形式顯著縮短了電樞繞組的端部長度,減少銅、鋼等材料使用量,降低材料成本,減小電樞繞組的端部漏抗,降低繞組銅耗,提升效率,更易達到高效節能的目標。為使反電動勢為正弦波,需要設計非均勻氣隙。考慮到工程需求,本文通過改變定子齒部極靴的形狀來達到改變氣隙長度的目的。
轉子結構的選擇,綜合考量永磁體的安裝方式與整機長期運行的可靠性,選用內置式轉子結構。其交軸電感大于直軸電感,表現出凸極性質,更便于實現弱磁調速。據分數槽繞組的對稱條件,極數確定為4極。綜合以上分析,電機結構如圖1所示。

圖1 電機結構圖
因永磁體材料性能直接影響電動機的功率密度和允許的工作溫度,綜合實際要求,選用燒結釹鐵硼,材料牌號為N38UH。其具有較高的磁能積,有利于提高功率密度,減小電機體積。
永磁體尺寸由如下算式計算得出。
每極永磁體長度:
(1)
每極永磁體寬度:
bm=αpτ
(2)
(3)
(4)
(5)
式中:t——永磁體的工作溫度。
根據永磁體的工作溫度t為120℃,得出磁鋼尺寸為長30.7mm,寬30.5mm,厚3.4mm。
調速永磁同步電動機的最大轉矩與電磁負荷、主要尺寸之間滿足如下關系式。
電動機的主要尺寸表示為
(6)
(7)
式中:p=1;tb=6.5s;γFe=7500kg/m3;ωb=3437rad/s;A=1500A/m;Bδ1=0.85T。利用式(7)計算得出,定子內徑Di1=60.3mm,取整數為Di1=61mm。氣隙長度初值取δ=0.7mm。
發病前用25%嘧菌酯1500倍液~2000倍液噴霧預防。發病初期,用20%三唑酮(粉銹寧)乳油800倍液~1000倍液,加優質葉面肥,或用1%多抗霉素可濕性粉劑800倍液、或12.5%烯唑醇可濕性粉劑600倍液。或10%氟硅唑(福星)7500倍液、或70%甲基托布津可濕性粉劑1000倍液~1500倍液,或50%硫懸浮劑200倍液~400倍液,75%百菌清可濕性粉劑500倍液~800倍液,或10%苯醚甲環唑(世高)1500倍液噴霧防治。隔7d~10d防治1次,連續防治2次或3次。藥劑交替使用,每種藥劑只能使用1次。采收前5d~7d停止用藥。
電機的關鍵參數如表1所示。

表1 電機關鍵參數表
本文以定子鐵心直徑的1.05倍的圓形區域為計算范圍,建立二維全模型分析。
其邊界條件為
空載計算以60Hz(3600r/min)頻率下的反電動勢波形為基準進行分析。

圖2 反電動勢波形圖
從圖2可看出,反電動勢的波形接近正弦波形,達到設計目標。在3600r/min時,每相反電動勢的幅值為119V,每相反電動勢的有效值為77.08V,相間反電動勢的有效值為133.51V,每相KE為21.41V/Kr,線間KE為37.09V/Krpm。
如圖3所示,電機轉矩波動的幅度在±0.13N·m,隨著轉子旋轉位置變化均勻。

圖3 齒槽轉矩波形圖
1.4.1 電勢系數測試
圖4為樣機實測的反電勢波形,從圖中可以看出此時的旋轉頻率f為1/50ms=20Hz,從而得到n=60f/P=600r/min。

圖4 樣機的反電勢波形

1.4.2 電機本體效率分析
在80、60、40Hz三個頻率下,比較理論效率和實測效率,兩者差異較小,電機性能參數如表2所示。另外,可計算出電動機的轉矩系數G為0.393N·m/A。

表2 電機性能參數表
電機效率的理論計算值與實際測試值最大誤差值為0.35%,并未超過0.5%,理論計算誤差可以接受。在整個轉矩測試范圍內,曲線變化平緩,并未出現較大的落差。
利用試制成功的電機本體,裝配成家用空調器系統用的變頻壓縮機,同時配合對應電機參數的逆變器,以期評估電機在實際負載作用的性能情況。為更好的評估壓縮機的性能,進而評價空調器的能效等級。
利用理論計算得出的交、直軸電感,轉矩系數,電壓系數等參數,用于逆變器驅動壓縮機單體,變頻壓縮機的性能,噪音和振動效果均較為理想,再次驗證理論計算數據的準確性。
綜合分析,三個頻段下的變頻壓縮機單體性能(見表3),均達到工程要求水平,效果良好。
利用軟件攜帶的電感計算工具,計算在60Hz頻率下的電機交、直軸電感,見表4。

表3 變頻壓縮機單體性能數據表

表4 電感參數表
為全面評估空調器的能效等級,需要測試制冷和制熱條件下的性能數據,以便綜合評價空調器的能效等級。本文研究所采用的空調器系統為冷暖型空調器KFR-35機(大1.5匹)。
在制冷條件下,使用制冷季節能源消耗效率指標SEER評價空調器的性能指標。在制熱條件下,使用制熱季節供熱效率指標HSPF評價空調器的性能指標。變頻空調器的能效等級利用兩個指標來綜合評價。
在制冷狀態下的性能數據如表5所示。可看出,三臺樣機的制冷季節能源消耗效率指標SEER均在5.2以上,國標要求一級能效空調器的季節能效比不低于5.2,該空調器達到國標一級能效等級要求。
在制熱條件下的性能數據如表6所示。可看出,三臺樣機的制熱季節供熱效率指標HSPF均在3.6以上。國標要求一級能效空調器的季節能效比不低于3.6,該空調器達到國標一級能效等級要求。

表5 制冷狀態下空調器性能數據表

表6 制熱狀態下空調器性能數據表
本文利用有限元分析軟件Jmag對變頻空調器壓縮機用永磁同步電動機進行磁場分析計算,獲取電動機的交、直軸電感等關鍵參數,全面評估電動機的效率,變頻壓縮機的性能,及空調器在制冷和制熱條件下的性能數據,達到國標一級能效指標的要求。經過以上分析計算,試驗驗證,說明該方案可行。
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