朱大亮,鄭志偉,李 倩,謝恪謙
(中國石油工程建設(shè)公司華東設(shè)計分公司,山東 青島266071)
催化裂化裝置是煉油廠的核心裝置,也是主要能耗裝置,對催化裂化裝置實施節(jié)能優(yōu)化具有重要意義。催化裂化過程的能耗除化學(xué)反應(yīng)熱移入產(chǎn)品外,其它能量都通過不同途徑散失于周圍環(huán)境之中,減少這部分能量可達到節(jié)能的目的[1]。本課題以催化裂化裝置節(jié)能優(yōu)化為背景,應(yīng)用PROⅡ流程模擬軟件,對某煉油廠新建500kt/a兩段提升管催化裂解多產(chǎn)丙烯裝置(TMP)吸收穩(wěn)定部分流程進行了節(jié)能優(yōu)化模擬,提出了流程優(yōu)化的具體措施。

圖1 吸收穩(wěn)定部分常規(guī)流程
以500kt/a TMP裝置為例,應(yīng)用PROⅡ流程模擬軟件進行模擬,對其節(jié)能效果進行評析。圖1為吸收穩(wěn)定部分常規(guī)流程。由圖1可見,壓縮富氣、解吸塔塔頂氣與富氣洗滌水匯合后進入氣壓機出口空氣冷卻器(空冷器),然后與吸收塔塔底油混合后進冷卻器冷卻至40℃左右,與氣壓機級間凝液混合后進入氣壓機出口油氣分離器,分離后的氣體進吸收塔吸收C3~C4組分,凝縮油進解吸塔解吸C2組分。圖2為改進后新流程,即壓縮富氣、吸收塔塔底油、解吸塔塔頂氣和酸性水混合進入平衡罐,將其凝縮油作為一股熱進料進解吸塔中上部,氣相經(jīng)過冷凝與氣壓機級間凝液混合后進入氣壓機出口油氣分離器,分離后的氣相進吸收塔,液相作為一股冷進料進解吸塔頂部。圖2虛線部分冷卻器為模擬時設(shè)置的中間冷卻器,用以改變混合物流冷卻后的溫度。進氣壓機的富氣組成見表1。

圖2 吸收穩(wěn)定部分改進后新流程

表1 富氣組成
采用新流程,壓縮富氣、吸收塔塔底油、解吸塔塔頂氣和富氣洗滌水混合后的溫度為73℃。改變解吸塔熱進料溫度,進行多方案模擬,以確定適宜的熱進料溫度。方案一為常規(guī)流程,方案二為中間冷卻器冷卻后溫度設(shè)置60℃,方案三為中間冷卻器冷卻后溫度設(shè)置65℃,方案四為中間冷卻器冷卻后溫度設(shè)置70℃,方案五為壓縮富氣、吸收塔塔底油、解吸塔塔頂氣和富氣洗滌水混合后不經(jīng)冷凝,液相作為解吸塔熱進料。在模擬過程中,保證干氣和液化氣產(chǎn)品質(zhì)量合格并且穩(wěn)定,其中干氣產(chǎn)品中C3+體積分數(shù)控制在0.85%~0.95%,液化氣產(chǎn)品中C2組分體積分數(shù)控制在0.4%~0.5%,C5+ 體積分數(shù)為0.4%。不同方案下工藝參數(shù)對比情況見表2,不同方案下各再沸器負荷與冷凝器負荷見表3。

表2 工藝參數(shù)對比

表3 不同方案下各再沸器負荷與冷凝器負荷 MJ/h
從表2可以看出,采用新流程后,隨著中間冷卻器冷卻后溫度升高,吸收塔氣相進料量增大,吸收塔塔底溫度逐漸升高,穩(wěn)定汽油吸收劑用量增加,穩(wěn)定塔溫度基本沒有變化,穩(wěn)定塔進料量增加。從表3可以看出,隨著冷后溫度升高,解吸塔塔底再沸器負荷逐漸降低,而穩(wěn)定塔塔底再沸器負荷升高,蒸汽再沸總負荷(解吸塔塔底再沸器+穩(wěn)定塔塔底再沸器)降低。穩(wěn)定塔塔頂冷凝器、吸收塔一中冷卻器、吸收塔二中冷卻器負荷逐漸升高,壓縮富氣冷凝負荷(中間冷卻器+富氣空冷器+冷凝冷卻器)逐漸降低,冷凝冷卻器總負荷降低。因此新流程采用方案五,即壓縮富氣、吸收塔塔底油、解吸塔塔頂氣和富氣洗滌水混合后不經(jīng)冷凝,液相作為解吸塔熱進料可得到最大的節(jié)能效果。
隨著中間冷卻器冷卻后溫度變化,方案二~方案五解吸塔熱進料中C1~C2組分體積分數(shù)分別為5.69%,4.96%,4.36%,4.14%,平衡罐罐頂富氣中C3~C4組分質(zhì)量分數(shù)分別為47.61%,50.44%,52.36%,53.24%。由此可見,隨著中間冷卻器冷卻后溫度升高,解吸塔熱進料中C1~C2組分的含量逐漸降低,而平衡罐罐頂富氣中C3~C4組分含量逐漸升高。混合物流在平衡罐內(nèi)近似于平衡汽化過程,根據(jù)相平衡原理,當(dāng)一個液相混合物進行平衡汽化時,所生成氣相中的輕組分濃度要比原始液相混合物中的高,而剩余液相中輕組分的濃度則比原始混合物中的低。隨著汽化溫度的升高,汽化量增大,平衡汽液相中輕組分的濃度逐漸減小[2]。新流程氣液一次分離后溫度升高,導(dǎo)致解吸塔熱進料中輕組分C1~C2含量減小,而平衡罐頂富氣中C3~C4組分含量升高。
采用方案五,解吸塔冷、熱進料中C1~C4輕組分組成見表4。

表4 新流程雙股進料C1~C4組分組成
通過對比表4中數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),熱進料中C1~C4的體積分數(shù)低于冷進料中C1~C4的體積分數(shù),同時熱進料為飽和進料,進料溫度應(yīng)與進料塔塔板處的溫度相近,因此熱進料進料位置低于冷進料進料位置。
常規(guī)流程中解吸塔進料全部為40℃冷進料,而新流程具有雙股進料的特點,且不同于文獻[3]中同組成、不同溫度下的雙股進料。若采用同組成、不同溫度的雙股進料,則靠下方的進料會嚴重干擾塔內(nèi)氣液相正常的組成分布,影響分離效果,造成兩股進料之間的塔板失效,并且熱進料越靠近塔的下方,傳質(zhì)干擾越大,分離效果越差[4]。
由模擬結(jié)果可知,熱進料中輕組分組成低于冷進料中輕組分組成,因此熱進料不會破壞合理的濃度分布,避免了返混問題,不會造成塔板的傳質(zhì)浪費。同時熱進料帶入的大量熱量使解吸塔塔底再沸器負荷大大降低。由于氣液一次分離溫度升高,氣相量增大,C3~C4組分更多的進入氣相,而氣壓機出口油氣分離器中液相量減小,導(dǎo)致吸收塔氣相進料量增大,需要更多的穩(wěn)定汽油吸收劑。系統(tǒng)循環(huán)汽油量增大,穩(wěn)定塔內(nèi)氣液相負荷升高,穩(wěn)定塔塔內(nèi)溫度梯度基本不變,因此穩(wěn)定塔再沸器負荷略有升高,但蒸汽再沸器總負荷降低。
解吸塔熱進料不再經(jīng)過冷凝,因此壓縮富氣冷凝負荷降低。由于吸收塔塔內(nèi)氣液相負荷增大,吸收塔溫度上升,因此吸收塔中段取熱量增大,同時穩(wěn)定塔塔頂冷凝負荷增大,但系統(tǒng)整體冷凝負荷降低。
通過模擬計算可知,穩(wěn)定汽油吸收劑用量的增加導(dǎo)致整個吸收穩(wěn)定部分循環(huán)汽油量增大,會增加機泵的能耗。機泵軸功率的統(tǒng)計數(shù)據(jù)見表5。

表5 機泵軸功率統(tǒng)計 kW
根據(jù)以上數(shù)據(jù),計算節(jié)約蒸汽量、循環(huán)水量和增加的耗電量,量化其節(jié)能效果,計算結(jié)果見表6。

表6 節(jié)能量計算 kW
由表6可以看出,采用新流程整個裝置能耗降低44.04MJ/t,節(jié)能效果顯著。
對某煉油廠新建500kt/a兩段提升管催化裂解多產(chǎn)丙烯(TMP)裝置吸收穩(wěn)定部分流程進行了節(jié)能優(yōu)化模擬,提出了流程優(yōu)化的具體措施。催化裂化裝置氣壓機出口部分流程布置時,壓縮富氣、吸收塔塔底油、解吸塔塔頂氣和酸性水混合進入平衡罐,將其凝縮油作為一股熱進料進解吸塔中上部,氣相經(jīng)過冷凝與氣壓機級間凝液混合進氣壓機出口油氣分離器,分離器中氣相進吸收塔,液相作為一股冷進料進解吸塔頂部。采用新流程可以避免解吸塔全部進料先冷凝再吸熱解吸,同時避免了返混問題,其熱量得到了有效利用。通過采取新流程,裝置能耗降低44.04MJ/t,節(jié)能效果顯著。
[1]陳俊武.催化裂化工藝與工程[M].2版.北京:中國石化出版社,2005:84-85
[2]沈復(fù),李陽初.石油加工單元過程原理(下冊)[M].北京:中國石化出版社,1996:108-111
[3]鄭嶺,杜英生,王穎昕.吸收穩(wěn)定系統(tǒng)解吸塔雙股進料工藝的探討[J].化學(xué)工程,1995,23(5):39-43
[4]陸恩錫,張慧娟,陳志奎,等.催化裂化裝置解吸塔工藝條件全面分析[J].化學(xué)工程,1998,26(1):29-32