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EDI技術在電廠水處理中的應用

2014-07-15 02:58:28韓鳳麗
卷宗 2014年5期
關鍵詞:運行

韓鳳麗

摘 要:EDI裝置是一種新型的電廠水處理設備,本文介紹了EDI裝置的工作原理及在我廠的運行狀況,它與反滲透聯(lián)合使用能制出純度很高的水,可使出水電阻率高達15mΩ/cm以上。如果系統(tǒng)設計合理、運行監(jiān)測維護得當,都能達到理論使用年限。重點介紹了EDI設備在運行中出現(xiàn)的問題及處理的方法。

關鍵詞:EDI原理;EDI模塊壽命;運行;問題及處理

近年來,水處理的應用技術取得了跨越式的發(fā)展,重要標志是膜技術的大量應用。微濾、超濾、反滲透和電除鹽是目前水處理領域中最為常用的四種膜分離技術。電除鹽技術的應用源于20世紀90年代,是將傳統(tǒng)的電滲析技術和離子交換技術有機地結合,它既克服了電滲析不能深度脫鹽的缺點,又彌補了離子交換不能連續(xù)工作、需消耗酸堿再生的不足。由于EDI模塊通過電能遷移雜質離子的能力有限,因而EDI裝置只能用于處理低含鹽量的水(總含鹽量<50mg/L),故安裝在RO裝置之后。EDI裝置屬于精處理水設備,一般多組成預處理、反滲透、EDI裝置的超純水處理系統(tǒng),取代傳統(tǒng)水處理工藝的混合離子交換設備,不需酸堿再生、無再生廢液排放、節(jié)能環(huán)保。EDI的出水水質能滿足鍋爐用水對電導率、硬度和硅的要求。

水處理工藝的進化過程:

預處理→陽離子交換→陰離子交換→混床

預處理→反滲透→混床

預處理→反滲透→EDI

1 EDI工作原理

根據(jù)濃水處理方式,可將EDI裝置分為濃水循環(huán)式和濃水直排式兩類,這里主要介紹濃水循環(huán)式EDI。

EDI模塊由淡水室、濃水室和極水室組成,系統(tǒng)流程如圖1。淡水室內填充混合離子交換樹脂,給水中的離子由該室除去;淡水室和濃水室之間裝有陰(陽)離子交換膜,淡水室中陰(陽)離子在兩端電極作用下不斷通過陰(陽)離子交換膜進入濃水室;H2O在直流電能的作用下分解成H+和OH-,使淡水室中混合離子交換樹脂時刻處于再生狀態(tài),因而一直保持有交換容量,而濃水室中的含陰陽離子的濃水不斷地排走。因此EDI 在通電狀態(tài)下,可以不斷地制出純水,其內填的樹脂無需使用工業(yè)酸、堿進行再生。EDI的每個制水單元均由一組樹脂、離子交換膜和有關的隔網(wǎng)組成。每個制水單元并聯(lián)起來,與兩端的電極組成一個完整的EDI設備。

EDI 與常規(guī)的離子交換床的不同之處,主要在于再生方法上。前者由于直流電能的作用使H2O分解成H+和OH-,使樹脂隨時處于再生狀態(tài),后者需使用傳統(tǒng)的工業(yè)酸堿再生,要使用一套單獨的酸堿再生系統(tǒng)。

EDI在使用過程中,濃水室中水的電導率會很快超過300μS/cm,為了促進水的流動,濃水室的水通過離心泵進行循環(huán),這稱為濃水循環(huán)。同時為了防止?jié)馑须y溶鹽達到沉積狀態(tài),需要連續(xù)地從濃水室中排掉一部分水,而從EDI 給水中補充進一部分。從濃水循環(huán)中排出的水可以返回至RO預處理的入口。

EDI模塊的水流過程如圖2。進水一分為二,大部分水由模塊下部進入淡水室中進行脫鹽,小部分水作為濃水循環(huán)回路的補充水。濃水從模塊的濃水室出來后,進入濃水循環(huán)泵入口,經(jīng)升壓后送進入模塊的下部,并在模塊內一分為二,大部分水送入濃水室內,繼續(xù)參與濃水循環(huán),小部分水送入極水室作為電解液,電解后攜帶電極反應的產(chǎn)物和熱量而排放。為了避免因濃水的濃縮倍數(shù)過高而出現(xiàn)結垢現(xiàn)象,運行中將連續(xù)不斷地排出一部分濃水。其化學基本過程包括電滲析、離子交換和電化學再生三個過程。電化學再生是利用電滲析極化作用下水電離產(chǎn)生的H+和OH-ˉ對離子交換樹脂進行電化學再生;電滲析過程是交換樹脂內的離子向電極方向遷移,通過離子交換膜進入濃水室。極水室發(fā)生如下電化學反應: 陽極反應:2Cl-ˉ-2e=Cl2↑ 4OH--4e=O2↑+2H2O

陰極反應:2H++2e=H2↑

2 我廠EDI設備運行狀況

我廠發(fā)電二分場是東北地區(qū)電力行業(yè)最早使用EDI進行化學制水的單位,自2006年至今已有8年的運行和維護經(jīng)驗,從EDI模塊的使用年限看運行維護水平,在回收率、出水電阻率和二氧化硅基本能保證要求的情況下,都超過了理論使用年限(見下表)。說明我廠的EDI設備從預處理、EDI日常運行中的調整、監(jiān)督、措施以及化學清洗是可行的。

我廠發(fā)電二分場為四期擴建工程2×135MW雙抽凝汽式供熱機組,2×440t/h循環(huán)流化床鍋爐。鍋爐補給水量115.2t/h(冬季采暖期最大),鍋爐補給水處理系統(tǒng)出力124t/h,原水為自來水。采用盤式過濾器-UF-雙級RO-EDI處理方式,設計產(chǎn)品水質量:SiO2≤20ug/L ,電阻率>10mΩ·cm , YD=0umol/L。

工藝流程:自來水→盤式過濾器→蒸汽混合式加熱器→升壓泵→超濾循環(huán)泵→超濾裝置(UF)→超濾水箱→ 一級反滲透高壓泵→ 一級反滲透裝置→緩沖水箱→二級反滲透高壓泵→二級反滲透裝置→滲透水箱→EDI升壓泵→EDI保安過濾器→EDI裝置→除鹽水箱→除鹽水泵至廠房。

EDI裝置模塊為美國E-CELL公司生產(chǎn),每套由18個MK-2ST的模塊組成,出力為2×62m3/h。

EDI運行水質指標:

進水 硬度 YD umol/L <1.0

二氧化硅 SiO2 ug/L ≤500

電導率 DD us/cm <65

出水 二氧化硅 SiO2 ug/L ≤20

電阻率 ρ MΩ·CM >10

濃水 電導率 DD us/cm 150-200

整機及單個模塊電壓 V <600

單個模塊電流 A <4.5

3 EDI運行中出現(xiàn)的問題及處理

我廠四期化學水處理設備EDI裝置于2006年10月份投入運行,投運初期各項指標均正常,到2007年2月中旬發(fā)現(xiàn)出力降低,產(chǎn)水電阻率降低、二氧化硅升高,經(jīng)多方面查找原因,調整設備,均得不到解決,而且出力繼續(xù)下降,出水指標得不到好轉。在這種情況下,我們聯(lián)系了供貨安裝廠家,經(jīng)專業(yè)人員仔細考慮,建議進行化學清洗。

3.1 存在問題

系統(tǒng)出力由最初的60t/h左右降低到52t/h左右,產(chǎn)水流量有所降低;系統(tǒng)的濃水循環(huán)流量由最初的25t/h左右降低到目前的16.2t/h左右,下降較為明顯。

3.2 分析原因

運行過程中模塊可能積累一些污染物,造成模塊的濃/淡室污堵,導致濃水循環(huán)流量一定程度的降低。

3.3 清洗的目的

就是去除這些在運行過程中積累的污染物使?jié)馐已h(huán)流量得到一定程度上的恢復。

3.4 清洗方法

由于無法準確判斷污染物的種類和污染程度,供貨廠家人員決定采用酸+化學清洗劑清洗、連續(xù)沖洗、堿+化學清洗劑清洗、連續(xù)沖洗、電再生進行甄別和判斷。

3.5 污染狀況分析及化學清洗效果

由于在酸洗過程中從極水排放流量計中沒有觀察到有氣泡出現(xiàn),說明系統(tǒng)沒有結垢或結垢輕微;在堿洗過程中,堿洗液沒有發(fā)生變色混濁等現(xiàn)象說明系統(tǒng)在運行過程中沒有出現(xiàn)嚴重的有機物污染和微生物污染;在清洗過程中發(fā)現(xiàn)有黑色細小顆粒;化學清洗后運行數(shù)據(jù)沒有明顯改善,系統(tǒng)的流量沒有得到恢復。從此次化學清洗及再生過程的現(xiàn)象和數(shù)據(jù)來看,此次化學清洗沒有達到預期效果。但根據(jù)沖洗過程中有黑色細小顆粒判斷可能有機械污染。經(jīng)專業(yè)人員收集樣水后,送沈陽化工研究所化驗證實為管道襯膠顆粒。經(jīng)檢修人員拆卸開反滲透水箱至EDI升壓泵入口的管道后,檢查發(fā)現(xiàn)襯膠管道的橡膠粉末脫落,進入EDI裝置內部造成膜塊內部污堵,運行出力下降。

3.6 采取措施

為徹底防止此類污染事件發(fā)生,我們采取了兩項措施:

(1)在EDI裝置入口前安裝了2u的精密保安過濾器。

(2)將原來的襯膠管道更換成不銹鋼管道。

至2007年7月產(chǎn)水流量由剛投運時的60t/h降至38.2t/h。2007年8月至2008年3月陸續(xù)分次將EDI模塊返廠維修。經(jīng)廠家維修鑒定,赤峰熱電廠模塊主要問題是襯膠管路的橡膠粉末脫落造成模塊的淡室隔板、濃室隔板、極室板發(fā)生污堵造成模塊的進水壓力升高、產(chǎn)水流量下降,具體污染情況見下圖:

系統(tǒng)維修前的運行指標見下圖:

系統(tǒng)維修后的運行指標見下圖:

EDI系統(tǒng)維修前后的具體指標如下:

說明:維修后的系統(tǒng)為16個模塊,標準系統(tǒng)和維修前系統(tǒng)均為18個模塊。剩下的兩個模塊是由于其中一個模塊過熱燒毀,另一個的進出水管在運輸過程中折斷,所以維修后的指標為16個模塊的運行指標。

經(jīng)廠家維修后運行指標恢復正常。在隨后運行的幾年里,我廠沒有在發(fā)生類似污堵事件,嚴格執(zhí)行《EDI操作手冊》,使EDI模塊壽命超過了理論使用年限。

4 結論

通過這些年的運行實踐表明,EDI裝置的出水完全能滿足鍋爐對水質的需要。它具備很多優(yōu)點:產(chǎn)品水電阻率高水質穩(wěn)定、能連續(xù)制水、容易實現(xiàn)全自動控制、不使用酸堿再生、產(chǎn)水率高、節(jié)能減排、設備單元模塊化、維修方便、可靈活的組合各種流量的凈水設備等,正確地操作和維護它至關重要。以下幾點必需注意:

序號 單位 維修前狀況 維修后狀況 標準系統(tǒng)

指標

淡水進水壓力 KPa 440 290 290

濃水進水壓力 KPa 400 270 270

濃水出水壓力 KPa 100 60 60

產(chǎn)水出水壓力 KPa 200 100 100

淡水進水流量 M3/h 44.2 63.2 68.8

濃水循環(huán)流量 M3/h 11.2 22.4 25.

產(chǎn)水流量 M3/h 38.2 55.4 60

極水排放流量 M3/h 1.8 1.8 1.8

濃水排放流量 M3/h 2.2 6 7

運行電流 A 20 30-40 30-40

運行電壓 V 260-320 260-320 260-320

濃水循環(huán)電導率 us/cm -120-180 120-180 120-180

進水電導率 us/cm 7-13.5 7-13.5 7-13.5

產(chǎn)水電阻率 mΩ·cm 11.5-14.5 11.5-16. 11.5-16

1、EDI膜塊長期在大電流,小流量運行,積聚的熱量得不到散發(fā),造成EDI接近兩極的膜片發(fā)熱變形,EDI濃水壓差增大,水質和水量都不同程度的下降。

2、EDI膜塊長期沒有清洗保養(yǎng),EDI的膜片和通道結鈣鎂垢,進出水壓差增大,造成產(chǎn)水水質下降,電壓上升,電流無法調節(jié),最終無法使用。

3、EDI膜塊長期沒有清洗保養(yǎng)或長期停機沒有保護,EDI的膜片和通道滋生有機物,進出水壓差增大,造成產(chǎn)水水質下降,電壓上升,電流無法調節(jié),最終無法使用。

4、采用不合理的清洗和消毒藥劑,直接導致EDI樹脂損壞和破碎,進出水壓差增大,造成產(chǎn)水水質和水量全部下降。

5、EDI系統(tǒng)手動運行時,在缺水狀態(tài)下加電,直接導致膜片和樹脂的發(fā)熱碳化,清洗無效,無法使用。

6、EDI進水前無保安濾器,直接導致異物堵塞EDI通道,進出水壓差增大,造成產(chǎn)水水量嚴重下降,清洗無效。

如果系統(tǒng)設置合理、運行監(jiān)督維護得當,都能達到理論使用年限。

參考文獻

1、周柏青主編的《全膜水處理技術》 中國電力出版社

2、《EDI操作手冊》 北京天元恒業(yè)水處理工程技術有限公司

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