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氣門彈簧座冷擠壓加工技術(shù)和質(zhì)量改進

2014-04-29 20:00:33鄧光春
中國機械 2014年9期
關(guān)鍵詞:改進技術(shù)質(zhì)量

鄧光春

摘 要:針對冷擠壓加工生產(chǎn)的柴油機氣門彈簧座存在的技術(shù)和質(zhì)量問題進行原因分析和工藝驗證,并逐項制訂對策并加以改進,提升了生產(chǎn)能力,降低了加工成本,提高了產(chǎn)品質(zhì)量。

關(guān)鍵詞:氣門彈簧座;擠壓成形;技術(shù);質(zhì)量;改進

1. 前言

隨著柴油機在市場上占有量不斷加大,氣門彈簧座的產(chǎn)量也不斷攀升,隨之而來的是加工過程中不斷出現(xiàn)質(zhì)量不穩(wěn)定的狀態(tài),多次遇到發(fā)動機廠的退貨。為了穩(wěn)定過程質(zhì)量,保證總成廠裝機計劃,解決現(xiàn)生產(chǎn)中各工序出現(xiàn)的技術(shù)和質(zhì)量問題,適應(yīng)大批量生產(chǎn),勢在必行。

2. 制約氣門彈簧座生產(chǎn)能力的現(xiàn)狀調(diào)查

2.1 氣門彈簧座的工藝流程簡介

柴油機氣門彈簧座的工藝流程為:剪料-鐓扁-退火-磷皂化-擠孔-沖孔-倒角-退火-磷皂化-擠壓成形-調(diào)質(zhì)-電鍍。冷擠壓加工工序在冷擠壓車間進行;退火、調(diào)質(zhì)工序在熱處理車間進行;磷皂化、電鍍工序在電鍍車間進行。3. 原因分析

針對以上5個工序中存在的主要問題,分別進行原因分析如下:

(1)擠孔上沖頭模具壽命低

擠孔時采用封閉式擠壓,擠孔深度較大,所以擠孔上沖頭容易在應(yīng)力集中的地方產(chǎn)生裂紋;擠孔上沖選用的材料為Cr12MoV,此材料抗沖擊性能較差。

(2)沖孔件跳動超差

沖孔上沖頭導(dǎo)向角太大,沒有起到導(dǎo)向定心的作用。而沖孔時零件要放入下凹模型腔內(nèi),與下凹模之間存有間隙,從而造成沖孔上沖與零件內(nèi)孔不同心。

(3)擠壓成形件尺寸不穩(wěn)定

擠孔時封閉尺寸不到位,材料體積分配不均勻,造成成形厚度單邊;沖孔時跳動量超差,直接造成擠壓成形時跳動量超差。

(4)擠壓成形件表面缺陷

退火溫度高,保溫時間過長。

(5)成品裝配時鎖塊下沉

按現(xiàn)有加工方式,淬火介質(zhì)采用水劑,冷卻速度較快,變形趨勢為脹大。

4.質(zhì)量改進措施

針對以上的原因分析制訂以下幾項技術(shù)與質(zhì)量改進措施:

(1) 改進擠孔上沖頭模具壽命低的措施

擠孔上沖頭由原來的整體式結(jié)構(gòu)改進為分體結(jié)構(gòu),消除模具設(shè)計上存在的應(yīng)力集中現(xiàn)象,改進后的擠孔上沖頭如(圖4-1);模具材料選用韌性較好的冷模鋼,增加模具的抗沖擊性能。5.實施效果

改進措施實施以來,擠孔上沖的模具壽命由500件左右提高到5000件左右;沖孔孔徑的跳動量一直控制在0.20以內(nèi);擠壓成形后錐孔的跳動量也穩(wěn)定在工藝要求的0.30以內(nèi);支承外圓沒有發(fā)現(xiàn)因取消第二次退火產(chǎn)生材料開裂的現(xiàn)象,擠壓成形下凹模的壽命也穩(wěn)定在2萬件以上;裝配時鎖塊沒再出現(xiàn)下沉現(xiàn)象,沒有再出現(xiàn)用戶因此退貨的現(xiàn)象。

6.參考文獻

[1]《緊固件彈簧加工》 第二汽車制造廠標(biāo)準(zhǔn)件廠教育科 1990

[2]上海交通大學(xué) 《冷擠壓技術(shù)》 上海人民大學(xué)出版社 1976

[3]中國質(zhì)量管理協(xié)會 全面質(zhì)量管理基本知識 科學(xué)普及出版社 1986

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