趙麗
【摘要】為降低鈣片生產成本,增加經濟效益,對鈣片生產工藝的吹片工序進行改進,壓縮空氣吹片改為機械自動吹片,采取加大筐體篩網孔、除塵管上加定位器、在除塵路徑上增加除塵管數量等改進措施,從而降低了人員成本、能源成本,減少了剔除品,降低成本的同時,提高了產品質量。
【關鍵詞】鈣片;經濟效益;產品質量
【中圖分類號】R4 【文獻標識碼】A 【文章編號】1671-8801(2014)04-0025-01
1前言
鈣片是我廠的主導產品之一,一直以吸收好、質量優(yōu)、口感佳而深受廣大消費者青睞,產品銷售量大、市場占有率高。但該產品在壓片后表面粘附較多的藥粉,車間為除去多余藥粉增加一道工序,從而直接導致了生產成本的增加。本研究是對鈣片吹片工藝進行改進,該改進的工藝方法簡便,可有效提高鈣片的產品質量,降低制造成本,提高產品市場競爭力。
2鈣片工藝吹片工序簡介
2.1吹片工序目的及方式
經過壓片后產品,存在多余藥粉。為提高產品外觀質量,車間在壓片后增加除塵工序。將壓片后產品放入6-8目篩中,用潔凈的壓縮空氣將片面外粘附的藥粉除去。
2.2吹片工藝存在不足:
2.2.1人工進行吹片,增加了大量的工時成本。
2.2.2吹片過程,對操作環(huán)境產生粉塵污染;產生噪音污染。
2.2.3壓片后產品,增加吹片工序,經多次轉運,容易造成缺角等質量問題,增加剔除品。
2.2.4剔除品返工,增加人員成品及生產成本。
2.3吹片工藝成本:以產能每日兩批,共計304萬片計算。
2.3.1人員:每40萬片配備除塵人員1名,需配備轉藥人員1名,人員工時=(152/40×2+1)×8=68.8小時。2007年鈣片人員工時財務成本核算為6.37元/小時,人員成本每天為:68.8×6.37=387.29元。
2.3.2電能:壓縮空氣每天使用約7小時,空壓機功率為120KW/H,除塵崗約占使用量的1/5,每天用電費用=7 ×(120/5)×0.8 =134.4元。
2.3.3其它:經統(tǒng)計由壓片到除塵結束,18批產品剔除缺角產品每批平均30.7Kg,粉碎此剔除品需工時12分鐘左右,粉碎機功率5.5KW/H,每天費用=(12×2×6.37/60)+(12×2/60×5.5×0.8)=4.31元。 由上可知,現(xiàn)車間除塵成本為:(387.29+134.4 +4.31)/3.04=173.03/100萬片。
3工藝改進設計思路
3.1增加吹片工序后,成本中人員工時占主要比例,如果將除塵設備改為自動化,可以大大降低人員成本。
3.2為減少壓片后產品的周轉次數,考慮在壓片機出片口直接接入除塵設備。
3.3除塵設備的主要部件包括:有機玻璃箱體,濾筒,除塵管等。
4 試驗部分
4.1根據操作間實際空間尺寸,確定箱體尺寸;根據箱體尺寸,壓片機出片速度,確定濾筒長度,濾筒目數,及除塵管數量;
4.2選取44批產品進行抽樣,原吹片工藝和改進后吹片工藝進行對比,產品吹片前后凈含量無明顯差異。
4.3對吹片設備進行進一步改進:
4.3.1針對粉塵不易散出的情況,把筐體篩網孔加大、由0.5×0.5mm變成1×1mm,筐體改為管狀,四周邊緣采用全鏤空形式,充分保證粉塵快速散出。
4.3.2除塵管沒有定位裝置,吹片效果不一致,因此在除塵管上加定位器;
4.3.3為提高除塵效果,從多角度進行除塵,在除塵路徑上增加除塵管數量,由一個增加到兩個。
4.3.4對11-12月18批產品成本進行統(tǒng)計,結果如下:
4.3.4.1人員:將設備改為自動除塵,該崗位除塵人員由9人降至0人。
4.3.4.2電能:壓縮空氣由每天7小時增加至8小時,每天費用為:8×(120/5)×0.8=153.6元/304萬片。
4.3.4.3其它:設備改為自動除塵,取消除塵工序,此工序造成剔除品降為Okg。
5總結
5.1最終試驗結果:每100萬片成本為153.6/3.04=50.53元。
5.2工藝改造后經濟效益:37900.224萬片產品。
5.3節(jié)約資金:(173.03-50.53)× 37900.224元—本次活動費用190元( 鋼管100元、有機玻璃30元、壓縮空氣管60元) =46237.5元。
5.4工藝改造后產品質量:產品表面無多余藥粉,片面光滑潔凈。