劉暢
(哈爾濱汽輪機廠有限責任公司,哈爾濱150046)
汽輪機是將蒸汽的能量轉換成機械功的旋轉式動力機械。可以利用汽輪機的排汽或中間抽汽滿足生產和生活上的供熱需要。在化工企業中,如采用國內先進的雙加壓法生產技術,需要使用蒸汽。在試車和開車時,所用蒸汽是由公司熱電廠提供。壓力3.5 MPa高壓蒸汽進入汽輪機做功,做功以后的蒸汽焓值降低,進入換熱器中將蒸汽凝結成水,不凝氣體由抽氣器抽出,冷凝液回收進入系統循環。
選用NK32/36,入口蒸汽壓力4.1 MPa,入口溫度420℃,出口壓力0.012 MPa,正常蒸汽耗量14.2 t/h,正常轉速11060 r/min,跳車轉速12774 r/min,額定軸功率3718 kW,正常軸功率3380 kW。
1)汽輪機排氣側X向振動高YISA6402X。
2)控制室“505Turbine Control”顯示調速器閥位與現場實際指示相差較大,跟蹤滯后。
3)速關油壓建立不起來。
汽輪機運行中會出現故障,要及時發現和預防,否則就會給企業帶來很大的經濟損失,因此在汽輪機的正常運轉時,就要時刻觀察設備的運行狀況。
汽輪機振動高的危害主要是可以使汽輪機組部件連接處松動;動靜部分發生摩擦;汽輪機葉片動應力過高而疲勞折斷;保安器誤動作;流道部分發生摩擦和磨損。
3.1.1 汽輪機振動高故障原因及處理措施
汽輪機在單機試車中,由于沒有與其他三機相連,所以壓力要求不高,汽輪機并不需要太多的能量來做功。相反,在單試進氣壓力在3.1 MPa左右,容易造成汽輪機入口的調速器閥門開度波動大,流量不穩定。汽輪機的轉速由“505控制系統”通過調速器閥門自行調節,使設定轉速SP與實際轉速PV相等。從本次汽輪機單機試車的現象可以看到,調速器閥門打開后,閥門開度在6 s時間內從0%達到37.2%。實際轉速從0 r/min快速升到1770 r/min后,調速器閥門迅速關到0%,轉速又很快下降。在此種情況下,實際轉速的快速升高往往伴隨汽輪機排氣側振幅高,達到了聯鎖值75 μm,引起聯鎖停車。
處理措施:將汽輪機進氣壓力由3.1MPa降到2.1MPa,重新沖轉后振幅最高達到69.2 μm,持續3 s后迅速下降,并穩定在7.4 μm,重轉成功。
3.1.2 汽輪機軸封壓力故障原因及處理措施
汽輪機在沖轉前缸體疏水不及時,并且汽輪機軸封帶液。汽輪機缸體有5根疏水管線分別是:輪室疏水一根、平衡管疏水一根、軸封疏水兩根、速關閥前疏水一根。汽輪機啟動前,需要對入口的蒸汽管線進行暖管。在暖管過程中,雖然速關閥與調速器處于關閉狀態,仍然不排除有高壓蒸汽漏入汽輪機的可能。因此,在汽輪機啟動前將6根疏水管線保持一定的開度,防止缸體積液。軸封帶液在機組運行中可能使軸端密封損壞,嚴重的使機組發生水擊,危害機組的安全運行,很容易造成振動高、軸位移增大、脹差減小或者出現負脹差。
處理措施:在汽輪機單試過程中,主控室顯示軸封壓力0.18~0.2MPa(表壓),現場信號管冒氣較大,在一定程度上增加了蒸汽對轉子的沖擊,從而間接引起了汽輪機在沖轉過程中振動的增加。一般軸封壓力控制在0.1MPa為合適。
在汽輪機具備啟動條件時,主控室操作員在“505TurbineControl”上按下運行鍵“Run”。操作員設置目標轉速,轉速給定回路按30~50 r/min的升速率,將階躍的目標轉速變換為線性變化的轉速給定值,以轉速給定值SP與實測轉速PV的差值Δn作為調節信號。通過改變調速器閥門的開度,控制機組的轉速。只有Δn=0,調解過程才結束。只要轉速給定值不變,若出現內部擾動使Δn≠0時,調節系統立即調節,使SP=PV。但用差值信號進行調節時,必須配置積分器或積分環節,以使在Δn=0時,保持調節器輸出信號≈閥位信號,使調節閥的開度不致因Δn=0而關閉。在現場,我們可以通過二次油壓來判斷現場閥位指示的開度。本次試車主控顯示閥位與現場顯示閥位如下:A1(15%,0%),B1(26.2%,8.2%),C1(21.6%,14.8%),D1(35.6%,36.3%),A2(12%,8%),B2(24%,28%),C2(29.4%,32.8%),D2(23.7%,21.3%)。從上可以看出,控制室輸出的閥位與現場存在明顯的滯后,從控制室輸出命令到現場執行,又從現場執行回到控制室進行比較需要的時間較長,這就需要儀表人員減小系統內的積分時間,增大微分值。通過不斷調整嘗試,使其信號穩定。
汽輪機在建立速關油壓時,發現速關油壓建立不起來。后來檢查發現在速關組合件回油管線內,墊片堵在管道內,導致回油管線不通,從而無法建立速關油壓。該分廠在對油路管線吹掃和清洗時,采用的中壓蒸汽。由于壓力溫度較高,使墊片軟化。在復位過程中沒有檢查墊片的正常與否。
處理措施:對管線進行拆卸,更換新墊片。在對管線的清新吹掃結束后,按要求對墊片進行更換。
在汽輪機單試過程中,有可能會遇到許多問題,只要認真處理,就可以從汽輪機的工藝操作和儀表系統入手,綜合分析,排除設備的所有故障,為順利試車做好準備。
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