摘要:本文通過對陳家山煤礦4#-2煤層423綜放切眼采用大斷面“高強組合錨桿、錨索補強支護”技術(shù)試驗,有效地控制了松散煤層頂、幫,將松散煤體聯(lián)合成一個整體,并形成了煤體自穩(wěn)圈,使巷道頂、幫保持穩(wěn)定,取得較好的支護效果。
關(guān)鍵詞:大斷面;組合錨桿;補強支護
引 言
銅川礦務(wù)局陳家山煤礦4#-2煤層厚10~25m,平均15.53m,煤層結(jié)構(gòu)復雜,含有比較穩(wěn)定的夾矸3~5層,煤層性硬而脆,易破碎,節(jié)理發(fā)育,普氏硬度系數(shù)f=0.8~2.1,單向抗壓強度7.0~20.6MPa。沿煤層底板開掘巷道后,巷道兩幫松散破碎易垮落,煤頂下沉量較大,底鼓嚴重。自推廣綜采放頂煤工藝以來,大斷面切眼一直采用梯形棚或錨棚支護形式,長期實踐證明,這種支護形式存在諸多弊病: ①工藝復雜,二次切眼施工時,容易造成一次切眼支護失效,維修工程量大;②支護強度低,不安全因素多;③木材消耗量大,支護成本高;④材料運輸距離長,占用勞動力多;⑤切眼安裝工序多,勞動強度大。
針對上述問題,在423兩巷成功推廣高強組合錨桿、錨索補強支護工藝的基礎(chǔ)上,經(jīng)過反復論證分析,在423綜放工作面切眼首次進行了大斷面“高強組合錨桿、錨索補強支護新工藝”支護試驗,一次獲得成功,取得了顯著的技術(shù)經(jīng)濟效益。
一、423綜放大斷面切眼圍巖條件
423綜放工作面走向長度1890m,切眼傾斜長度165m,煤厚9~13m,傾角5°,采深450~510m,煤層抗壓強度7.8~20.6MPa,煤層節(jié)理、裂隙發(fā)育。煤層直接頂板為一套由粉砂巖、泥巖和4#---1煤層組合而成的復合型頂板,穩(wěn)定性較差,強度低,平均厚度8.0m;老頂為淺灰~灰白色中粗粒長石石英砂巖,中厚層狀,具大型斜層理或斜交層理,單向抗壓強度24.9~51.2MPa,致密堅硬,穩(wěn)定性較好;煤層直接底板由碳質(zhì)泥巖、根土巖和花斑泥巖組合而成,具有松軟易碎、遇水膨脹的特性,厚度16m。切眼沿煤層底板留2~4m底煤掘進,頂煤厚度4~6m,頂板比較穩(wěn)定,兩幫節(jié)理發(fā)育,松散破碎。
二、423切眼斷面及支護形式選擇
依據(jù)423兩順應用錨網(wǎng)錨索支護的經(jīng)驗及綜放支架的安裝要求,切眼斷面形狀選為矩形,凈斷面7.5*3.0m,斷面22.5m2。使用高強組合錨桿、錨索補強支護工藝。
頂錨桿使用Ф18*2250mm螺紋鋼錨桿,K2335型樹脂錨固劑一節(jié)端頭錨固,間排距800*900mm;鋼帶使用Ф8*70*4000mm鋼筋托梁。幫錨桿使用Ф14*1800mm鋼筋錨桿,普通樹脂錨固劑一節(jié)端頭錨固,間排距700*900mm;鋼帶使用Ф8*70*3300mm鋼筋托梁。金屬網(wǎng)為8#鐵絲編織的菱形網(wǎng)。
Ф18*2250mm螺紋鋼錨桿及Ф14*1800mm鋼筋錨桿外端頭均使用δ8*120*120mm鐵擋板錨固,使用機械力矩扳手緊固,一次預緊力30~40nm。
錨索使用Ф15.24*6000 mm鋼絞線錨索,矩形布置,每排3根,排距2700mm,間距1750 mm 。K2335、Z2360樹脂錨固劑各一節(jié)端頭錨固,錨固長度1000 mm;外端頭配備SPJM---I型單孔錨具和[8*400(600)mm槽鋼錨固。錨索使用MYT---100S液壓錨桿鉆機打眼、安裝,YCN---150預應力張拉千斤頂緊固,一次預緊力22MPa。
三、大斷面切眼快速施工工藝及支護技術(shù)
(一)大斷面切眼分次施工工藝及支護技術(shù)
1、一次切眼施工支護技術(shù)
一次切眼施工斷面S=12.0 m2,巷寬4.0m,巷高3.0m,錨網(wǎng)錨索支護。頂板布置Ф18*2250mm螺紋鋼錨桿6根,間距800mm,使用Ф8*70*4000mm鋼筋托梁連為整體;左幫布置Ф14*1800mm鋼筋錨桿4根,使用Ф8*70*3300mm鋼筋托梁與頂角螺紋鋼錨桿連為整體;二次切眼一幫布置Ф34*1500mm木錨桿3根(不掛金屬網(wǎng)),作為臨時支護,頂板靠左幫2.0m布置Ф15.24*6000 mm鋼絞線錨索1根。
掘出1.0m后,及時使用煤電鉆1號左、2號右進行頂、幫錨桿打眼,一般分配為8:5,打眼少的一組及時進入錨桿安裝及掛網(wǎng)工序,實行一掘一錨循環(huán)進行。
錨索實行跟機施工,每天安排一個專門錨索施工小組,專職施工錨索鉆、裝、錨工作,錨索距掘進頭20m。
2、二次切眼施工支護技術(shù)
二次切眼施工斷面S=10.5 m2,巷寬3.5m,巷高3.0m,錨網(wǎng)錨索支護(只掛頂網(wǎng)并與一次切眼頂網(wǎng)連接,工作面開采一側(cè)不掛網(wǎng))。頂板布置Ф18*2250mm螺紋鋼錨桿6根,間距800mm,使用Ф8*70*4000mm鋼筋托梁連為整體,中心錨桿與一次切眼錨桿交錯500mm,排距錯差1/2,成邁步式布置。工作面開采一側(cè)布置Ф34*1500mm木錨桿4根(不掛金屬網(wǎng))。頂板靠右?guī)停ㄩ_采一側(cè))2.0m及切眼中心各布置1根錨索。
錨桿施工工序同一次切眼,實行一掘一錨循環(huán)進行。頂板中心錨索緊跟二次切眼施工正頭施工,并使用600 mm槽鋼順切眼走向安裝,將相鄰交差布置的兩排頂板錨桿鋼筋托梁連為一體。
(二)錨索補強支護
對頂板裂隙發(fā)育、圍巖破碎,有下沉現(xiàn)象的區(qū)域,及時采用聯(lián)合錨索加密支護,錨索間距1500 mm,并使用2500 mm槽鋼將相鄰兩根錨索錨固在一起,加大支護強度。
(三)施工作業(yè)布置方式
錨網(wǎng)施工工序占用正規(guī)循環(huán)時間的50%~70%,為縮短支護時間,提高循環(huán)率,在實際生產(chǎn)中,采用1號左、2號右兩臺煤電鉆進行頂、幫錨桿的鉆、裝、錨,其工序為:
錨桿打眼
綜掘機掘裝運→錨固劑安裝攪拌→下一循環(huán)
掛網(wǎng)、安裝鋼筋托梁
連網(wǎng)、上緊托板
同時,錨索安排了專門的施工小組,沒有占用正規(guī)循環(huán)作業(yè)時間,使支護工序所消耗的時間降低了10%~15%,提高了循環(huán)率,增加了循環(huán)個數(shù),提高了單進水平,實現(xiàn)了安全快速施工的目的。
四、補強支護技術(shù)效果分析
423綜放工作面切眼實施的高強組合錨桿、錨索補強支護工藝,與傳統(tǒng)棚式或錨棚支護工藝比較具有以下顯著的效果:
(一)有效地控制了松散煤層頂、幫,充分發(fā)揮了“錨帶網(wǎng)”這一基本支護的積壓加固作用,將松散煤體聯(lián)合成一個整體,并形成了煤體自穩(wěn)圈,加之錨索的懸吊補強作用,使巷道頂、幫保持穩(wěn)定。
(二)巷道變形量小,端面利用率高。拒礦壓觀測比較可知,傳統(tǒng)棚式或錨棚支護頂板下沉量在400~600mm,而錨網(wǎng)錨索支護頂板下沉量僅為20~50 mm,基本沒有產(chǎn)生變形,端面利用率相當高。
(三)有效地解決了由于斷層、裂隙等構(gòu)造原因造成的松軟、破碎煤層圍巖區(qū)段的支護問題,杜絕了棚式支護邊掘邊維護的難題。
(四)提高了單進,實現(xiàn)了綜掘快速掘進的目的。拒統(tǒng)計:分兩次施工165m長的切眼330m,傳統(tǒng)工藝需30d完成,平均日進11m,而錨網(wǎng)錨索工藝僅用了22d完成(2003年10月28日開工,11月18日完工),平均日進15.0 m,單進提高36.4%,施工工期縮短了8d。
(五)節(jié)省了木材,節(jié)約了大量的維護費用,降低了成本,提高了經(jīng)濟效益。拒統(tǒng)計:傳統(tǒng)棚式支護消耗木材0.5m3/m,消耗礦用11#工字鋼186Kq/m,成本991元/m,而錨網(wǎng)錨索工藝成本為778元/m,且基本不投入維護費用,相對提高經(jīng)濟效益21.5%。
(六)省去了傳統(tǒng)棚式或錨棚支護施工的運料工序,節(jié)約了勞動力,提高了勞動效率。
(七)縮短了綜采安裝時間,減少了綜采支架安裝期間的回棚、支棚、倒柱等繁重的工序,不僅減輕了勞動強度,而且大大加快了安裝進度,縮短了安裝工期。
結(jié)論
通過在423綜放切眼大斷面采用高強組合錨桿、錨索補強支護技術(shù),擴大支護的積壓加固作用,將松散煤體聯(lián)合成一個整體,并形成了煤體自穩(wěn)圈,有效地解決了由于斷層、裂隙等構(gòu)造原因造成的松軟、破碎煤層圍巖區(qū)段的支護問題,杜絕了棚式支護邊掘邊維護的難題。取得了較好的支護效果和經(jīng)濟效益,為類似條件下的巷道支護提供了參考。
參考文獻:
[1]賈悅謙等.綜采技術(shù)手冊[M].北京,煤炭工業(yè)出版社,2001