摘要:針對華能石洞口第一電廠兩臺改造后鍋爐嚴(yán)重結(jié)焦的狀況,分析闡明了現(xiàn)代大型燃煤電站鍋爐燃燒生成的復(fù)合化合物共晶體熔點溫度要比純凈氧化物的熔化溫度低得多是結(jié)焦的根本原因,并就防止和改善爐膛結(jié)焦運行可采取的措施及其有效性進(jìn)行討論,強調(diào)了加強吹灰、負(fù)荷控制、煤粉細(xì)度、風(fēng)量調(diào)整及煤質(zhì)等方面的運行措施對于改善鍋爐結(jié)焦的意義。
關(guān)鍵詞:320MW機組;結(jié)焦;吹灰
一、鍋爐結(jié)焦?fàn)顩r及其危害
華能上海石洞口第一電廠四臺320MW機組配套鍋爐系上海鍋爐廠生產(chǎn)的亞臨界、一次中間再熱、固態(tài)排渣、中間儲倉式、直流∏型燃煤鍋爐,采用四角切圓燃燒技術(shù),設(shè)計煤種為貧煤。#1、#2號鍋爐分別于2009年6月、2010年2月完成改造性大修并投產(chǎn),制粉系統(tǒng)由鋼球磨中間儲倉式改為中速碗磨直吹式,設(shè)計煤種由貧煤改為煙煤。由于源煤質(zhì)量不穩(wěn)定,經(jīng)常非設(shè)計煤種的低灰熔點煙煤作為燃料,水冷壁面及水冷壁之間均不同程度地出現(xiàn)結(jié)焦現(xiàn)象;燃用個別煤種時,結(jié)焦現(xiàn)象尤為嚴(yán)重。
鍋爐結(jié)焦有諸多危害,大量落焦會導(dǎo)致干式排渣系統(tǒng)頻繁跳閘,出渣系統(tǒng)跳閘會嚴(yán)重限制機組出力;爐膛內(nèi)部結(jié)焦會增加受熱面的傳熱阻力,使輻射吸熱量下降,爐膛出口煙氣溫度升高,對流吸熱量增加容易造成對流受熱面超溫,在減溫水完全投用的條件下再熱蒸汽管道仍然有可能超溫;燃燒器噴口及其周圍結(jié)焦,會改變流向及爐內(nèi)動力工況,直接影響風(fēng)粉混合及燃燒,嚴(yán)重時造成燃燒器損毀;結(jié)焦是一個單向不可逆的過程,若不及時采取措施,更有可能由于結(jié)焦加重導(dǎo)致塌焦砸壞冷灰斗等安全事故,最終被迫停爐處理。
二、鍋爐結(jié)焦形成原因
正常情況下,煤粉氣流在進(jìn)入對流受熱面以前應(yīng)當(dāng)完全燃燼,并已冷卻至一定溫度,這一過程在2至3秒內(nèi)完成。處于燃燒中心(溫度達(dá)1400℃)的煤粉顆粒可能已全部熔化或表面熔化,理想情況下煤灰離開燃燒中心碰到受熱面以前應(yīng)當(dāng)已冷卻成固體狀態(tài),這種情況下煤灰顆粒與受熱面碰撞后仍會被煙氣帶走,只會造成受熱面磨損和飛灰損失,不會在受熱面形成結(jié)焦。假使煤灰與受熱面撞擊時,仍保持熔融狀態(tài),則會粘附在管壁上,形成結(jié)焦。
表一我廠設(shè)計煤種
煤灰成份中含有許多氧化物,可以分為金屬氧化物和非金屬氧化物,一般認(rèn)為這些氧化物的配比對煤灰熔點起著決定性作用,在純凈狀態(tài)下這些氧化物熔點很高,然而,實際煤中礦物質(zhì)多以復(fù)合化合物的形式存在,燃燒生成的灰分也往往是多種組合結(jié)成的共晶體。這些復(fù)合化合物的共晶體熔點溫度要遠(yuǎn)低于純凈氧物的熔化溫度,各類氧化物熔化溫度見表二
表二各類氧化物熔化溫度
顯然,燃燒生成的復(fù)合化合物共晶體熔點溫度遠(yuǎn)低于純凈氧化物的熔化溫度,這是鍋爐爐膛結(jié)焦的根本原因。煤灰成分和爐膛溫度無法改變,其他影響整個結(jié)焦過程的因素將在表三中展開:
表三鍋爐結(jié)焦原因具體分析
三、運行防范措施及其效果
針對導(dǎo)致鍋爐結(jié)焦的各個因素,本文提出六項運行防范措施以減輕鍋爐結(jié)焦。
(一)加強吹灰
研究表明,無論爐內(nèi)受熱面的松散積灰還是粘結(jié)性的積灰,受熱面上的沉積都需要經(jīng)歷一段時間。受熱面結(jié)焦出現(xiàn)堆積和硬化亦是如此。從結(jié)焦形成過程以及影響結(jié)焦強度等方面,我們也可看到時間長度和結(jié)焦程度成正比。
如何有效發(fā)揮吹灰作用?一是頻率,要求二次吹灰間隔周期的長短應(yīng)服從于是否有效,即根據(jù)結(jié)渣積灰的速度及時調(diào)整吹灰器使用頻率,吹灰間隔周期的長短取決于灰渣特性,易結(jié)焦煤周期短,不易結(jié)焦煤周期可長些;二是各部位都能吹到,在機組改造時在爐膛受熱面布置足夠數(shù)量的除灰器,尤其是將容易結(jié)渣的部位處在吹灰器的有效半徑內(nèi);三是吹灰蒸汽壓力,壓力必須達(dá)到除焦的目的,根據(jù)除焦效果調(diào)整吹灰蒸汽壓力。
鍋爐受熱面吹灰器必須有效利用,我廠嚴(yán)格按運行規(guī)程240MW以上對各受熱面進(jìn)行吹灰,加強現(xiàn)場巡檢,當(dāng)發(fā)現(xiàn)吹灰器因泄漏、卡澀故障或程控失靈等故障時,立即手操退出,避免爐管和壞吹灰器損壞,加強吹灰器的缺陷管理和維修管理,出現(xiàn)故障及時消缺。我廠通過對吹灰蒸汽的壓力進(jìn)行了調(diào)節(jié)試驗,將吹灰蒸汽壓力由1.2MPa提升為2MPa,由于結(jié)渣的初始階段大都是松散型渣, 如能使?fàn)t膛內(nèi)的松散型渣在壓力蒸汽的沖擊及溫差裂縫的共同作用下撕裂脫落,可避免在爐內(nèi)出現(xiàn)硬渣或連片渣等結(jié)焦嚴(yán)重化的傾向。
經(jīng)過上述實踐,結(jié)焦現(xiàn)象得到控制和減輕,尤其是在連續(xù)高負(fù)荷運行時,提高吹灰頻率效果明顯,可以有效防止結(jié)焦的加劇。此外, 因為吹灰后積灰較少的水冷壁可更有效地吸收爐內(nèi)輻射熱,所以爐膛出口處火焰及煙氣溫度極大地降低,從根本上降低爐膛出口處受熱面上結(jié)焦的可能性。
鍋爐吹灰是一種常規(guī)防范和減輕結(jié)焦的手段,其可操作性和安全性強,方式正確可能會達(dá)到理想的預(yù)防結(jié)焦的效果。
(二)控制機組負(fù)荷
鍋爐負(fù)荷的增加是通過增大爐內(nèi)的燃料量和受熱面的凈熱流來實現(xiàn),燃料量增大可以提高爐內(nèi)整體溫度,這意味著受熱面壁溫的提高,爐內(nèi)結(jié)焦的可能性增加。對于發(fā)現(xiàn)結(jié)焦劇增的鍋爐,應(yīng)通過減負(fù)荷來降低爐內(nèi)溫度水平,使結(jié)焦脫落。
利用晝夜間鍋爐負(fù)荷的波動,可使?fàn)t膛水冷壁及分隔屏上的松散型渣在爐膛溫度降低時冷縮掉落,從而避免出現(xiàn)結(jié)焦的堆積硬化。根據(jù)試驗,#2爐在60%BMCR工況下,27m標(biāo)高處爐內(nèi)火焰溫度比BMCR負(fù)荷時降低了130℃左右,分隔屏進(jìn)口處煙溫降低了110℃左右,大幅降低爐膛溫度降低結(jié)焦可能性。同時,在#2爐連續(xù)減8%BMCR負(fù)荷過程中,有大量焦塊掉落,證明大幅度降低爐膛溫度確實使局部的結(jié)焦出現(xiàn)脹縮裂縫,有利于焦塊脫落。
此外,如果在連續(xù)運行24h后能有6h的低負(fù)荷運行,則可能不會出現(xiàn)嚴(yán)重的結(jié)焦。所以, 合理控制鍋爐負(fù)荷, 利用負(fù)荷波動來防止?fàn)t內(nèi)嚴(yán)重結(jié)焦, 也是可以控制結(jié)焦的措施之一。建議鍋爐BMCR 負(fù)荷下的連續(xù)運行時間控制在24h之內(nèi)。
減負(fù)荷運行,降低爐膛溫度雖然是控制結(jié)焦有效的方法,但是受制于電網(wǎng)負(fù)荷需求限制,而且會使發(fā)電量減少,因此僅能作為特殊情況下的應(yīng)急措施使用。
(三)風(fēng)量控制
爐內(nèi)燃燒過程中空氣量不足,燃料與空氣混合不良,燃料和空氣散布不均造成火焰偏斜等情況都會引起鍋爐結(jié)焦。由于采用四角切圓旋風(fēng)燃燒方式,燃燒區(qū)域二次風(fēng)與一次風(fēng)形成一夾角,同時采用擺動式燃燒器,設(shè)置五層煤粉噴嘴,大風(fēng)箱結(jié)構(gòu),見圖一。煤粉噴嘴四周設(shè)有周界風(fēng),在每相鄰二層煤粉噴嘴之間設(shè)有一層輔助風(fēng)噴嘴。大風(fēng)箱頂部設(shè)有一層CCOFA(緊湊燃燼風(fēng))噴嘴,大風(fēng)箱底部設(shè)有一層UFA(火下風(fēng))噴嘴。在大風(fēng)箱上部布置二層可水平擺動的SOFA(分離燃燼風(fēng))噴嘴。
改造后煙煤爐一二次風(fēng)夾角為25度,根據(jù)此種燃燒器布置形式,可對配風(fēng)方式做如下調(diào)整:
提高總風(fēng)量。提高過量空氣系數(shù),降低爐內(nèi)還原性氣氛,使燃料更充分燃燒;
提高二次風(fēng)量。在一次風(fēng)速不變的情況下,提高二次風(fēng)量可使煤粉氣流偏轉(zhuǎn)動量增加,助燃空氣對燃料的卷吸能力增加,風(fēng)粉混合和煤粉燃燼更為徹底;
增加燃燼風(fēng)量。在受熱面附近人為制造氧化氣氛,使煤粉燃燒良好而不在爐壁附近產(chǎn)生還原性氣氛,同時避免火焰偏斜直接沖刷爐壁。
一次風(fēng)量調(diào)平。利用各類停爐檢修的機會,及時進(jìn)行一次風(fēng)調(diào)平試驗,降低燃料分布不均造成火焰中心偏移的可能性。
以弱化結(jié)焦為目的,我廠對以下三種可行的運行調(diào)整方式進(jìn)行研究對比:
總風(fēng)量偏置:以負(fù)荷對應(yīng)DCS設(shè)定總風(fēng)量為基數(shù),[0,10%]為修正系數(shù),增加總風(fēng)量,增加部分全部為燃燼風(fēng)量;
二次風(fēng)量偏置:以總二次風(fēng)量為基數(shù),[-10%,10%]為修正系數(shù),修正二次風(fēng)量;
氧量偏置:以總風(fēng)量為基數(shù),[-6%,6%]為修正系數(shù),修正二次風(fēng)量。
經(jīng)過實踐,我們總結(jié)出以下幾點:總風(fēng)量偏置直接作用于燃燼風(fēng),位于爐33M,在燃燒器組頂部,但對于其下的水冷壁難以起到氣膜的保護(hù)作用。二次風(fēng)量偏置可使二次風(fēng)量增加,總風(fēng)量不變,對燃燒器區(qū)域的結(jié)焦有一定改善作用,但4個角的燃燼風(fēng)量相應(yīng)減少直至最小值10000Nm3/h,對NOX排放量有一定影響。氧量偏置的增加同時作用于二次風(fēng)量和燃燼風(fēng)量,燃燒器區(qū)域和水冷壁區(qū)域風(fēng)量同時增加,緩解結(jié)焦的作用最為明顯。因此,我廠將按比例增加燃燒區(qū)域二次風(fēng)量和燃燼風(fēng)量為主要調(diào)節(jié)措施,提高爐內(nèi)過剩空氣系數(shù),優(yōu)化燃燒器區(qū)域和水冷壁區(qū)域的風(fēng)量配比,根據(jù)結(jié)焦程度進(jìn)行2%-4%比例增量調(diào)整,對減緩結(jié)焦發(fā)展有一定積極影響。
(四)控制煤粉細(xì)度
煤粉細(xì)度對爐膛結(jié)焦有不同的影響。煤粉太粗,粗重顆粒容易從氣流中分離出來與壁面發(fā)生碰撞,且不易得到充分冷卻,不僅不利于著火和煤粒的燃燼,而且易造成爐膛上部和過熱器部位結(jié)焦。煤粉太細(xì),著火速度快,不僅會增加制粉電耗,而且會增加燃燒器區(qū)域結(jié)焦的可能性,尤其在燃用揮發(fā)份高的煤種時,更容易出現(xiàn)結(jié)焦現(xiàn)象。因此,要控制好煤粉細(xì)度,保證煤粉細(xì)度的均勻性,合理的煤粉細(xì)度應(yīng)通過試驗確定。中速磨出口煤粉細(xì)度的設(shè)計值R200/R90為18.3/0.6,通過在#1爐對磨煤機磨輥與磨盤間隙和旋轉(zhuǎn)分離器轉(zhuǎn)速試驗調(diào)整,并在同負(fù)荷同煤種下比較結(jié)焦現(xiàn)象,我們暫將煤粉細(xì)度控制在16.3/0.6的水平,更為合理的煤粉細(xì)度須通過大量數(shù)據(jù)進(jìn)一步分析摸索。
(五)適當(dāng)降低磨煤機出口溫度
中速碗磨或者鋼球磨都是通過熱風(fēng)送粉,通過熱風(fēng)對煤的干燥,煤粉的碾制過程中更易于研磨,同時預(yù)熱煤粉。通過降低磨煤機出口溫度可以推遲其入爐后的著火點,增加其在爐內(nèi)的吸熱量,降低爐內(nèi)熱負(fù)荷,對緩解結(jié)焦有積極作用。因此,我廠根據(jù)煤的揮發(fā)份,將磨煤機出口溫度降低至設(shè)計工況允許范圍內(nèi)的最低值65℃。
(六)改變煤質(zhì)
因前文所述煤灰的熔融特性不僅與灰的成分有關(guān),還與燃燒過程中灰中各成分之間的相互作用有關(guān),則混煤灰熔融特性比單一煤種更復(fù)雜,不同煤種成分問的相互作用,都會使煤灰的熔點改變。不同特性的煤采用不同的配比摻混后,甚至?xí)霈F(xiàn)混煤的熔點比單一煤種的灰熔點高或低的現(xiàn)象。
在必須燃用低灰熔點煤種時摻入另一種高灰熔點煤可改變煤的性質(zhì),但混合煤的灰熔點并非是前兩者的算術(shù)平均值,其特性是一種新的煤種,我們嘗試高灰熔點煤:低灰熔點煤=1:1或者2:1的摻配方式,我們未對化合物質(zhì)量分?jǐn)?shù)做實際采樣分析,但實踐證明混煤確可一定程度上達(dá)到弱化結(jié)焦的目的。
四、小結(jié)
通過采取上述幾個方面的運行防范措施,我廠結(jié)焦現(xiàn)象取得了明顯控制,對機組安全運行及節(jié)能降耗產(chǎn)生積極作用。