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沙鋼2×360m2 燒結機篩分系統一次篩改造

2014-01-13 09:54:36
冶金設備 2014年1期

賀 飛 李 坤

(江蘇沙鋼集團有限公司原料燒結廠 江蘇張家港215625)

1 前言

沙鋼6號、7號2×360m2燒結機篩分系統采用三個篩分系列,每臺燒結機對應一條篩分系列,兩臺燒結機共用一條備用系列,改造前一次篩為3臺3800×10800分級粒度為20mm 橢圓等厚振動篩,二次為3 臺分級粒度為5mm 懸臂篩網振動篩,三次篩為3 臺分級粒度為10mm懸臂篩網振動篩。由于原先一次篩采用的橢圓等厚篩存在諸多問題,影響燒結整個系統的穩定運行。2013 年9月,利用近1個月時間對3臺一次橢圓等厚振動篩逐臺進行了技術改造,全部改為懸臂篩網振動篩(棒條篩)。改造后使用效果良好、設備運轉穩定、生產效益大幅提升。

2 改造前一次橢圓等厚篩存在的主要問題

1)橢圓等厚篩本身篩分效果差,成品燒結礦整體粒度水平下降,細小顆粒較多,成品礦含粉量高;

2)橢圓等厚篩本身運行動力消耗過大(電能消耗),時常啟動困難,與之配套的設備動力消耗也過大(除塵系統風機功率太大等);

3)橢圓等厚篩維護費用高(備件數量多,壽命低),故障停機率高(容易燒軸承、漏油、篩網漏料、同步器故障率高等)。

3 改造前后效果對比

3.1 振動篩動力消耗對比

原橢圓等厚篩(3800×10800)所用功率為90kW。懸臂篩網振動篩XBSFJ260×600-I所用功率為2×11kW=22kW。采用懸臂篩網振動篩XBSFJ260×600-I后,預計每年單臺振動篩可以節省電費(工業用電按0.70元/kW·h計算):(90-22)kW/h×24h×345d×0.70元=39.4128萬元。6號、7 號燒結正常采用兩條系列生產,僅振動篩電機節能每年可節省電費:39.4128×2=78.8256萬元

3.2 除塵系統動力消耗對比

除塵管道改動后風量計算:

1)在原風量基礎上減少的風量(按一條系統計算):即減少φ1000風管一件。原風量為:

式中 0.52×3.14為管的截面積。

2)在原風量基礎上增加的風量(按一條系統計算):即增加φ450一件。現風量為:

式中 0.2252×3.14為管的截面積。

3)每條系統節省風量為:

50868m3-10306m3=40562m3/h

4)三條系統共節省風量為:3×40562m3=121686m3/h

因此每小時節省近12 萬m3/h 風量,約一臺200kW風機的風量。預計每年可以節省:

200kW×24h×345d×0.70=115.92萬元。

3.3 篩分效果改進(降低成品返粉量)對比

3.3.1 橢圓等厚篩鑄板篩網篩分效果

原橢圓等厚篩所用篩網為鑄板篩網,加工工藝為鑄造,所以其開孔率受到限制,僅為10%~15%,因為鑄板孔為有邊界的孔,其工作過程中是不變化的,導致臨界顆粒卡孔特別嚴重且物料卡孔后不易排出,使篩網有效開孔率將遠遠低于10%;其次橢圓等厚篩采用大功率電機帶動同步器,通過萬向節強迫三軸激振器做橢圓軌跡振動,振幅為11mm,對物料破碎性很大。由于以上各種原因導致篩分效率較低,僅為70%左右,造成物料篩分不徹底,使成品料中含粉量過高,車間平均含粉量(小于5mm 粒級)高達14%,給高爐槽下篩分設備帶來負擔,進而導致入爐物料中含粉量過高,高爐透氣性差影響了高爐的正常運行。原有鑄板篩網堵孔情況如圖1所示。

圖1 原有鑄板篩網堵孔情況

3.3.2 懸臂篩網振動篩(棒條篩)篩分效果

1)懸臂篩網振動篩(棒條篩)所用篩網為棒條結構,其加工工藝決定其開孔率可達30%~40%,棒條前端篩孔為敞開的孔。由于篩網棒條具有二次振動效果,又巧妙的配有擊打裝置,結構設計合理,運行過程中篩孔是在可控范圍內高頻變化的,具有以下特點:

(1)篩網不堵孔、不卡料、篩分效率高達90%;

(2)篩網耐磨性強,是梳齒篩網2倍;

(3)填補原有篩網隨使用時間的延長篩孔磨大,返礦中超標顆粒急劇增加,導致資源浪費問題;

(4)篩網更換方便,維修簡單。改造后的棒條篩網如圖2所示。

圖2 改造后的棒條篩網簡圖

2)改造后懸臂篩網振動篩采用小功率普通電機,帶動兩個激振器做自同步直線振動,振幅為4mm。從而大大減少成品物料的破碎。

從2013年10月份運行以來,篩分效率明顯上升,平均達到89.5%,成品燒結礦平均含粉量(小于5mm 粒級)降為5.8%。從而有效提高送高爐燒結礦粒度水平。

3.4 備品備件與維修對比

1)橢圓等厚篩由于本身自重大,需要的激振力很大,因此軸承容易發熱,造成軸承的壽命大大降低,現場不得不備用大量的軸承和同步器,造成資源大量浪費,加油系統容易產生漏油,因此設備現場污染嚴重,浪費嚴重。

2)改造后懸臂篩網振動篩因為沒有同步器(易損件)和萬向節(易損件)等部件,從而大大減少了備件和維修費用。懸臂篩網振動篩本身重量輕,所需激振力較小,所以軸承不易發熱,壽命較長,并且現場自配手動加油器,單軸承每次僅需加油40ml,加油周期為半個月,大大降低成本和工人勞動量。

3)一次篩維護費用效益:12 年一次篩更換備件費用約為55萬元,使用棒條篩后更換備件費用約為24萬元,全年可節省維護費用約31萬元;

4)影響熱停效益:一次篩12年直接產生故障熱停時間為316min,按每小時生產400t燒結礦,每噸燒結礦純利潤為150元計算,所節約熱停時間內生產燒結礦純利潤(元)=節約時間(h)×每小時生產燒結礦產量t/h×每噸燒結礦純利潤元/t,即

316/60h×400t/h×150元/t=31.6萬元。

4 結語

沙鋼6號、7號360m2燒結機篩分系統一次篩采用懸臂篩網振動篩改造后,大大提高篩分效率,燒結礦含粉量大幅下降,整體粒度水平上升,很好滿足高爐的需求。而且設備運行費用、備件費用和維護費用大大降低,為企業降本節支做出貢獻。

[1]趙吉祥.懸臂篩網振動篩在本鋼燒結礦整粒中的應用[J].本鋼技術,2003(8).

[2]胡育剛.XBSF-Ⅱ型懸臂篩網振動篩在煉鐵高爐槽下的應用[J].中國高新技術企業,2009(24).

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