吳軍萬
(方盛車橋(柳州)有限公司,廣西 柳州 545006)
近幾年,筆者所在公司的車橋在客車的市場的發展極其快速。主要生產153系列前、后客車型制動器,隨著去年客車市場的快速增長,原來制動器生產線的產能已不能滿足我公司訂單的需求。且近兩年,國內的4.2t、4.5t、8.5t等小型客車橋空前火爆,原來的制動器生產工藝已經不能滿足生產的需求,必須通過調整生產線,改進裝配工藝,提高生產效率,改善物流環境等條件,來提升生產線的產能,以適應公司的長遠發展。

圖1 原制動器生產線的布局
(1)該生產線采用了混流式生產模式,前、后制動器同時混合排產,容易造成生產線上的各個工位的節拍不均,并且生產的產品比較單一,效率不高,嚴重影響了該生產線的產能。其工藝線路如下:

(2)整條生產線長18m,寬度只有4.9m。在混線生產時工序集中在前面部分,造成物料擺放比較混亂,定置管理十分困難,有時會將前、后制動器的附件混淆,對整個車橋品質產生極壞影響。

圖2 現行制動器生產線的布局
(1)現行生產線采用了分流式生產模式,總長18m,寬度達到9m。新增了8個工位,將前部分的工序分成了兩部分,有利于物料擺放的整齊和定置管理,后部分不需要停機待料。其工藝路線如下:

(2)前制動器采用了柔性化設計,將前鉚接機進行改造,并在外圓磨床上投入一套工裝,實現快速換模,使前制動器生產線可以生產4.2t、4.5t、8.5t等新型制動器。
(1)改造前的后摩擦片鉚接專機,采用的是單鉚的形式,由于鉚釘孔的位置差異,使得鉚接時,壓頭與液壓缸不同心,形成一個力矩,此工藝方法不但鉚接的效率低下,而且鉚接出來的鉚釘頭成形質量十分不理想,容易朝一側偏歪。如圖3所示:

圖3
(2)由于原來產品比較單一,鉚接專機都是專用的,當需要生產新產品時,需要更換鉚釘專機,缺乏生產彈性。
(1)在鉚接壓頭機構與液壓缸間增加一個導向機構(直線導軌),提高了運動機構的穩定性,使得鉚接壓頭與液壓缸在做相對運動時,不產生偏移。改造后,鉚接工藝由原來的單鉚改為雙鉚,前摩擦片鉚接的時間由原來的114秒,降至86秒;后摩擦片鉚接工序由原來的200秒,降至147秒。并且鉚接后鉚釘頭成形良好,無偏歪現象。如圖4所示:

圖4
(2)把前制動器線的一臺鉚接專機改造成多功能鉚接專機,使其可以鉚接4.2t、4.5t、8.5t摩擦片。在切換產品生產時,直接可以在該鉚機時鉚接。如圖5所示:

圖5
(3)設計一個可以快速更換的工裝,保證切換產品生產時,不影響生產節拍。 工裝如圖6所示:

圖6 磨削4.2t制動器外圓定位工裝
(1)由于原前、后制動器是混線生產的,以正常班每班8小時計算(休息30分鐘,實際工作時間為7.5×60×60=27000秒),前制動器的產能為57件/班(生產前制動器用去7000秒),而后制動器為100件/班(生產后制動器用去(20000秒)。其產能如下表1、表2所示:

表1 原產線前制動器產能

表2 原產線后制動器產能
(2)分線生產后,由此增加了8個工位,生產線人員由原來的8人,增至16人,雖然產量發生了變化,但生產線的節拍平衡率并不因此而改變,所以需要對生產線進行時間觀測與動作分析。其山積表如表3、表4所示:

表3 剛改進后的前制動器節拍 表4 剛改進后的后制動器節拍
(1)現生產線采用了分流式生產,前、后制動器的生產時間均為27000秒,其產能如表5、表6所示:

表5 現生產線前制動器產能

表6 現生產線后制動器產能
(2)生產線上的人員經過重新作業組合后,節省了員工4名,前制動器的生產線平衡率由原來的 60.86%,提升至88.39%;后制動器的生產平衡率由原來的 60.46%,提升至78.57%,如表7、表8所示:

表7 改進后的前制動器節拍 表8 改進后的后制動器節拍
該項目運用了IE手法進行優化,實現了精益生產,不但使得生產線的生產效率得到了提高,而且通對山積表分析,達到了省人化的目的。
通過對設備的改造,生產線實現了柔性化生產,在前制動器生產線上實現多品種的生產,滿足客戶的不同需求。同時運用了人機工程學,消除了對作業人員的不良動作,使產品在滿足工藝要求的同時,又保證了生產線符合職業健康安全環境的要求。
[1]呂杰鋒.人機工程學[M].北京:清華大學出版社,2009.
[2]劉樹華.精益生產[M].北京:機械工業出版社,2010.
[3]大野耐一.豐田生產方式[M].北京:中國鐵道工業出版社,2009.