摘 要:該文論述了搗固焦裝煤過程中塌煤的原因及改進措施,主要包括:統一搗固手法,控制搗固機提錘高度,調節煤箱尺寸等。并對改進前、后的塌煤率進行了對比分析,對搗固焦生產中改善塌煤率具有一定的指導意義。
關鍵詞:搗固焦 塌煤率 煤餅
中圖分類號:TQ520.5 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2013)01(a)-0-01
新興鑄管股份有限公司焦化廠焦爐原生產工藝為頂裝煤生產,改搗固焦生產工藝后,塌煤率一直在4%左右。不但影響單爐產量,而且還影響正常的生產秩序,同時塌煤需職工清理,一定程度上增加了職工的勞動強度,惡化了現場的操作環境。下面是本廠2010年6月至2011年1月塌煤率統計如表1所示。
1 原因分析
經過分析,發現有以下幾個方面的
原因。
(1)本廠煉焦生產采用四班兩倒連續生產制,每個操作班組都安排有固定的搗固工。雖然生產初期對他們進行了理論培訓,但是個人操作手法仍有差異。即使一個操作班也存在兩個人手法、操作習慣不一樣的現象,而搗固手法對于搗固焦裝煤過程中控制塌煤率有著較大的影響。
(2)搗固機的提錘高度是決定煤餅堆密度和松散度的關鍵,也是影響塌煤的一個重要因素。生產前期為了減少更換搗固錘的頻率,適當減低了提錘高度,導致煤餅堆密度下降,影響了塌煤率。
(3)煤餅的外部特征是影響塌煤的又一關鍵因素。記錄發現搗固好的煤餅寬度不一,經過檢查和測量,發現漲箱的情況時有發生。維修工又對漲箱的關注不高,容易導致煤箱變形,煤餅寬度增加,導致塌煤。
(4)入爐煤水分、細度也是塌煤的重要影響因素。水分偏高,細度不合適也易導致塌煤的發生。
2 改進措施
塌煤的原因找到了,如何改進并保證塌煤率降到最低和焦爐的正常生產,本廠主要從以下幾個方面進行了改進。
(1)及時記錄每個搗固工操作手法和塌煤情況,統一操作手法。通過對每個搗固工的操作手法和塌煤數量的記錄、分析、比較,找出塌煤率最低的操作手法并進行連續10爐裝煤實驗,實驗達到要求后在全廠推廣應用。
(2)根據入爐煤水分和細度要求及時調整搗固手法,并形成操作制度。每班做入爐煤水分和細度的檢測,根據檢測結果相應調整搗固手法。現行的搗固方法是:放45~50下煤,搗固4遍,邊放煤邊走錘2遍,空搗1遍,邊放煤邊搗固2遍,空搗一遍或半遍,補煤搗固到結束。根據水分檢測數據,第一層選擇合適搗固次數。例如如果水分是11.5,則第一層放煤后搗固次數可以減少到3.5遍;如果水分過小為10.5,則第一層放煤后搗固次數可以增加到5遍。
搗固手法的調整關鍵是第一層煤要打好基礎,后續的搗固過程可以根據實際測量情況適量增加或減少錘數。
(3)確定每個搗固錘的提錘高度不得小于360 mm。搗固錘的行程,一般450 kg的搗固錘行程在400 mm即可,不能低于360 mm。每周檢查和測量至少兩次,保證提錘高度在規定范圍之內。
(4)規定搗固后煤箱寬度不得大于390 mm。每周檢查和測量至少一次,及時調節,保證煤餅寬度在規定的范
圍內。
(5)及時更換粉碎機的錘頭,調整錘頭和粉碎機壁的間距,保證入爐煤的細度控制在85%~90%之間。控制運煤皮帶的加水點,控制入爐煤水分在10.5%~11.5%之間。
3 運行效果
通過采取上述措施,我廠在降低塌煤率上取得了一定成效。下表2是記錄2011年7月至2012年2月塌煤率的統計情況。
對比表1和表2可以看出,塌煤率明顯降低,塌煤率由平均3.75%降至1.82%,降低了1.93%。塌煤率的降低不僅提高了焦爐產量,而且穩定了生產秩序,同時降低了職工的勞動強度,改善了現場的操作環境,也為其他搗固焦焦爐生產提供了一定的經驗積累和實踐指導。