
摘要:樊頁1井為勝利油田在高青地區(qū)的一口預探井,完鉆井深3622m。該井在3030~3444.44m連續(xù)密閉取芯414.44m,通過選擇合適的取芯工具,制定了比較合理的工藝技術措施,確保了取芯收獲率和密閉率。同時通過優(yōu)選鉆頭,使用長筒取芯等措施,獲得了較快的施工速度。該井取芯收獲率97.39%,密閉率達到了96%以上。共取芯39筒,平均每筒進尺10.63m,取芯井段平均機械鉆速達1.08m/h。該井的施工經(jīng)驗為其他井的施工具有一定的借鑒意義。
關鍵詞:連續(xù)密閉取芯;收獲率;取芯速度;長筒取芯
中圖分類號:P634 文獻標識碼:A 文章編號:1009-2374(2012)31-0113-02
1 概述
樊頁1井為勝利油田在高青地區(qū)的一口預探井,完鉆井深3622m,鉆探目的是進一步了解博興洼陷沙三下-沙四上亞段泥頁巖的儲集性及油氣情況。地質(zhì)分層為:平原組:0~200m;明化鎮(zhèn)組:200~952m;館陶組:952~1417m;東營組:1417~1955m;沙一段:1955~2275m;沙二段:2275~2414m;沙三上:2414~2591m;沙三中:2591~3050m;沙三下:3050~3247m;沙四上:3247~3622m。上部明化鎮(zhèn)組和館陶組頂部地層易縮徑,下部沙三段地層坍塌掉塊嚴重。該井在3030~3444.44m連續(xù)密閉取芯414.44m,取芯地層為沙三段至沙四上。地層巖性為灰色、深灰色泥巖及灰質(zhì)泥巖與棕褐色油頁巖互層夾薄層砂巖和礫巖,該井取芯井段井較深,取芯段長,地層硬且夾層較多,對地質(zhì)情況了解不詳細,造成機械鉆速低,取芯收獲率和密閉率難以保證。同時,由于取芯施工時間長,造成鉆井液對井壁浸泡時間長,更容易引起坍塌掉塊。在施工中,選擇了合理的鉆井液體系,根據(jù)地層情況選擇合適的取芯工具,制定了比較合理的工藝技術措施,確保了起下鉆和取芯施工正常,取芯收獲率和密閉率達到了設計要求。同時通過優(yōu)選鉆頭,使用長筒取芯等措施,取得了較快的施工速度。該井密閉取芯414.44m,芯長403.63m,收獲率97.39%,密閉率達到了96%以上,取芯質(zhì)量達到了甲方要求。共取芯39筒,平均每筒進尺10.63m,取芯井段平均機械鉆速達1.08m/h,取得了較
快的施工速度。
2 取芯技術措施
2.1 合理的井身結構為取芯順利完成創(chuàng)造了良好的條件
在1983m下入Ф244.5mm技術套管,有效地封隔了上部易縮徑地層和東營組的砂礫巖層,大大減少了下部地層施工的難度。
2.2 選擇合理的鉆井液體系和合理的技術措施,保證井壁穩(wěn)定,井眼暢通
使用防塌性能良好的呂胺基封堵防塌鉆井液體系。在進入沙三段前,按要求加入胺基聚醇,使含量達到0.5%~1%,超細碳酸鈣(2000目)含量達到3%~5%,磺化瀝青2%~3%,磺酸鹽共聚物1%~2%,天然高分子1%~2%。使鉆井液pH值保持在7.5~8.5之間。在取芯將鉆井液的中壓失水降至3mm以下,高溫高壓失水控制在12mm以下,鉆井液密度能夠平衡地層壓力。取芯前,短起下一趟,每取芯70m用牙輪通井一趟,保證井眼暢通無阻。
2.3 檢查好取芯工具,嚴格執(zhí)行取芯的各項技術措施,確保收獲率和密閉率
2.3.1 根據(jù)井眼狀況,選用了Ym-8115密閉取芯工具,獲得了較高的收獲率和密閉率。入井前,認真檢查組裝取芯工具,要求內(nèi)外筒無變形、無彎曲、無裂紋,鉆頭和巖心爪的尺寸符合要求,巖心爪強度要高,防止破碎的巖心將巖心爪頂壞或變形。各道扣按規(guī)定扭矩緊扣。
2.3.2 取芯工具上下鉆臺用雙氣葫蘆抬上、抬下,防止碰傷取芯工具。按要求灌滿密閉液。下鉆速度控制在25~30m/min,操作平穩(wěn),嚴禁猛砸、猛放、猛頓和硬壓,不允許用取芯工具劃眼。下鉆遇阻不超過30kN,防止將活塞銷釘剪斷,造成密閉液流失。下鉆中途分段循環(huán),減小鉆井液的靜切力,保證水眼暢通,防止下鉆到底開泵時泵壓過高,憋漏地層或開泵困難。取芯前將井底清洗干凈,檢查好設備、儀表,保證儀表靈敏準確,取芯連續(xù)。
2.3.3 取芯前加壓80kN剪斷活塞銷釘,上提鉆具,開始樹心。樹心鉆壓10~20kN,樹心0.3~0.5m后,將鉆壓逐漸加至設計取芯鉆壓。取芯時轉(zhuǎn)速50~70r/min,排量20~22L/s,鉆壓控制在40~60kN。取芯操作平穩(wěn),送鉆均勻,防止溜鉆。取芯鉆進中避免停泵停鉆,鉆頭不提離井底,蹩跳嚴重時適當調(diào)整鉆井參數(shù)。每取芯0.25m記錄鉆時一次,根據(jù)鉆時、泵壓、扭矩變化、巖性變化、震動篩出砂情況綜合分析判斷井下情況,發(fā)現(xiàn)異常果斷處理。
2.3.4 割芯0.5m左右加壓80-90kN形成粗芯,以便割芯卡的牢固。形成粗芯后,剎住剎把磨10~15min。硬地層進尺慢,停鉆后直接割芯。割芯開始上提鉆具要慢,上提拉力不超過原懸重的150~200kN。如割不斷不能硬拔,可采用磨斷,上提30kN左右拉力啟動轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)3~5圈把巖心割斷。然后上提3~5m緩慢下放鉆具,試探余芯,保持鉆頭離井底0.5m左右,不得下放到底,以防頂松巖芯。起鉆操作平穩(wěn),不能猛剎猛放,不用轉(zhuǎn)盤繃扣卸扣。取芯工具起出井口后,應立即蓋好井口,防止掉芯和落物。
2.4 優(yōu)選取芯鉆頭,提高機械鉆速
樊頁1井共使用三種取芯鉆頭,型號分別為PSC136m-8115、PMC037m-8115和TMC616-8115。PSC136m-8115為PDC取芯鉆頭,PDC粒徑為13mm; PMC037m-8115為PDC取芯鉆頭,PDC粒徑為8mm;TMC616-8115取芯鉆頭為聚晶取芯鉆頭。
在該井使用如表1所示:
從對比情況來看,使用型號為PMC037m-8115的PDC取芯鉆頭機械鉆速最快。在該井施工中,我們發(fā)現(xiàn)相同的地層,鉆頭選型不同機械鉆速差別較大。對于中深井建議使用粒徑為8mm的PMC037m-8115鉆頭。
2.5 優(yōu)化技術方案,使用長筒取芯,減少起下鉆次數(shù)
在連續(xù)取芯10筒后,逐漸摸清了地層規(guī)律,對保證取芯收獲率和密閉率有了較大的把握后,使用16m長方鉆桿,接一根半取芯筒。這樣取芯過程中不接單根,不上提鉆具,保證了取芯收獲率和密閉率。一次最多可取芯13.4m,而使用常規(guī)的取芯筒一次只能取芯8m,最少需要52筒才能取完,而實際只取芯39
筒,少起下鉆13趟,明顯地提高了施工速度。
3 結語
(1)選擇合適的鉆井液體系,處理好鉆井液,保證井壁穩(wěn)定和井眼暢通是取芯能夠順利完成的前提。呂胺基封堵防塌鉆井液體系可以滿足中深井取芯的要求。
(2)檢查好取芯工具,執(zhí)行好取芯的各項技術措施,保證取芯質(zhì)量是關鍵。
(3)根據(jù)地層情況優(yōu)選鉆頭,提高機械
鉆速。
(4)連續(xù)取芯可以使用長筒取芯,加快施工速度。
參考文獻
[1] 李讓,王興武,雷曉紅.西部超深井鉆井取芯技術實踐與認識[J].鉆井工程,2011,(1):42-45.
作者簡介:彭小軍(1973-),男,勝利石油管理局黃河鉆井總公司鉆井四公司工程師,研究方向:鉆井技術管理。
(責任編輯:葉小堅)