吳 鵬
(中交隧道工程局有限公司)
青弋江特大橋跨青弋江主橋位于蕪湖城區內,是青弋江特大橋重要組成部分,主橋為(72 +136 +72)的變截面預應力混凝土連續梁,正橋全長9 422 m,2個主墩基礎采用18 根直徑2.5 m 的鉆孔樁,主橋基礎全部采用鉆孔灌注樁,上為現澆整體式承臺,橋樁設計為巖承樁。
(1)水文
地處長江下游,屬亞熱帶濕潤氣候,季風顯著,氣候溫和,梅雨集中,陽光充足,無霜期長,降雨豐沛集中。區內降水季節性強,5 ~9月份占年降雨的60%以上,多年平均降雨量1 053 mm,最大日降雨1 895.5 mm,每年6月下旬~7月上旬都會出現一段降水量大。
(2)地質
該橋所處范圍水塘表層分布薄層淤泥質土,易造成坑壁滑塌,對工程施工稍有影響,圓礫土含空隙潛水,易造成基坑涌、滲水。粉土、粉砂夾層存在塌孔、涌砂等問題。
根據我國大型橋梁鉆孔樁施工經驗,樁徑在2.5 m 及以上、孔深超過50 m 的大直徑超深鉆孔樁,一般均采用大型液壓回轉氣舉反循環鉆機。結合橋處的地質條件、工期要求及其經濟比對,在主橋75#墩、76#墩樁基選用了沖擊鉆成孔施工工藝。

表1 地質勘探資料匯總表
主墩每個墩18 根樁,由于場地布置限制,根據場地現場情況合理布置鉆機位置,同時鉆孔最高每個主墩6 臺鉆機設備進行施工,每臺設備單獨設置泥漿池。鉆機為75 ~90 kW卷揚機,鉆頭為14 t 重十字型沖擊鉆頭。護筒采取內徑為3 m,埋深為3 m,桶壁20 mm 厚,埋設頂面高程根據地勢不同大致在12.3 ~12.5 m。
在鉆孔施工,以主墩76#墩為例,首批布設的沖擊鉆機全部為75 ~90 kW 卷揚機、鉆頭直徑為2.5 m 的十字鉆頭、正循環沖擊鉆。76#墩1#樁、13#樁等平均成孔時間為60 ~61 d,在護筒頂高程至以下50 m 左右每天的進尺為1 ~4 m不等(地表為人工填土,進尺較大),但繼續鉆進時,每天的進尺在0.2 ~0.7 m,平均在0.4 m 左右,鉆進已很困難,經常性的提鉆吃力,出現“糊鉆”的情況,設備故障率也隨之升高,已經嚴重影響了橋體主跨的總體進度,同時也存在較大的安全隱患。
在首批鉆孔結束后,針對這一情況,對鉆孔設備進行了改進。首先利用原來的2.5 m 直徑的沖擊鉆,將孔深鉆至50 m 左右。其次在2.5 m 鉆頭鉆進開始困難時,將原2.5 m鉆機撤下,重新進行鉆孔樁定位,更換鉆機,沖擊鉆機設備卷揚機采用55 kW,5 t 左右的十字形鉆頭,鉆頭直徑采用1.5 m,繼續進行鉆進,此時由于鉆頭變小,對應卷揚機匹配合適,1.5 m 鉆頭單位時間內沖擊的次數大大超于于2.5 m鉆頭的沖擊次數,取得了較好的進尺效果,每日進尺大致在1 ~4.2 m 左右,直至到達設計深度85 m;再次,達到設計深度后,將鉆機重新換回2.5 m 鉆頭鉆機,鉆機布設好后,重新從第一次換下鉆機的深度繼續鉆進,進行套打作業,此時樁孔中心直徑1.5 m 處為“空”,大大降低了巖層對鉆頭的阻力,鉆進表現為每天進尺1.8 ~3.2 m,個別鉆深每天可達5 m,同時也大大降低了設備的故障率。這樣套打成孔完成一個孔徑2.5 m,孔深達85 m 的大直徑超深鉆孔樁的成孔天數是38 ~40 d。
經過這樣的沖擊鉆套打成孔施工方案,改變施工次序,將施工機械的選型及次序的不同,鉆孔樁成孔速度比原成孔速度縮短了1/3 的時間,成孔后,各個樁孔的孔型、孔徑、孔斜率等指標均符合設計規范要求。
大直徑超深鉆孔樁沖擊鉆套打成孔施工方法,施工機械設備簡單,縮短施工成孔時間,降低施工成本,收到較好的經濟效益,縮短工期同時,也保證了工程進度,對于重點工程施工有較好的借鑒意義;大直徑超深鉆孔樁沖擊鉆套打成孔施工方法的施工質量控制,同沖擊鉆鉆孔樁施工質量控制,施工方法易于掌握和控制,成孔質量容易保證,便于施工管理。
[1]李少棟. 水中長大鉆孔樁施工技術[J]. 鐵道建筑技術,2009.
[2]杜永昌. 高速與客運專線鐵路施工工藝手冊[M]. 北京:科學技術文獻出版社,2006.
[3]盧小偉. 大直徑超深鉆孔樁沖擊成孔工藝淺析[J]. 山西建筑,2010,(11).