摘 要:介紹在軟塑性砂土中施工鉆孔樁,根據不同巖性,人為控制鉆速,減少成孔時間,合理置換漿液,成功成樁技術。
關鍵詞:軟塑性砂土 鉆孔樁 技術
中圖分類號:TU7文獻標識碼:A文章編號:1674-098X(2011)10(c)-0028-01
1 工程概況
小海互通立交地處長江三角洲沖積平原,根據設計提供的地質資料,互通內地層結構大致可分為三層:地層往下4m為軟塑狀粘土,埋深28m以淺為軟塑狀亞砂土及松散-中密狀砂土,深45以內為海相沉積的軟塑狀亞粘土夾砂層。整個互通內地下水位埋深均在2m以內,含水飽和的粉細砂受到外力作用會液化,土質含水量高,孔隙比大,強度低,力學性質差,承載力低,所以設計鉆孔樁均為50m左右的摩擦樁。
2 關鍵工序施工方案的確定
由于該地層為軟塑狀砂土,本身無造漿功能,在施工初期,我們采用常規的施工方法,孔外造漿選用優質黃土,泥漿比重控制在1.3左右,鉆進采用減壓鉆進,鉆進過程中,我們發現,在松散性砂層中,鉆進速度過快,造成護壁不充分,在加鉆桿時已經出現提桿費力,發生縮頸,而在中密性粉砂層中,由于泥漿置換砂層不充分,鉆進阻力過大,速度緩慢,現場實測,平均20cm/h,影響成孔質量,首件工程40m鉆孔樁成孔時間為155h,嚴重滯后了施工工期,并出現了坍孔現象,沉淀過快,護筒下陷等施工難題。
由于常規施工方法受阻,我們根據現場掌握第一手地質資料,適時對施工方案進行了優化調整。
2.1 護筒埋設
護筒選用剛度較好的含加勁肋鋼板護筒,四周采用換土回填,機械夯實及輔以筒內除土等方法沉入,并使護筒內徑大于設計樁徑30cm,以防止護筒下陷及成孔傾斜。
2.2 鉆進速度的控制
在第一層粘土層中,我們采用減壓鉆進由于要輔助造漿,鉆進速度控制在1米/小時,要求控制鉆速,以保證護筒底口深度泥漿護壁質量,防止護筒掉孔。在進入第二層軟塑狀亞砂土及松散-中密狀砂土層后,技術人員跟班為作業,每1h進行撈渣取樣,分析土質確定鉆進速度,根據多孔鉆渣分析及現場鉆進速度統計對比,我們確定了下面鉆進速度及控制措施。
軟塑狀亞砂土層:容易發生塌孔,鉆進過程中對原狀土擾動大,極易出現流砂現象且孔的垂直度不易控制,對于此層土,我們采用減壓鉆進,鉆進速度控制在2m/h,既要保證對原狀土擾動小,又要加強泥漿護壁功能,本段土層,我們定時在孔內投入優質黃粘土,利用鉆頭護圈擠壓黃土至孔壁,保證護壁,在投入黃土后,要充分空鉆,防止糊鉆,在鉆進過程中,根據鉆渣,隨時調整鉆頭壓重。保證鉆孔質量。
在進入中密狀砂土層后,由于鉆進阻力大,且砂層較為密實,我們采用全壓鉆進,通過外露鉆桿控制孔的垂直度。由于此段地層鉆速較慢且地層穩定,我們調整泥漿比重,減少鉆頭處可能造成的阻力,該段鉆進速度在30cm/h。
鉆至45m處進入第三層軟塑狀亞粘土夾砂層,此段地層基本上可以正常鉆進,鉆進速度為1m/h,地層本身具有造漿功能,所以我們適當減小泥漿比重,并且采用邊鉆進邊清孔,盡可能減少純清孔時間。
3 施工過程中的難點及處理
3.1 掉鉆
施工中幾次發生掉鉆事故,經調查均是在鉆至50m處時,鉆頭碰上夾卵層,由于采用全壓鉆進,卡鉆后進行強行鉆進,由于孔較深且阻力大,造成鉆桿扭矩偏大,斷桿掉鉆。我們采取的措施時在鉆至45m后,加大鉆渣檢查頻率,發現卵層,立即調整鉆進速度,采用減壓慢速鉆進,保證安全通過,一旦發生掉鉆,馬上組織打撈,防止砂層埋鉆。
3.2 縮頸
縮頸問題在初期是影響我們正常施工的最大障礙,主要原因是我們根據常規方法,鉆頭直徑選擇較小,一般采用比孔徑小1cm的鉆頭,結果在成孔后發現原地面往下15m處嚴重縮頸,成孔后探孔器無法下放。原因是在進入軟塑性砂層后,鉆速調整不及時,泥漿護壁不充分,而且鉆頭直徑過小,磨損嚴重,鉆孔直徑不夠造成的,查清原因后,我們在深15m處及時調整了鉆進速度,使泥漿護壁充分且加大鉆頭直徑至孔徑+1cm效果明顯。
3.3 清孔困難
由于全孔地質多為砂層,泥漿置換較為困難,并且地層限制,不可能長時間清孔,這也是造成縮孔的原因之一。我們的措施是在鉆至孔底3m左右時,開始邊清邊鉆,同時加大泥漿比重,盡可能地懸浮砂層,同時對沉淀池沉淀路線進行優化,加大沉淀池體積,并在清孔過程中對沉淀池進行及時清砂,這樣很大程度上減少清孔時間且效果良好。
3.4 沉淀過厚
沉淀過厚在正循環鉆機中表現特為突出,因為正循環鉆機是利用泥漿懸浮將鉆渣排出,對于粒徑小的砂粒容易懸浮沉淀,而粒徑大的砂粒懸浮困難,難以排出。而且鉆孔較深,孔內上、下泥漿參數偏差較大,在孔口處泥漿參數達標,但無法保證孔底泥漿參數。所以我們在清孔初期加大泥漿比重,增加浮力,并自制鐵皮小吊筒提取孔底泥漿進行檢測對比。待孔底泥漿指標達到控制數據后,開始提鉆,下好鋼筋籠后,我們要求每個孔都進行二次清孔,目的是防止沉淀過厚,二是通過二次清孔,使鉆孔內泥漿上下均勻,防止浮渣變成沉淀。
3.5 坍孔
施工過程中出現的坍孔基本都是由于工序組織不緊湊,成孔暴露時間過長或鉆機故障發生的,由于砂層地質自身穩定性差,成孔后單方面依靠泥漿壓力平衡孔壁壓力,時間過長就極易坍孔,我們在施工初期就注意到了這個問題并重新優化了施工方案,特別對成孔后的鋼筋籠焊接及砼灌注工序進行了對比組合,減少工序施工時間,坍孔問題達到了預期效果。
4 砂層中施工鉆孔樁的幾點淺見
(1)對于砂性地層中、長鉆孔樁必須到現場掌握第一手地質資料,了解當地同類型樁的施工經驗,不能單方面依靠設計地質資料指導施工。
(2)要根據不同土質,合理控制鉆進速度,特別對軟塑性砂層必須要減壓鉆進,不能一味追求鉆速,而使泥漿護壁不好,造成流砂或坍孔。
(3)對泥漿參數的控制要加大頻率,并隨機調整,第一次清孔含砂率可控制在3%左右,以減少成孔暴露時間,保證安全成孔,每孔須進行二次清孔,二次清孔后泥漿指標必須符合規范要求。
(4)清孔后提取泥漿要取不同深度泥漿,不能一味依靠孔泥漿指標,以防灌注砼時沉淀過厚,無法準確量測灌注深度。
(5)對各個工序間的協調配合要做為重點,盡量減少人為因素造成事故。