摘 要:通過此次事故沒有給供電公司和用戶造成大的經(jīng)濟損失,但其潛在的危險因素卻給我們一警示,任何電網(wǎng)方式的調(diào)整都要得到上級調(diào)度同意,或根據(jù)上級調(diào)度指令進行操作。
關(guān)鍵詞:電磁環(huán)網(wǎng) 變電站
中圖分類號:TM726文獻標識碼:A文章編號:1674-098X(2011)04(a)-0047-01
1 事故經(jīng)過
正常運行方式:220kVHL變電站#1主變運行帶35kV母線負荷,H101開關(guān)熱備用;#3主變運行帶10kV東、西母線負荷,H353開關(guān)熱備用。10kV用戶開閉所A站,分別由220KVHL變出線的甲、乙兩條電纜線路提供電源,A開關(guān)熱備用,如圖1所示。
220KVHL變電站主變?nèi)萘考笆鹿拾l(fā)生前負荷情況:#1主變?nèi)萘繛?0MVA,事故前負荷為45MW;#3主變?nèi)萘繛?0MVA,事故前負荷為35MW;10kV甲線負荷2MW,10kV乙線負荷為3MW;
2010年7月3日18時11分220KVHL變變電站10kV母線分段開關(guān)(H100開關(guān))電流互感器A相滲油嚴重,為一類缺陷,需要立即停運處理。18時25分#1主變H101開關(guān)投運接帶10kV東母負荷正常后,H100開關(guān)轉(zhuǎn)為冷備用,此時220KVHL變電站運行方式如圖2所示。19時07分220kV站10kV甲線H14開關(guān)過流保護動作跳閘。
詢問用戶開閉所A站:19時07分前后進行A開關(guān)合閘操作,19時11分斷開甲線路A1開關(guān)。如圖1,2所示。
2 原因分析
(1)H100開關(guān)電流互感器A相滲油原因分析:①天氣炎熱;②密封墊老化;③220KVHL變電站10kV母線負荷較重,為35MW,其中東母21MW,流過H100開關(guān)的電流較大。
(2)10kV甲線H14開關(guān)跳閘原因分析:10kV用戶開關(guān)A站工作人員在不明主網(wǎng)運行方式、且沒有向上級調(diào)度申請的情況下,擅自合上A開關(guān),致使經(jīng)10kV甲、乙兩線路、220kV變電站#1、#3主變及220kV母線形成電磁環(huán)網(wǎng),如圖3所示。因當時10kV東母負荷較重,為21MW,10kV西母負荷較輕為14MW,致使流過H14開關(guān)的電流超過H14開關(guān)過流保護整定值,H14開關(guān)過流保護動作跳閘。如圖3所示。
3 防范措施
(1)加大變電運行設(shè)備的巡視和維護力度,變電設(shè)備進行周期性試驗,發(fā)現(xiàn)缺陷及時處理。
(2)加強電網(wǎng)設(shè)備潮流的監(jiān)視,防止變電站母線分段開關(guān)長期超負荷運行,調(diào)度運行人員根據(jù)潮流情況及時調(diào)整運行方式;
(3)惡劣天氣情況下,變電運行人員加強變電設(shè)備巡視力度。
(4)電網(wǎng)方式變化時,電力調(diào)度應(yīng)通過適當?shù)姆绞酵ㄖ嚓P(guān)的雙電源用戶,并采取相應(yīng)的預(yù)控措施,將危險因素控制到最小。
(5)不能進行合環(huán)倒電源的雙電源用戶,電源進線開關(guān)應(yīng)加裝閉鎖裝置,以防止誤操作等引發(fā)合環(huán)事故。
(6)強化用戶變電站值班人員培訓(xùn)力度,提高其業(yè)務(wù)能力和技術(shù)水平,要求其值班人員倒負荷操作前應(yīng)得到地調(diào)調(diào)度運行人員同意,做到電氣設(shè)備倒閘操作制度化、規(guī)范化、標準化。
4 結(jié)語
此次事故沒有給供電公司和用戶造成大的經(jīng)濟損失,但其潛在的危險因素卻給我們一警示,任何電網(wǎng)方式的調(diào)整都要得到上級調(diào)度同意,或根據(jù)上級調(diào)度指令進行操作。
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