【摘要】鉆孔灌注樁作為一種基礎形式,被廣泛應用在橋梁工程。由于設計原因橋梁樁基不可避免遇到在地下泉水中施工,在進行鉆孔灌注樁施工時,將面臨孔內泥漿性能、成孔后沉淀物厚度等指標不符合規范要求,由于地下泉水不斷從孔內涌出,造成水下混凝土灌注困難,樁基成樁質量無法保證。在施工過程中,若處理不當,造成施工成本增加,工期滯后等一系列影響。本文論述了在地下泉水中鉆孔灌注樁施工中遇到的一些施工問題,通過采取有效控制措施,確保了樁基的工程質量。
【關鍵詞】地下泉水 鉆孔灌注樁 控制 技術
中圖分類號:TU7 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2011)12(a)-0000-00
地形地貌
湖北宜巴高速公路皂角樹特大橋橋位中部跨越霧渡河谷,橋址區屬構造侵蝕低山——河谷地貌區,植被較發育。橋址區所處大地構造位置屬于新華夏系第二沉降帶的次級構造——宜昌單斜凹陷之上,為非活動性斷裂。
皂角樹特大橋K55+785左幅72-1樁基處于地下泉水之中,該樁在施工過程中出現成孔、成樁上遇到的施工難題和技術問題及處理措施,筆者歸結如下,僅供參考。
鉆孔施工
該樁基采用沖擊鉆進法施工,設計樁長15米,孔徑1.5米,摩擦樁。在施工過程中,從開鉆到第三天,護筒內泥漿相對密度、懸浮物正常,當鉆進距地面約8米附近時,孔內泥漿出現異常,護筒內泥漿相對密度下降,無懸浮物出現,且清水不斷從護筒內排出。經8小時停機觀察,護筒內的泥漿渣物沉淀孔底,護筒口排出的清水約為直徑60mm水管的排水量,從左側的護筒邊緣排出。經判斷該樁位于地下泉水之中,為保證施工過程中不出現塌孔,泥漿相對密度必須符合規范要求。為此,在后續鉆孔施工過程中,每隔二小時充填粘性泥土造漿,以保證孔內泥漿相對密度符合要求,經過90小時的鉆孔施工,檢測孔深滿足設計要求,孔深為15.1米。因孔內充填大量粘性泥土,清孔作業困難,經過24小時清孔作業后檢測,孔底沉淀物厚度達4米之多,不滿足后序施工要求。為達到后序施工條件,清孔后孔底的沉淀物厚度必須小于20CM,。清孔作業又采取了抽漿的辦法清孔,還是不滿足孔內沉淀物厚度在20CM之內。最后研究討論試制掏渣工具,采用直徑為0.5米鋼管,長度為2.8米,做成圓形筒,下底做成圓形活動閥門,利用沖擊鉆自身減速提升裝置作為動力,圓形筒在下到孔內過程中,下底活動閥門是打開的,通過自重圓形筒的下口伸入到沉淀的泥漿內,圓形筒在上提的過程中,圓形活動閥門通過鋼絲繩關閉其閥門,這樣將孔內渣物一次次提出。清孔完成后,經現場檢測孔深15.0米,孔徑1.5米,沉淀厚度為15cm,相對密度1.1,含砂率1.2%,傾斜度滿足設計要求,具備進行下道工序施工條件。
水下混凝土灌注
在安放檢查合格的鋼筋籠后,灌注前檢驗,導管總長14,8米,孔內的沉淀厚度為20cm,其他各項技術指標符合要求,具備混凝土灌注條件。灌注前考慮地下泉水不斷排出影響混凝土灌注,將導致樁基的成樁質量,必須采取一些其他有效措施,確保樁基混凝土質量和樁身的完整性,在水下混凝土灌注過程中,讓地下泉水引流。由于地下泉水涌出的具體位置不明確,只能通過鉆孔記錄和鉆孔人員描述:距地面約8米左右時,孔內泥漿出現異常。由于泉水冒出的具體位置不清楚,不能冒然采取措施。因此,在水下混凝土灌注前,用導管分流地下泉水,同時現場各種準備要充分,一是拌合站拌和的混凝土的工作性能滿足水下混凝土灌注要求;二是混凝土運輸車三臺必須載量6立方米以上在樁位附近候等;三是地下泉水引流措施要有效,不能影響混凝土的灌注。為了避免地下泉水的涌出影響灌注的新拌混凝土,在水下混凝土灌注前用兩根9米長直徑50mm的鋼管,鋼管四周相距15~20cm不均勻鉆上直徑20mm的小孔,相并靠在左側護筒,下放至地下泉水冒水口附近,與鋼護筒焊接固定,這樣保證了在混凝土灌注過程中,隨著灌注的混凝土慢慢上升,地下泉水從安放的鋼管小孔引流排出。
首批混凝土現場檢測:塌落度185MM,第二批、第三批混凝土車候等,15:30進行首批混凝土灌注,檢測導管埋置深度2.3米,15:40緊接第二批混凝土進行灌注,觀察護筒內排漿情況正常,護筒內無泥漿翻涌、忽上忽下塌孔情況產生,再次檢測導管埋置深度5.1米,15:50進行第三批混凝土灌注,檢測導管埋置深度7.3米,拆出二節導管3.5米,16:10進行第四批混凝土灌注,觀察護筒內排漿情況,泥漿排出中夾有少許水泥漿,為盡量縮短灌注時間,其后續混凝土灌注沒有進行導管拆卸,觀察孔內泥漿及地下泉水排出的位置變化,地下泉水從安放的引流管排出。此樁16:30灌注結束,灌注混凝土32立方米,灌注過程中無異常情況發生。
四、檢測結果
經過檢測單位超聲波對該樁進行完整性檢測,樁身完好,屬Ⅰ類樁,抽檢單位檢測與施工單位檢測結論一致,28天混凝土抗壓強度滿足設計要求。