趙福玲 ,朱曉紅 ,楊朝陽 ,劉 曦
(1.焦作煤業(集團)合晶科技有限責任公司,河南焦作 454000;2.焦作市環境監測站,河南焦作 454000)
多晶硅企業遍地開花之后,國家出臺各相關政策以避免該行業的高能耗、高污染。目前多晶硅項目普遍采用改良西門子法,配以氫化項目,使生產系統能閉路循環。我公司在此基礎上,再配以氣相白炭黑項目,用以消耗部分四氯化硅,使整個生產循環更加充分、合理(流程見圖1)。

圖1 多晶硅項目流程圖
氣相白炭黑(即氣相二氧化硅),是一種白色、無毒、無味、無定形的納米級無機精細化工產品,原生粒徑在7~40 nm、比表面積在70~400 m2/g之間[1],具有粒徑小、比表面積大、表面活性高的特性,在膠黏劑、橡膠、涂料、油墨等領域廣泛應用,具有較好的市場前景。此技術長期以來被國外所壟斷,在國內也僅有少數幾家在生產。
我公司氣相白炭黑生產工藝是四氯化硅在氫氧焰中高溫水解,生成納米級氣相二氧化硅[2-4]。生產過程分為原料處理、產品合成、產品分離、尾氣吸收四個工序。
在生產過程中,廢氣來源有鹽酸生產尾氣、四氯化硅高位槽排空廢氣、鹽酸儲罐尾氣以及物料輸送及包裝尾氣;廢水來源有地面沖洗及化驗室廢水、洗滌酸廢水、四氯化硅高位槽排空廢氣淋洗水以及生活污水。為妥善處理其中的廢氣、廢水,工藝敘述如下(流程圖見下頁圖2):
①將鹽酸生產尾氣通入堿洗塔噴淋。采用燒堿溶液進行噴淋,可得到次氯酸鈉溶液(濃度可高達10%),作為該項目的副產品外售。②四氯化硅高位槽排空尾氣通入淋洗塔進行噴淋,同時將淋洗水直接送三級吸收塔替代部分一次水使用,不僅可以節約一次水用量,同時也避免了對淋洗水的處理和資金投入。③地面沖洗及化驗室廢水替代部分一次水,經離心分離后送四氯化硅高位槽排空尾氣淋洗塔用作淋洗水。④鹽酸儲罐尾氣采用負壓收集和水吸收處理方法,吸收后的稀酸溶液補充到濃酸罐進行循環吸收氯化氫,即得到洗滌酸廢水。洗滌酸廢水中含有少量的二氧化硅,通過對工藝的改進,減少了其中二氧化硅的含量,從而得到酸質透明的鹽酸,品質滿足化工行業《副產鹽酸》(HG/T3783-2005)標準要求,可直接外售,獲取良好的經濟效益,同時避免了對洗滌酸廢水的中和處理,減少了工程投資。
①廢氣處理按照上述方案實施后,經環境監測,廢氣中的氯化氫、氯氣的排放濃度均低于《大氣污染物綜合排放標準》,從而證明上述方案確實可行,且對環境影響很小。
②副產品次氯酸鈉品質良好,其中游離氯含量能達到9%,按照2 000 t/a的白炭黑生產能力,每年可得將近2 700 t的次氯酸鈉。
③副產品鹽酸能達到26%以上,通常銷售給凈水劑廠家等,每年可得將近18 000 t的鹽酸。

圖2 氣相白炭黑廢氣、廢液工藝流程
綜上所述,氣相白炭黑項目作為多晶硅項目的配套環保設施,以多晶硅項目生產過程中副產的高純四氯化硅為原料,變廢為寶,延伸了企業產品生產鏈,體現了循環經濟的發展理念。將廢氣、廢水進行綜合利用,最大限度地利用了能源與生產設備,更有利于系統的節能降耗,發揮裝置最大的經濟效益。在獲取副產品的同時,減少了“三廢”的產生,實現了工業廢水系統的閉路循環,為企業贏得良好的環境效益和社會效益。
[1]段先健,吳利民.氣相法白炭黑在硅橡膠中的應用[J].有機硅氟資訊,2005,(7):39-41.
[2]范正平,劉 敏.我國白炭黑工業的現狀與發展[J].中國橡膠,2008,24(19):4-9.
[3]李 株.氣相法白炭黑的應用[J].化工新型材料,2001,29(7):21-23.
[4]李炳炎.白炭黑生產應用現狀和趨勢[J].無機鹽工業,2000,32(6):26-28.