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對轉(zhuǎn)8G、轉(zhuǎn)8AG原型交叉桿疲勞裂紋問題的研究

2008-04-12 00:00:00王曉琳
中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2008年18期

摘要:通過對轉(zhuǎn)8G、轉(zhuǎn)8AG型轉(zhuǎn)向架交叉桿疲勞裂紋的原因分析,闡明如何使交叉桿更加安全可靠及如何延長交叉桿的使用壽命。

關(guān)鍵詞:交叉桿;裂紋

2002年3月份以來,運(yùn)用中陸續(xù)發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)8G、 轉(zhuǎn)8AG型轉(zhuǎn)向架交叉支撐裝置非刮碰而產(chǎn)生裂紋故障253起(裂紋部位及形式見圖(1),約占裝車交叉支撐裝置總數(shù)的0.55%(統(tǒng)計(jì)到5月15日止)。

1 裂紋斷口分析

對裂紋部位斷口分析表明,裂紋基本都發(fā)生在上、下蓋板與定位座之間的縱向焊縫的收弧處。經(jīng)對裂紋斷口在掃描電鏡下觀察,裂紋源位于縱向焊縫的收弧端,可明顯看到裂紋向兩側(cè)擴(kuò)展的跡象。經(jīng)對蓋板未裂的焊趾取樣,采用逐層磨削進(jìn)行金相分析,也發(fā)現(xiàn)在收弧端存在原始裂紋。

經(jīng)分析研究認(rèn)為:焊縫收弧處存在原始裂紋,在交變載荷下形成宏觀裂紋。

2 裂紋原因分析

2.1 設(shè)計(jì)原因

(a)現(xiàn)有疲勞試驗(yàn)條件還不能完全反映交叉支撐裝置在運(yùn)用、制造中的受力狀況,其中包括在二、三級線路上由線路不平順造成交叉支撐裝置垂向沖擊和扭轉(zhuǎn)工況以及因制造偏差造成交叉桿在組裝中的別勁等。這就意味著,原先制定的考核交叉桿靜強(qiáng)度和疲勞強(qiáng)度的工況,需要修訂改進(jìn)。修訂時(shí),應(yīng)從分考慮不同線路、車輛制造和組裝中的最不利的因素。

(b)蓋板結(jié)構(gòu)本身存在薄弱部位,板邊距定位座一側(cè)太近,一旦焊縫收弧處存在裂紋源,在交變載荷作用下,就容易在該薄弱部位擴(kuò)展。同時(shí),定位座的結(jié)構(gòu)型式和焊縫的布置也不盡合理,容易產(chǎn)生較大的應(yīng)力集中。

2.2 組裝制造原因

(a)焊縫處理

轉(zhuǎn)8G、轉(zhuǎn)8AG型轉(zhuǎn)向架交叉桿定位座與蓋板的連接縱焊縫,其收弧端容易產(chǎn)生應(yīng)力集中,加上在該收弧端產(chǎn)生咬肉、夾渣和未焊透等缺陷,因此雖然設(shè)計(jì)圖樣和技術(shù)條件要求對焊縫及其焊趾進(jìn)行處理以消除原始缺陷,但在實(shí)際生產(chǎn)作業(yè)時(shí)處理不到位。

(b)制造偏差

交叉支撐裝置的設(shè)計(jì)圖樣上,規(guī)定了交叉桿的直線度和尺寸公差,但在實(shí)際制造時(shí),還存在位于對角線上的兩根桿不在一直線上、兩法蘭端面不平行、同側(cè)兩交叉桿端頭中心距離與側(cè)架兩支撐座中心距離不一致等現(xiàn)象。其表現(xiàn)為交叉桿與側(cè)架組裝存在別勁現(xiàn)象,上述問題存在會導(dǎo)致交叉支撐裝置與側(cè)架組裝后,造成一定的內(nèi)應(yīng)力。

(c)組裝后的質(zhì)量控制

交叉支撐裝置裝于轉(zhuǎn)向架后,若在車體落下后由斜楔狀態(tài)產(chǎn)生的搖枕與側(cè)架不正位,將對交叉支撐組成受力狀態(tài)產(chǎn)生不利的影響。在轉(zhuǎn)向架組裝時(shí),需在交叉支撐裝置組裝后對轉(zhuǎn)向架進(jìn)行正位檢測,控制組裝質(zhì)量。

3 轉(zhuǎn)8G型、轉(zhuǎn)8AG型交叉支撐裝置改進(jìn)方案研究

3.1 主要改進(jìn)內(nèi)容及理由

改進(jìn)方案見圖(2)主要改進(jìn)內(nèi)容有:

(a)加寬蓋板,消除原薄弱部位。原蓋板焊縫收弧處距板邊僅10mm,改進(jìn)后焊縫收弧處到板邊距離增加到40 mm;

(b)上蓋板長圓孔改為壓窩結(jié)構(gòu),提高上蓋板的剛度和強(qiáng)度。

(c)改變材質(zhì),由09CuPTiRe改為高強(qiáng)度耐侯鋼09CuPCrNi-A,其屈服強(qiáng)度為345Mpa,比09CuPTiRe耐侯鋼強(qiáng)度提高了17%。

(d)優(yōu)化定位座結(jié)構(gòu),由原方頭改為圓頭,減小應(yīng)力集中。

定位座與蓋板的焊接形式:

定位座與蓋板的焊縫形式有三種:

ⅰ)兩側(cè)焊縫與中間孔內(nèi)塞焊縫并齊,優(yōu)點(diǎn)是焊接工藝性好,兩側(cè)焊縫與中間焊縫同時(shí)受力。

ⅱ)全封閉焊縫,優(yōu)點(diǎn)是焊縫處的應(yīng)力集中較小,缺點(diǎn)是圓弧端焊接工藝性差。

ⅲ)半封閉焊縫,介于以上兩方案之間。

(f)優(yōu)化定位座與桿體環(huán)焊縫的型式,在定位座環(huán)焊縫部位開環(huán)形槽,同時(shí)減小與鋼管間的配合間隙。并采用焊后熱處理,提高該對接環(huán)焊縫的疲勞強(qiáng)度。

3.2 改進(jìn)方案的強(qiáng)度計(jì)算和試驗(yàn)

(a)改進(jìn)方案有限元計(jì)算分析

由大連鐵道學(xué)院和同濟(jì)大學(xué)對改進(jìn)方案和原方案的交叉支撐裝置按新計(jì)算大綱的要求,進(jìn)行了有限元計(jì)算。

計(jì)算結(jié)果表明:原方案與改進(jìn)方案在桿體的最大應(yīng)力幾乎沒有差別,而蓋板出現(xiàn)裂紋部位的最大應(yīng)力,改進(jìn)方案較原方案應(yīng)力水平下降了40%左右;扭曲對交叉支撐裝置的蓋板應(yīng)力影響較大。

(b)靜強(qiáng)度試驗(yàn)

由同濟(jì)大學(xué)對改進(jìn)方案交叉支撐裝置進(jìn)行了靜強(qiáng)度試驗(yàn)。

試驗(yàn)結(jié)果表明,原方案與改進(jìn)方案在桿體的最大應(yīng)力幾乎沒有差別,而蓋板容易出現(xiàn)裂紋部位的最大應(yīng)力改進(jìn)方案較原方案應(yīng)力水平下降了50%左右。

(c)動應(yīng)力測試試驗(yàn)

由北方交通大學(xué)對轉(zhuǎn)8G型、轉(zhuǎn)8AG型交叉支撐裝置的原型方案和改進(jìn)方案再次進(jìn)行了兩次正線運(yùn)行動應(yīng)力測試。動應(yīng)力測試結(jié)果表明,第ⅰ)種焊接形式的焊縫前端動應(yīng)力較小。

(d)小半徑曲線動應(yīng)力測試試驗(yàn)

由北方交通大學(xué)對原方案交叉支撐裝置及改進(jìn)后的交叉支撐裝置進(jìn)行了齊車公司廠內(nèi)小半徑曲線上的動應(yīng)力測試試驗(yàn)。結(jié)果表明,蓋板容易出現(xiàn)裂紋部位的最大動應(yīng)力幅值,改進(jìn)方案為60Mpa,原方案為120 Mpa,降低了50%。比較小半徑曲線動應(yīng)力與正線動應(yīng)力測試結(jié)果,小半徑曲線最大動應(yīng)力幅值比正線上的動應(yīng)力幅值約減小20%-30%。交叉桿桿身預(yù)制變形后,其動應(yīng)力幅值比正常桿身的明顯增大,特別是定位座與連接板焊縫的端頭,在通過R122m和R150m曲線時(shí),約比正常桿身該部位的動應(yīng)力幅值提高60%左右,這是由附加彎矩引起的,因此必須控制桿身的變形。

(e)單側(cè)鐵鞋制動試驗(yàn)

為模擬駝峰調(diào)車作業(yè)工況,在齊車公司線路上,對裝改進(jìn)后的交叉支撐裝置的轉(zhuǎn)向架進(jìn)行單側(cè)鐵鞋制動試驗(yàn)。結(jié)果表明,當(dāng)速度分別為5km/h、7 km/h、10 km/h的重車實(shí)施單側(cè)鐵鞋制動時(shí),交叉支撐裝置上的應(yīng)力均不超過55 Mpa。單側(cè)鐵鞋制動對交叉支撐組成的強(qiáng)度不會產(chǎn)生大的影響。

(f)頂升試驗(yàn)

為模擬列檢對軸承檢查作業(yè)工況,齊車公司對裝有改進(jìn)后的交叉支撐裝置的轉(zhuǎn)向架進(jìn)行了軸端頂升試驗(yàn),以確定不超過材料屈服強(qiáng)度的最大頂升強(qiáng)度。試驗(yàn)結(jié)果表明,同步頂升一根軸兩端或一個(gè)側(cè)架兩端,無論頂升多少高度,對交叉支撐組成受力情況都沒有明顯的影響,而頂升一個(gè)軸端時(shí),不超過材料屈服強(qiáng)度的最大頂升高度為70mm。

(g)疲勞試驗(yàn)

應(yīng)用修訂的疲勞試驗(yàn)工況,對原型和改進(jìn)型交叉支撐裝置進(jìn)行了對比試驗(yàn)。對比試驗(yàn)表明交叉桿對接環(huán)焊縫的焊接質(zhì)量等因素對交叉支撐裝置的疲勞強(qiáng)度有明顯影響。

綜上所述:為了延長交叉支撐裝置的使用壽命和更安全可靠,除獲得實(shí)測應(yīng)力譜外,需要進(jìn)行焊縫接頭的試驗(yàn)研究和更多實(shí)物試件的疲勞試驗(yàn),隨著各項(xiàng)試驗(yàn)研究的深入開展,交叉支撐裝置的結(jié)構(gòu)和工藝會得到進(jìn)一步的改進(jìn)。交叉支撐裝置的使用壽命也會更進(jìn)一步的提高。

作者簡介:本人于1997年8月畢業(yè)于西南交通大學(xué)鐵道車輛專業(yè),畢業(yè)后被分配到長春鐵路運(yùn)輸技工學(xué)校(即現(xiàn)在的沈鐵長春鐵路職工培訓(xùn)中心)任鐵道車輛專業(yè)教師直至今。現(xiàn)主要在特培教研組,主要從事在職職工脫產(chǎn)培訓(xùn)的一線教學(xué)。尤其是電工特殊工種的培訓(xùn)。2002初被聘為中級講師職稱。現(xiàn)技術(shù)職稱為中級工程師。出生年:1974年.籍貫:吉林省農(nóng)安縣。

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