今年以來,結(jié)合總部專家建議及揚(yáng)子右化研究院模擬數(shù)據(jù)指導(dǎo),揚(yáng)子石化橡膠廠以智慧為方、創(chuàng)新為藥,深挖順丁裝置運(yùn)行潛力,裝置能耗顯著下降。截至7月底,順丁裝置綜合能耗同比下降超20%,有效提升了市場競爭力。
妙施三療法,提高轉(zhuǎn)化率
“轉(zhuǎn)化率又掉下來了。”年初,順丁裝置主操王寧緊盯DCS屏幕上跳動的聚合轉(zhuǎn)化率曲線,眉頭微鎖。順丁膠乳聚合轉(zhuǎn)化率不足,未反應(yīng)的丁二烯便會涌入回收系統(tǒng),不僅會導(dǎo)致回收丁二烯質(zhì)量惡化還會增加能耗,形成惡性循環(huán)。這一“頑疾”,成了整個裝置的“心頭刺”。
他們深挖癥結(jié)根源。聚合負(fù)荷波動像心律不齊,進(jìn)料溫度不穩(wěn)似寒熱失調(diào),丁二烯雜質(zhì)含量起伏如同毒素侵?jǐn)_,催化劑配方優(yōu)化不足則如藥力不濟(jì)一一經(jīng)過對全廠生產(chǎn)模式與安全能力的全面體檢,團(tuán)隊(duì)開出精準(zhǔn)的“三步走療法”,使聚合轉(zhuǎn)化率顯著提高。
第一步:固本培元穩(wěn)運(yùn)行。裝置對進(jìn)料溫度進(jìn)行深入優(yōu)化,引入靈敏的智能溫控三通閥,將溫度牢牢鎖定在 5°C~15°C 的“黃金區(qū)間”,同時,通過精細(xì)化排產(chǎn),強(qiáng)化凝聚和后處理的預(yù)防性清理,大幅平抑了聚合負(fù)荷的波動。
第二步:清毒排淤斷劣鏈。團(tuán)隊(duì)建立起回收單元雜質(zhì)動態(tài)排放機(jī)制,根據(jù)生產(chǎn)負(fù)荷對精餾塔進(jìn)行靈活“排毒”,嚴(yán)格管控原料丁二烯和溶劑油中的有害雜質(zhì)。
第三步:調(diào)養(yǎng)增效促循環(huán)。編制標(biāo)準(zhǔn)化操作指南,指導(dǎo)班組依據(jù)反應(yīng)狀態(tài)預(yù)判式微調(diào)催化劑配方,使聚合反應(yīng)始終保持最佳狀態(tài)。他們還在中控屏上增設(shè)轉(zhuǎn)化率實(shí)時計算顯示,相當(dāng)于裝上了直觀的健康監(jiān)測儀,讓操作員對生產(chǎn)狀態(tài)一目了然。
智破彎管陣,巧省蒸汽流
“總部專家建議投用溶劑油脫重塔直采線,能省蒸汽。”6月10日,順丁裝置工藝員耿有兵拿著方案在現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)整,眼中滿是期待。然而,現(xiàn)實(shí)卻潑來一盆冷水。當(dāng)直采線閥門首次開大到 35% 時,蒸汽消耗僅象征性地降了0.6噸/小時,與同行先進(jìn)指標(biāo)相比有很大差距。
“這樣下去可不行!”望著微乎其微的數(shù)字,裝置副主任潘良勛坐不住了,第二天清晨便帶著技術(shù)骨干踏上南下的列車,趕赴茂名石化“求醫(yī)問藥”。
“你們那管線‘彎彎繞’太多啦!”現(xiàn)場交流時,茂名石化技術(shù)員指著圖紙直言不諱。這句話如醍醐灌頂,讓潘良勛恍然大悟。返回廠里后,他立刻奔赴現(xiàn)場進(jìn)行核查。
“問題果然出在這。”溶劑油脫水塔底到脫重塔進(jìn)料管線競藏著3個礙事的直角彎,而塔底至回流罐的直采線也密密麻麻分布著16個直角彎。這些\"腸梗阻”如同給物料流動設(shè)置了層層關(guān)卡,物料自然“懶得”流向回流罐,導(dǎo)致直采線形同虛設(shè)。
找準(zhǔn)癥結(jié)后,潘良勛立即帶領(lǐng)工程師定制疏導(dǎo)方案。他大膽全開直采線手閥,同時精準(zhǔn)調(diào)控脫重塔的進(jìn)料閥開度。這一操作的效果立竿見影:只見蒸汽流量表指針應(yīng)聲下滑。他們還將含阻聚劑的切割塔塔底物料引入溶劑脫重塔進(jìn)行脫除,顯著降低了溶劑油緩沖罐的阻聚劑含量。最終,裝置在 80% 負(fù)荷下實(shí)現(xiàn)了每小時節(jié)約蒸汽2.4噸的顯著成效,年節(jié)約蒸汽費(fèi)270余萬元。
心系創(chuàng)效,攻堅啃硬。
攝影/謝宇

技改組合拳,節(jié)能創(chuàng)效強(qiáng)
“夏季高溫一來,后處理干燥機(jī)減速箱溫度又升高到 75°C ,眼看就要觸到上限了。”7月的裝置例會上,技術(shù)員徐洪亮敲著報表,面露憂色。“不光減速箱溫度,每天清理的膠數(shù)量在250千克上下晃。這兩個‘燙手山芋’,得趕快解決。”
散會后,徐洪亮當(dāng)即帶著團(tuán)隊(duì)扎進(jìn)現(xiàn)場。他們蹲在干燥箱旁盯了三天,發(fā)現(xiàn)減速箱油溫使用的循環(huán)冷卻水在裝置的最末端,不僅水壓不足而且水里的雜質(zhì)多,既影響換熱效果又容易堵塞冷卻水管線。與此同時,他們摸查設(shè)備時發(fā)現(xiàn)干燥箱內(nèi)壁粘膠結(jié)垢。這是清理膠增多的元兇。
梳理流程時,徐洪亮發(fā)現(xiàn)熱水回用緩沖罐溢流至地溝冷凝水溫度在 32% 左右,與循環(huán)水供水溫度基本一致,且水質(zhì)干凈無雜質(zhì),正好滿足冷卻干燥機(jī)減速箱需要。“如果把這水利用起來,既能給減速箱降溫又能減少污水外排,一舉兩得。”
技術(shù)論證通過后,方案迅速落地。改用緩沖罐冷凝水冷卻后,干燥機(jī)減速箱溫度穩(wěn)穩(wěn)控制在 62% 左右,不僅解決了高溫難題,多余的冷凝水還能補(bǔ)充進(jìn)循環(huán)水系統(tǒng),節(jié)省了水源用量,節(jié)能降耗效果明顯。
徐洪亮還利用裝置停車換劑的契機(jī),給設(shè)備內(nèi)表面噴涂特氟龍涂層。這相當(dāng)于給內(nèi)壁穿上“防粘鎧甲”,使清理膠每日降低 40% ,每年可節(jié)省70多萬元。
一套組合拳下來,順丁裝置設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定性大幅提升,I類品率更是一路攀升至 99.8% ,創(chuàng)下歷史新高。看著報表上不斷刷新的降本數(shù)據(jù),設(shè)備主任劉毅在車間例會上打趣道:“這設(shè)備省起錢來,可比咱們精得多了。”
改進(jìn)吸收法,尾氣再生金
“尾氣里丁二烯含量還有 9.5% 。”今年2月,工藝員張龍指著化驗(yàn)單,一臉痛惜地說,“原來單耗高的根子在這里。”于是,他們將目光聚焦到這股“含金”的尾氣上。
令人不解的問題出現(xiàn)了:研究院運(yùn)用計算機(jī)模擬顯示吸收塔效果明明很好,可實(shí)際吸收效果卻差強(qiáng)人意。雙方技術(shù)人員圍著圖紙和管線研究,不斷跑現(xiàn)場、對數(shù)據(jù)、細(xì)推敲,終于楸出問題的關(guān)鍵。“使用的粗油吸收劑本身含有 3%~8% 的丁二烯,好比一個人半飽著肚子去吃飯,很快就吃飽了。”裝置主任姜浩指著回收單元粗油說道。“既然如此,那不妨試試不含丁二烯的精油。”研究院有機(jī)所黨支部書記兼副所長劉宗健靈光一閃。
方案雖好,落地卻難。改用精油并沒有現(xiàn)成的吸收和蒸煮系統(tǒng)。如何讓這一方案迅速落地,成了一大難題。一次,姜浩對現(xiàn)場進(jìn)行檢查時發(fā)現(xiàn)了閑置的冷卻器和退料管線。“就是它了。”姜浩迅速組成攻關(guān)團(tuán)隊(duì)對設(shè)備進(jìn)行改造,制定出頂水、蒸煮加盲板隔離的周密方案,讓“沉睡”資產(chǎn)重獲新生。同時,鋪設(shè)臨時管線,為尾氣去往凝聚單元開辟出一條全新的綠色通道。
精油吸收系統(tǒng)投用的一刻,所有人都屏住呼吸。隨著閥門緩緩開啟,儀表顯示尾氣中丁二烯含量斷崖式下降至 0.3% 。經(jīng)測算,這套“變廢為寶”的系統(tǒng),每年可回收丁二烯170噸,創(chuàng)效160萬元。
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