“曾經做夢都在想,啥時候能不用手動放料該多好,沒想到,現在遙控器一點就能夠實現開關拉板、取板,完成全部放料工作,真方便啊!”山煤國際凌志達煤業洗煤廠職工楊書玲興奮地說道。10月14日,《科學導報》記者走進山煤國際凌志達煤業洗煤廠,了解了智能化給該廠帶來的新變化。
今年以來,凌志達煤業洗煤廠主動對標國內行業標桿,先后優化了原煤預先脫粉設備,完成了夾矸碳再回收改造項目等,逐步實現了從人控到數控的全面升級、從自動到智能的全面提速,穩步開啟智選探索,持續提高生產效率。
“根據客戶要求,洗煤廠洗出的碳塊產品嚴禁存在夾矸碳。因此在整個入洗過程中,夾矸碳會隨著矸石進行外排,還得專門用車輛運輸,排矸成本較高。”該廠分管生產的副廠長田慧敏向記者介紹,為有效破解資源浪費難題,他們本著吃干榨凈、減少損失的原則,對洗選工藝進行了進一步優化。
首先,該廠對原煤分級脫泥篩篩hjSZHr40wwuBo5oauECN3A==板進行了改造,避免了50毫米以下的夾矸碳外排,提高了洗出煤回收率。隨后,根據洗選指標要求,洗煤廠制定了科學的夾矸碳資源再回收方案,在分選環節安裝了夾矸碳破碎再回收系統。在反擊式破碎機對夾矸碳進行破碎后,夾矸碳可再次進入洗選系統進行分選,分選后產出的精煤產品即可進行銷售。一年來,該廠排矸量占原煤比例由14.6%降至4.4%,精煤回收率同比提升4%,減少矸石外排13萬噸左右,經濟效益明顯。
隨著采煤機械化程度的提高,入洗原煤中末煤的含量越來越多,為后續煤泥水處理帶來了很大壓力。“我們廠有兩臺處理煤泥的壓濾機。近年來,原煤入洗量有所增加,但壓濾機并沒有配套增加。對此,我們只能通過加班來完成煤泥壓濾工作,否則濃縮池中水惡化,就會造成事故。”該廠壓濾系統職工宋紅麗描述了設備改造前的困難場景。
為解決煤泥系統存在的問題,該廠化驗室在對原煤進行篩分化驗后得出結論:發熱量在5200ENr5rPHz2w65f6zFG/Yggw==大卡上下的6毫米以下原煤占比15%左右,如果將其直接回收作為產品煤,煤泥產量將大幅減少。
該廠機修人員自主研發了復合篩面滾軸篩,可將6毫米以下的原煤脫粉后回收,然后作為精煤銷售。
“原來一個生產班組入洗原煤5000噸,產生800噸左右的煤泥。自從加裝了原煤預先脫粉設備后,煤泥降低至260噸左右,不僅保證了煤泥水的正常循環使用,還減輕了壓濾機的負荷及材料投入,降低了選煤成本,提高了原煤回收率,可謂一舉多得。”田慧敏說。
凌志達煤業洗煤廠壓濾系統由壓濾機、煤泥轉載刮板、煤泥轉載皮帶、煤泥入料池、煤泥入料泵等設備組成。各設備分布在主廠房的一至三樓,需由4名巡檢人員看護。
“在壓濾機放料過程中,需手動控制電控箱,還得反復上下樓梯查看煤泥是否有粘板、噴料現象,造成主廠房內墻面、頂面被污染。”站在壓濾機旁,該廠分管安全的副廠長曹沖一一列舉著以往的不便,“拉板車一次拉6塊濾板放料,特別容易造成煤泥刮板堵塞,而一旦堵塞后,需要將刮板內煤泥清理后才能開啟刮板機……”不但職工勞動強度大,還存在不小的安全隱患。面對這一難題,企業積極攻關,通過對壓濾機圖紙進行分析、查詢線路,最終確定了方案,即利用卷閘門開關的遙控原理,在壓濾機電控箱內加裝了遙控傳感器。壓濾司機在觀察放料時可根據濾板開合程度逐塊檢查,只需用遙控器即可完成全部放料工作,不會再出現因為不能及時發現濾板掛料而導致壓濾機跑料的現象。
洗煤廠還先后對壓濾機和煤泥刮板機聯鎖、壓濾機排氣管道等進行了技術改造,同時在煤泥池加裝了防溢料裝置。經過一系列改造,現在整個壓濾系統只需一名壓濾司機現場操作,實現了減員增效。
如今的洗煤廠,在以用促建、以用促改、以用促用、以用促學、以用促效中,將能源與創新深度融合,用行動助力企業在高質量發展的征途上努力奔跑、再創佳績。