蔡正君
(九江市規劃設計集團有限公司,江西 九江 332000)
新型微渦流澄清技術的核心是渦流反應器[1],其為多孔空心球結構,如圖1所示,具有以下特點:①無方向性,材質輕便,安裝簡單;②可根據水質情況選擇不同孔徑反應器配比,達到填料要求的孔隙率;③當水流穿過反應器上的小孔,會形成大量微小的渦旋,增加水流紊動性。

圖1 渦流反應器
新型微渦流澄清技術的原理主要是微渦旋凝聚和立體接觸絮凝[2],通過改進傳統澄清技術的混凝反應,在混凝區加設渦流反應器,產生微小渦旋,使原水中較小雜質顆粒間的碰撞機率增加,產生同向凝聚,同時增加雜質與泥渣的接觸絮凝[3];還可以通過改變渦流反應器的投配比,達到合理的混凝G值和GT值[4]。另外,在沉淀區安裝斜管沉淀系統,依靠“淺池理論”成倍提高沉淀效率,進一步提高凈水水質。
本工程為儀征市某公司水務中心的改造項目,以生化裝置達標排放尾水作為原水,輸送至中水廠,經加礬混合后進入水力循環澄清池,再流入無閥濾池,并經投加二氧化氯殺菌、除味后進入清水池,最后經中水泵房提升至中水用戶。原水多數時段為低濁度,屬低濁水處理。水力循環澄清池的設計產水量為9600m3/d,即400m3/h;池體規格:直徑約12.5m,池高約6.5m,池容約500m3。
目前主要存在3個問題:①水處理能力不能滿足生產用水需要;②低溫低濁原水時,出水水質時不夠穩定;③水力循環澄清池配水轉盤部分因受力不均導致軸承磨損,進而影響配水效果,同時也增加運行維護的難度。
為解決供需矛盾以及水質問題,要求擴大其生產規模,使產水量達到14400m3/d,同時要求澄清池出水水質穩定,濁度低于3.0NTU,以保證濾后水濁度在1.0NTU及以下。由于新建一座水廠工期長、投資大,而且廠區地理位置受限,擴建一組構筑物的可能性也較小,故只能對原有各構筑物進行改造,達到提高產量及水質的要求。
新型微渦流澄清技術適用于對傳統水力循環澄清池的改造,通過只換“內臟”不換“外殼”的方法改造[5],在節約大量投資的情況下,可使澄清池產水量增加50%,且出水水質更好,非常適合解決本中水廠的問題。
首先進水流量增加50%,則流速也會相應增加,為了保證足夠的水力停留時間,只有延長水流路徑,故將原來的混凝反應區分成3個反應室,通過反應室橫截面積的遞增,由3.8m2—7.54m2—12.93m2;形成流速遞減的梯度,由0.044m/s—0.022m/s—0.013m/s,提升混凝反應效果。
其次在3個混凝反應室投加不同型號的渦流反應器,進一步提升混凝反應效果[6]。其中第一反應室上段為HJTM2型渦流反應器14m3,第一反應室下端為HJTM1型渦流反應器1m3(避免水流方向改變導致絮體破壞),第二、三反應室為HJTM1型渦流反應器75m3。
然后在沉淀區水面以下1000mm處,安裝PP六角形蜂窩斜管,斜管斜長為1000mm,安裝后高度為833mm,口徑為50mm,安裝傾角為60°。
最后將原穿孔集水管改為三角堰出水系統,采用8根輻射出水槽加上環向出水槽,三角堰總長度為86m,堰口負荷滿足規范要求。
具體設計參數如下:
(1)設計處理規模:14400m3/d,即600m3/h;
(2)混凝反應區體積:94m3,其中有效體積為89.8m3;
(3)混凝反應時間:T=H/v=537s;
(4)沉淀區面積:有效面積約80m2;
(5)沉淀區上升流速:約8.3m/h;
(6)出水堰堰口負荷:約6.96m3/(m·h)。
第一反應室:G1=60.4s-1
第二反應室:G2=35.8s-1
第三反應室:G3=19.9s-1
(1)進水系統優化設計及改造
原水力循環澄清池如圖2所示。由于水量增大50%,原有DN300mm的進水管滿足不了水量要求,故把進水管管徑增大到DN400mm。同時為盡可能均勻進水,在進水管出口處安裝擋流板。為防止澄清池剛開始進水時反應區與沉淀區水壓平衡問題,在進水管處考慮接變徑三通,接DN150mm的管子直接進水至沉淀區。

圖2 原水力循環澄清池
(2)渦流反應區優化設計與改造
拆除原水力循環澄清池反應系統(水力轉盤、水力旋轉噴管),設計及加工3個不銹鋼渦流反應區及鋼結構支撐系統,即第一反應室、第二反應室及第三反應室;第一、第二反應室配套污泥斗、排泥管等;按設計的配比(約1∶5)安裝不同型號的渦流反應器。
(3)沉淀系統優化設計與改造
在沉淀區增設斜管,采用斜管沉淀系統,設計及加工斜管鋼結構支撐系統,然后安裝并固定斜管。斜管配套清洗系統,沉淀區排泥管設置反沖吸系統。
(4)出水系統優化設計與改造
拆除原水力循環澄清池8根DN200mm穿孔集水管,并在其相應位置制作并安裝不銹鋼集水槽及三角堰。因產水量增大,此中應適當提高出水系統的液位標高,但始終保持環形出水槽三角堰與輻射槽中三角堰的標高一致,以保證均勻出水。
改造后的高效微渦流澄清池如圖3所示。

圖3 高效微渦流澄清池
中水廠澄清池的改造從2015年8月10日開始,到2015年9月18日全部完工,整個改造工程簡單、施工方便、工期短。在澄清池改造后兩個多月的調試運行期間,對其出水水質進行檢測,記錄其排泥周期及濾池工作周期,并與改造前進行比較分析。澄清池改造后的運行情況較改造前有明顯改善,具體表現在:①在混凝反應區,生成的礬花清晰,顆粒明顯,而改造前在混凝反應區基本看不見礬花顆粒。②沉淀區呈碧綠色,而改造前沉淀區呈淺黃色,水質明顯改善。③重力無閥濾池工作周期延長,反沖洗時間縮短,反洗耗水量減少,表明待濾水(澄清池出水)濁度降低,即礬花絮凝質量提高。
在72h考核運行期間,產水量及水質情況見表1,可以看出采用新型高效微渦流澄清技術后,產水量增加,出水濁度降低,滿足中水廠的改造要求,且后期運行非常穩定。

表1 考核運行流量及濁度情況
(1)改造后的澄清池排泥周期延長了,由原先12h排泥一次提升為現在24h排泥一次。每次排泥3min,每分鐘排泥耗水5m3,則每次排泥耗水為15m3,故每天節約排泥耗水30m3。
(2)澄清池對應的3#重力無閥濾池,反沖洗周期延長50%,由原先的12h提升為18h。濾池單格水箱尺寸為:長×寬=4m×4m,每格沖洗1次按5min計算,沖洗強度為15L/(s·m2),則耗水72m3。3#濾池為2格,合計為每天節約反沖洗水96m3。
(3)澄清池投加的混凝劑是聚合氯化鋁,濃度為10%,改造前單位投藥量為15.6mg/L,改造后單位投藥量為10.4mg/L。按照澄清池目前的單位投藥量計算,每天節約投藥量75kg。中水廠產水成本為1.0元/t,混凝劑聚合氯化鋁價格為700元/t,則改造后的經濟收益65152.5元/年。
根據相關工程資料可知,采用高密度澄清池噸水投資約200元/m3(不考慮用地成本),且規模越小單位投資越大。而本項目中,在保持原有澄清池外形尺寸不變情況下(即不新增用地),新增水量4800m3/d,總投資63萬元,噸水投資約130元/m3,低于高密度澄清池投資,經濟效益顯著。
儀征市某中水廠應用新型微渦流澄清技術,對原水力循環澄清池進行改造,使產水量增加50%,且出水水質更好,滿足中水廠擴能改造要求。經工程應用證明,新型微渦流澄清技術不僅能提高絮凝反應效率、縮短絮凝時間、減少水頭損失、降低藥耗,還能提高沉淀效率及污泥含固率;同時具有占地面積小、耐沖擊負荷、節省工程投資、降低制水成本、安裝使用方便、運行維護簡單等優點,在中水廠擴能改造中具有較高的經濟效益及推廣應用價值。但渦流反應器應定期沖洗,防止滋生苔蘚、藻類等物質,影響出水水質[3]。