張志耀,王曉煒
(太原鍋爐集團有限公司, 山西 太原 030000)
石灰石—石膏濕法煙氣脫硫目前已有幾十年的發展歷史, 工藝技術已非常成熟, 其脫硫劑采用來源廣泛、 價格較低、 脫硫效率較高的石灰石。 該工藝是中小型熱電廠應用最廣泛、 效率最高的脫硫技術, 特點有: 造價合理, 運行周期長, 可利用率高, 脫硫劑耗量少, 運行費用少, 觀察、 監視及維護簡單, 運行人員數量少, 運行人員和設備安全,裝置的服務壽命長等特點。 脫硫裝置可適應在機組最小和最大負荷量之間運行, 受負荷波動的影響較小。 不需要另外的和非常規的操作或準備, 裝置能以冷態、 熱態兩種啟動方式投入運行。 裝置能在最小和最大污染物濃度值之間運行, 排放污染物不超出保證的排放值。 系統可在吸收劑濃度發生變化時進行調節, 保證系統的穩定性。 傳統的石灰石—石膏濕法煙氣脫硫在運行過程中, 大部分為運行人員人工操作, 自動化程度不高。 本文就脫硫工藝進行深入研究, 梳理系統、 設備、 儀表運行邏輯, 制定行之有效的控制策略, 并對現場控制系統進行二次編程組態調試, 實現了石灰石—石膏濕法煙氣脫硫的自動運行。
系統組成: 煙風系統、 吸收塔系統, 脫硫劑制備與輸送系統、 工藝水系統、 壓縮空氣系統、 石膏脫水系統、 疏放系統、 電氣控制系統等。
基于石灰石—石膏濕法煙氣脫硫工藝, 解構各個子系統的系統組成和工作原理, 結合現場運行人員操作習慣, 同時疊加自動原理, 將石灰石—石膏濕法煙氣脫硫工藝和自動控制原理融會貫通, 形成適應性較強、 可靠性較高的石灰石—石膏濕法煙氣脫硫自動控制策略。 按照工藝系統構成解耦, 分成相對獨立的控制模塊, 具體見表1。

表1 石灰石—石膏濕法煙氣脫硫自動模塊
制漿系統設置石灰石儲倉、 石灰石漿液制備和供應裝置。
石灰石粉采用罐車送入石灰石儲倉, 由石灰石粉給料設備送入石灰石漿液箱, 并往漿液箱中補充濾液(或工藝水) 以維持漿液濃度, 配置好的漿液存貯于石灰石漿液箱中, 再由泵送至吸收塔補充,最后與SO2反應。
2.1.1 制漿系統控制對象
石灰石粉倉、 變頻稱重螺旋、 石灰石漿液箱、攪拌器、 倉底流化風機及電加熱器等的運行方式:多臺爐共用1 套制漿系統, 2 個漿液攪拌箱并列運行(為保證可靠性, 不能單獨離線配置) , 使用時采用在線連續配置, 往石灰石漿液箱中加入石灰石和水并攪拌, 配置成石灰石漿液。 液位和密度分別控制, 這樣既可以保證密度, 又可以保證液位在合理范圍。
2.1.2 控制目標
1 250 kg/m3≤密度≤1 350 kg/m3; 5.0 m<液位<5.5m(具體項目不同, 數據不同)。
2.1.3 液位控制策略
任一漿液箱液位<5.1 m→開進水門; 任一漿液箱液位>5.5 m→關進水門。
2.1.4 密度控制策略
漿液箱密度<1 250 kg/m3→開漿液箱進料插板門→延時3 min→開變頻稱重螺旋; 漿液箱密度>1 350 kg/m3→關變頻稱重螺旋→延時3 min→關漿液箱進料插板門。
2.1.5 保護及連鎖
1) 進水門打開條件: 工藝水泵電流<36 A,且另一扇進水門處于關閉狀態(受水泵電流出力限制, 不能2 臺同時補水)。
2) 進料時間保護。
3) 流化風機超連續最長允許工作時間停保護。
2.1.6 斷料情況處理
1) 2 臺均斷料情況: 直接啟動流化風機。
2) 其中1 臺斷料情況: 如2 號斷料, 1 號正常, 則先停1 號給料機→啟動流化風機→2 號流量>8t/h→停流化風機→啟動1 號給料機。 1 號斷料時同此。 單管落料正常時, 不能直接啟動流化風機, 以免下料流量突增, 造成堵管。
2.2.1 控制對象
pH 計取樣閥、 排放閥、 沖洗閥。
2.2.2 控制目標
定期沖洗pH 計。
2.2.3 控制策略
啟動: 關入口取樣閥→開排放閥→開水沖洗閥→延時2~5 min。
停止: 關水沖洗閥→關排放閥→開入口取樣閥。
2.3.1 控制對象
供漿泵2 臺, 一用一備。
2.3.2 控制目標
SO2<35 mg/Nm3[1]; pH>4.7。
2.3.3 控制策略
前SO2原始排放較低, 供漿泵為間歇啟停, 每小時運行時間<5 min。 因此, 控制策略未能使用PID 連續調整, 采用仿人操作, 間歇啟停。
1) 啟動條件: 脫硫塔出口SO2>6 mg/Nm3, 延時10 s; 煙囪出口SO2>5 mg/Nm3, 延時10 s; pH<4.7, 延時10 s。 以上條件任一滿足, 啟動供漿泵。啟動參數值操作人員可設定。
2) 停泵條件: 單次運行時間>90 s; pH>5.1,延時20 s; 煙囪SO2升高后, 開始下降; 兩臺泵交替運行(操作人員定期切換)。
3) 其他
pH 計沖洗時, pH 值不能參與控制。 將沖洗前pH 值保持4 min。
脫硫塔補水來源包括: 地坑泵、 濾液池、 除霧器。
2.4.1 控制要求
2.4.2 控制策略
1) 取水順序: 地坑泵→濾液池→除霧器。
2) 地坑泵: 液位>1.5 m, 可以啟泵; 液位<1.3 m, 停泵。
3) 濾液池泵: 液位>1.5 m, 可以啟泵; 液位<1.3 m, 停泵。
4) 除霧器: 地坑泵、 濾液池水仍不能滿足脫硫塔液位時, 開啟除霧器。
2.5.1 控制對象
除霧器安裝在凈煙氣出口處, 用來分離夾帶的霧滴。 除霧器系統配備沖洗和排水裝置。 沖洗系統包括: 噴嘴、 外部和內部管道、 除霧器沖洗水泵和控制件。 排水直接進入吸收塔。
2.5.2 控制目標及策略
定期開啟除霧器沖洗程序, 采用順序控制[2],依次開啟除霧器沖洗水閥。
根據不同稻谷品種,秧苗播種或插播時密度要均勻,保持有足夠的通風度,保持稻田吸光度,使稻田不會形成密閉空間,可以降低稻曲病發病率。科學施肥,嚴格按照要求施用各種肥料,控制好施肥量,掌握好施肥的各個時機。灌溉農田水時,特別注意稻田干濕度,同時要保證水的循環,揚花期要適當降低水量,水稻破口期更要注意田塊的干濕度,提高水稻抗病毒能力。
2.6.1 系統組成
多套脫硫塔共用1 套脫水系統。
1) 脫硫塔石膏排出部分: 石膏排出泵、 排出泵進口門、 出口門、 進口排放閥、 進口沖洗門。
2) 石膏漿液緩沖部分: 石膏漿液緩沖箱、 漿液緩沖泵、 緩沖泵進口門、 出口門、 進口排放閥、進口沖洗門。
3) 石膏真空脫水部分: 石膏旋流器、 漿液分配箱、 真空皮帶脫水機、 真空密封水閥、 真空泵、濾布沖洗水泵。
2.6.2 控制策略
控制模塊分為3 個小的順控單元: 皮帶單元、緩沖單元、 排出單元。 總體再將3 個單元串起來。
整體投運準備: 人工畫面按鈕選擇主/備切換、各控制設備投入順控模式。
1) 皮帶單元。 啟動: 系統啟動信號→開濾布沖洗水泵→開真空皮帶機→開真空密封水閥→開真空泵→開分配箱開關。 停止: 緩沖單元停止信號→關分配箱開關→關真空泵→關真空泵密封水閥→關皮帶機→關濾布沖洗水泵。
2) 緩沖泵單元。 啟動: 皮帶單元分配箱開關已開信號→關泵入口排放閥→開泵進口門→開泵出口門→進入緩沖泵的啟停控制(緩沖箱液位<2.8 m允許停, 液位>2 m 允許啟)。 停止: 石膏排出單元已停信號→關緩沖泵入口閥→開水沖洗閥(先沖后部管路, 至皮帶部分) →開排放閥→關水沖洗閥→關出口門→延時10 min。
3) 石膏排出單元。 啟動: 緩沖泵單元已啟動信號→關排出泵入口排放閥→開排出泵入口閥→開排出泵出口閥→進入排出泵的往復自動控制(緩沖箱液位<2 m 啟, 液位>2.8 m 停)。 停止: 系統停止信號→關排出泵入口閥→開水沖洗閥(沖洗管路)→開排出泵入口疏放閥→關水沖洗閥→關排出泵出口閥。
以上控制策略中, 具體液位、 pH 值等數據均為本文研究調試某電廠數據, 不同項目數據以實際項目為準。
基于以上制漿、 pH 值、 液位、 脫水等的控制,在熱電廠現場實際運行后, 將石灰石—石膏濕法煙氣脫硫逐一投入自動控制后的脫硫運行操作明顯減少, 各參數均能穩定在合理區間, 保證了電廠煙囪SO2排放值符合環保要求。 總之, 通過該石灰石—石膏濕法煙氣脫硫自動控制的實施, 精準調整各回路執行機構, 實現了分系統小參數的穩定, 進而實現了整套系統的穩定、 高效、 環保、 可靠運行。