王俊杰(山東洪達化工有限公司,山東 菏澤 274700)
建國以來,焦爐煤氣凈化從無到有,蓬勃發展,技術水平和裝備水平也得到了很大的提升,隨著焦爐煤氣利用技術的不斷升級、深化,作為后續產業鏈的延伸,對于焦爐煤氣中的苯含量要求也越來越苛刻,焦爐煤氣中苯含量的升高,造成煤氣制氫系統中催化劑活性的降低及使用壽命降低,因此,必須嚴格控制進入制氫系統中的苯含量[1-2]。本次有關洗苯塔后含苯超標的原因狀況及改善操作總結如下:11 月30 日8:00 開始洗苯塔后煤氣含苯大于2 g/m3,連續超標。為降低洗苯塔后煤氣含苯,多次召開現場分析討論會,并進行盯崗,對影響苯含量的各指標進行梳理、優化調整,12 月24 日調整脫苯操作、12 月25 日新洗油補入系統后,塔后苯數據明顯呈下降趨勢,12 月28 日12:00 塔后苯1.49 g/m3合格。
(1) 11 月30 日再生器排渣4.37 t,12 月1 日系統補新洗油5.98 t。
(2) 12 月2 日調整加熱后富油溫度由175~185 ℃調整至180~185 ℃,洗油循環量穩定115~120 m3/h,同時,聯系質量管理部對系統貧油進行全分析,加做富油含苯。
(3) 12 月3 日聯系質量管理部對罐區新洗油質量進行全分析。
(4) 12 月4 日為降低脫苯塔塔底壓力,調整蒸汽用量至1.0 t/h,聯系質量管理部加做貧油含苯(0.02%),洗苯塔后煤氣含苯無下降趨勢,12 月6 日恢復蒸汽用量為1.1 t/h。
(5) 11 月30日—12 月11 日再生器連續排渣,向系統補新洗油,合計共排渣20.87 t,補充新洗油23.78 t,噸苯耗洗油47.86 kg。
(6)繼續加大系統新洗油的補入量,將噸苯洗油提高至正常負荷時耗量(75 kg/t苯),查看塔后苯數據變化,具體調整為:12 月12 日一次性向系統補入新洗油17.5 t,并連續每天排渣,每天補洗油。截至12 月15 日合計共排渣54.8 t(12—15 日連續排渣10.31 t),補充新洗油51.75 t(12—15 日連續補充27.97 t),噸苯洗油耗量76.25 kg。
(7) 12 月24 日根據5 月份生產數據對洗脫苯崗位主要操作指標進行了調整。在保證脫苯塔底部壓力不大于30 kPa 的條件下,脫苯塔塔頂溫度由100~102 ℃逐漸提高至105 ℃,脫苯塔蒸汽用量由1.1 t/h 逐漸提高至1.5 t/h,洗油循環量120 m3/h逐漸減少至105~110 m3/h,加熱后的富油溫度由180 ℃調整為175~180 ℃,蒸汽壓力由0.3 MPa 提高至0.6 MPa。
(8)由于洗油庫存不足,12 月16日—12 月22 日連續7 天未向系統補洗油,噸苯洗油耗量降至52.20 kg。12 月23 日向系統補充洗油4.91 t。12 月25 日,新洗油入庫后,開始向系統連續補充新洗油,提高噸苯洗油耗量,截至12 月28 日噸苯洗油耗量81.69 kg。
(9) 12 月25 日聯系質量管理部連續做貧油含苯、富油含苯數據,監測系統循環洗油質量情況。
洗脫苯工藝指標運行情況匯總見表3。

表3 各溫度節段對比
從上述指標可以看出,終冷后煤氣溫度及二段貧油溫度均在要求范圍內,且兩者溫差為3~4 ℃;脫苯塔塔頂溫度基本控制在102~105 ℃;循環貧油控制在106~123 m3/h;富油溫度在178~182 ℃之間。12 月24 日開始脫苯塔蒸汽用量由1.1 t/h 逐漸提高至1.5 t/h,且為保證脫苯塔頂壓力在6~7 kPa,洗油循環量120 m3/h 逐漸減少至105~110 m3/h。

表1 貧油與富油的對比

表2 新洗油的分析
從7—12 月份再生器排渣、噸苯洗油消耗、塔前苯數據對比來看,12 月份粗苯收率比8 月份增加0.05%,比1—6 月份平均也增加0.05%,比2021 年最高平均收率1.14%(4 月份) 低0.02%;塔前苯比8 月份偏高2.9 g/m3,比1—6 月份平均增加4.01 g/m3,比2021 年最高平均值24.98 g/m3(3 月份)偏高0.08 g/m3;根據塔前持續苯偏高的趨勢,在噸苯洗油耗量偏低的情況,加大了再生器排渣頻次及洗油補充量,11 月30 日至12 月28 日連續排渣合計39.38 t,向系統補充新洗油合計104.67 t,至12 月28 日噸苯洗油耗量81.69 kg。
(1) 系統循環洗油質量對比(8—12月) 來看,系統中的循環洗油,與前8—11 月對比,270 ℃前餾出量偏低,而且初餾點也逐步降低(12.2 為224.6 ℃、12.16 為221.5 ℃、12.19 為218 ℃)。240~270 ℃之間的餾出物,多為甲基萘、二甲基萘、聯苯等組分,它們熔點低.熱穩定性好,吸苯能力強。初餾點降低,則240~270 ℃之間的餾出物相對減少,循環洗油的洗苯能力下降。
12 月份系統的貧油含苯為最低0.05%,最高0.18%,平均0.12%,與8—11 月份相比,明顯偏高;富油含苯為最低1.22%,最高2.13%,平均1.77%,與以往數據相比,也明顯偏高,說明系統中循環洗油質量比以前略差。
(2) 12 月25 日之前系統補充的新洗油均為10 月1 日進廠洗油,12 月3 日對罐區洗油進行復檢,初餾點、餾出量和甲基萘含量均有所提高,萘含量降低,黏度增加。相對來說,復檢后洗油指標優于進廠時化驗指標。
10 月1 日進廠洗油指標甲基萘含量(70.52%)與前幾個月相比,明顯偏低,是近幾個月的最低數據。甲基萘作為洗油吸收粗苯中的最有效組分,相對來說,影響洗油質量。而12 月25 日新進洗油各項指標明顯提升,初餾點增加了4~7 ℃,尤其是洗油關鍵組分甲基萘的含量提高了7.24%~13.36%,洗油質量大大提升。
(1) 9、10、11 月份為低負荷生產,此期間排渣量小,噸苯洗油耗量過低,洗油質量惡化,影響塔后苯數據。
(2)在塔前苯連續偏高、洗油質量下滑的情況下,系統補入新洗油量不足,系統內洗油質量得不到明顯改善,影響吸收效果。
(3) 10 月份進廠洗油中甲基萘含量(70.52%)與9 月份相比偏低,也是影響指標偏高的因素。
(1) 低負荷運行時,保證貧油質量(貧油含苯≤0.03%),根據塔后含苯降低循環洗油量。
(2)向系統中補入新洗油,置換出含苯高的洗油,降低貧油中的苯含量,保證洗油消耗不能低于55 kg/t,避免洗油質量惡化。
(3)進廠洗油中甲基萘含量進行分析,避免含量過低[1]。提高終冷器循環水流量,提高終冷器的洗萘效果,加強洗萘操作和油位控制,最大程度的降低終冷器后的煤氣中的萘,減少進行循環洗油的萘含量,提高脫苯效率。
(4)加強化驗數據及產量數據分析和監控,每班多次監控循環洗油的全分析指標,尤其關注洗苯塔前后指標的變化。
針對本次粗苯系統生產中發生的異常情況,根據以往的生產經驗并結合其他單位人員的操作經驗,進行了全面的排查、分析,確定主要影響因素后,進行了相關工藝參數的調整和工藝操作的優化改進。因塔后含苯影響因素較多,排查時應全面,針對不同的影響因素,采取不同的措施后12 月底粗苯系統恢復正常。