









摘要:從實際生產需求出發,以提高某機型推土機臺車架結構件產能為目標,通過調整加工設備,應用鏜銑定位工裝、數控組合刀具以及工藝優化等措施解決了產能不足問題,降低了操作者勞動強度。
關鍵詞:推土機;臺車架;鏜銑加工;組合刀具
1 " 臺車架原工藝分析
臺車架是推土機上主要的連接類零件,是整個推土機行走的核心部件,承擔著將傳動裝置的動力傳遞到行走裝置的作用。某機型臺車架為焊接結構件,主要由彎板、托輪支架、軸座、樞軸箱及平衡梁座等組成,如圖1所示。鑒于上述部位尺寸要求較高,均采用焊后加工的方法保證圖紙尺寸。
該機型臺車架的加工工藝路線為:劃線→銑底面及上面定位塊→鏜銑→鏜平衡梁座孔→鉆孔攻絲。其中鏜銑工序在五面體加工中心完成,臺車鏜銑工序作業時間為480min,占總加工工序作業時間的52%,見表1。隨著該機型推土機產量遞增,車間臺車架生產能力無法滿足月產要求。
臺車架鏜銑工序在五面體加工中心上完成加工,鏜銑工序需完成臺車樞軸箱、軸座、托輪支座孔及面的加工。樞軸座、軸座、托輪支座為鑄鋼件,材質為SCSiMn1H。為保證加工精度,各孔半徑方向預留5mm加工余量,需加工面留3mm加工余量。為保證樞軸座兩側精鏜孔同軸度,精鏜孔工序安排在最后完成。臺車架鏜銑工序工藝圖如圖2所示。
2 " 鏜銑加工效率低的原因分析
經過統計發現,鏜銑工序總加工時間為480min,總體加工效率較低。鏜銑工序加工內容及時間見表2。
2.1 " 工件找正時間長且勞動強度高
臺車架鏜銑工序找正操作時,需用劃線針,找正上道工序劃線所定的臺車中心線。臺車裝夾于通用工裝上,操作者需要用大錘對工件反復敲擊。定位、夾緊后還需找正一遍,如出現偏差,需放松工件重新找正,直至工件被最終定位。這種找正、夾緊、再找正、再夾緊的找正方式作業效率低,操作者勞動強度大。
2.2 " 加工臺階孔時換刀、對刀頻繁
臺車架樞軸箱兩側均為為臺階孔,各孔規格見圖3。臺車架鏜銑工序前樞軸箱加工狀態見圖3。由于各孔規格不同,在用刀具數量有限,加工時只能通過對刀儀調節通用粗鏜刀,來完成各孔粗加工,且加工時需要頻繁換刀。
加工時,除精鏜外,需要換刀14次,對刀儀對刀調刀8次,加工效率低下。此外,由于樞軸箱兩側孔倒角采用銑削方式加工,導致加工效率較低。加工樞軸箱作業順序及加工參數見表3。
2.3 " 軸座自身結構及裝夾方式存在不足
軸座部位沒有支撐及壓緊,加工時容易產生振動,銑軸座面時,每次吃刀量僅為1mm,需分多刀完成加工,加工時間較長。軸座內側焊有堵板,只能通過銑削方式完成粗鏜孔,加工效率低。
3 " 提升鏜銑加工效率措施
3.1 " 更換加工設備
將臺車架鏜銑加工設備由五面體加工中心,更改為雙面銑鏜加工中心。雙面銑鏜加工中心由兩個機床主軸組成,可進行銑、鉆、鏜、攻絲等雙面加工,具有效率高、精度好等特點,同時裝夾兩個工件,兩個主軸可同時工作,加工效率。調整后,單臺臺車鏜銑加工時間減少90min,工序效率提升18.7%。
3.2 " 設計制作專用鏜銑工裝
設計制作專用鏜銑工裝,工裝采用兩分體式框架結構定位座組成,如圖4所示。為方便臺車架側面定位,需要制定工藝基準,如圖5所示。在臺車架側面組焊定位塊、加工定位塊,通過使用專用工裝,可以實現臺車架快速定位及夾緊。
工裝采購到位后,將兩定位座上的定位塊找正到與機床主軸垂直的同一面。然后將兩個定位座固定到工作臺上,同一工件側面定位塊靠緊工裝定位塊,并利用側頂緊機構將工件頂緊。同時采用定位座上的壓板將工件壓緊。工件試加工后,對工件進行三坐標檢測,工件檢測結果滿足圖紙設計要求。
采用專用鏜銑工裝,避免了找正過程中對工件的反復錘擊,降低勞動強度,工件裝夾時間減少31min,工序效率提升6.45%。
3.3 " 樞軸箱采用組合刀具加工
經過對樞軸箱加工部位分析可知,除樞軸箱φ133H7及φ95H7精鏜孔各留0.5mm加工余量外,其他孔均由組合鏜刀加工完成。考慮到樞軸箱左側孔直徑較大,加工深度較深,采取兩把組合鏜刀加工規定尺寸。樞軸座的粗加工及半精加工采用3把組合刀具完成,兩側精鏜孔仍采用精鏜刀加工。具體加工方案見表4。
刀具采購到位后,對組合刀具進行了加工驗證。組合刀具加工參數見表5。刀具在加工過程中切削平順,無異常振動現象。使用組合刀具進行加工時,只需要換刀3次,大幅減少了換刀次數,重新定位所需的空行程時間及調刀時間。采用組合刀具加工后,樞軸箱加工時間減少89min,工序作業效率提升18.54%。
3.4 " 優化軸座工序
由于裝配采用球鉸連接方式,軸座平面與臺車架相關的垂直度和平行度,對推桿連接的影響程度較小。軸座高度與前后相關位置尺寸可由組對工裝定位,且其受其自身結構及焊縫影響,焊后變形小,組對工裝精度保證度較高。
經分析,臺車軸座焊后加工要求可以改為焊前要求。經過15臺工藝試驗,確定臺車軸座加工可改為焊前加工,鏜銑工序不再加工軸座。取消軸座加工后,工序時間減5min,工序效率提升15.6%。
4 " 應用效果對比
工藝改進后進行40件臺車架的鏜銑加工,并進行三坐標檢測,檢測精度均能達到產品設計要求。對臺車架鏜銑工序改進前后作業時間進行對比見表6。從表6可以看出,鏜銑工序作業總時間由原來的480min降低為195min,工序效率提升59.37%。工藝改進后的車間產能能夠滿足我公司該機型推土機月產要求。
5 " 結束語
對于某型推土機臺車架的鏜銑工序,通過運用定位工裝、組合刀具及工藝優化等措施,有效解決了車間該機型推土機臺車架生產能力不足、加工效率低的問題。此次工藝改進提高了臺車架鏜銑加工效率,同時減輕了操作者勞動強度,提高了車間交付能力,也為其他類似工程機械結構件的加工提供了參考和借鑒。
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