王 林, 董應明, 韓玉穩, 趙彥鵬
(1.中國機械總院集團云南分院有限公司, 云南 昆明 650031; 2.云南省機電一體化應用技術重點實驗室, 云南 昆明 650031)
數控機床是制造機器的機器,是裝備制造業的“工作母機”,是國家發展航空航天、國防軍工、機械制造等先進制造產業最高效的基礎裝備,也是《中國制造2025》規劃的中國制造業的戰略必爭領域之一,其制造水平、動態性能、 生產效率以及產品穩定性反映了一個國家的技術和綜合國力[1],但就目前我國數控機床技術發展形勢來看,國產數控機床最大的問題之一就是可靠性較差、 精度保持性較弱、故障率較高,嚴重影響國產數控機床在國內外市場的競爭力和品牌形象, 已成為國產數控機床質量的軟肋[2]。
可靠性試驗是對產品進行可靠性調查、 分析和評價的一種手段。 試驗結果為故障分析、 研究采取的糾正措施、判斷產品是否達到指標要求提供依據。 具體目的有:發現產品的設計、元器件、零部件、原材料和工藝等方面的各種缺陷;為改善產品的完好性、提高任務成功性、減少維修人力費用和保障費用提供信息; 確認是否符合可靠性定量要求[3]。
對數控臥式加工中心進行幾何精度、數控精度、工作精度、切削力加載、扭矩加載、功率加載等檢測試驗。 通過檢測試驗及故障統計,驗證機床的可靠性和穩定性,計算機床的平均無故障時間。
試驗技術路線見圖1。

圖1 試驗技術路線
平均無故障間隔時間MTBF 估計的計算:按式(1)的規定

式中:k—可靠性系數;Tj—評定周期內第j 臺機床的累積工作時間(h);Rgj—評定周期內第j 臺機床的有效累積功能故障數(個);Rsj—評定周期內第j 臺機床的有效累積失效(個);n—樣機數量(臺)。
可靠性系數k 的計算:按式(2)的規定

式中:kz1—數控軸線系數;kz2—裝配系數;kz3—裝配環境系數。
可靠性制造系數kz的選取按表1 的規定:

表1 可靠性制造系數kz
可靠性試驗系數ks的計算:按式(4)的規定

式中:ks1—力載荷系數;ks2—扭矩載荷系數;ks3—加載時間系數;ks4—主軸轉速系數;ks5—主軸起停系數;ks6—換刀頻次系數。
可靠性試驗系數ks的選取按表2 的規定:
1)小麥基本苗偏多,會造成小麥群體結構不合理。襄陽市襄州區2016年秋播后降雨充足,土壤墑情好,田間出苗率高,加上該地區播種量偏大,造成小麥基本苗偏多20%左右。本次調查的20對樣本中倒伏小麥總莖蘗數、無效穗數和有效穗數每公頃分別比未倒伏小麥高 100.05 萬、37.20 萬和 62.40萬。基本苗偏多、中后期群體偏大造成小麥個體不壯、莖稈軟弱,抗倒性差,是此次小麥倒伏的主要原因[6]。

表2 可靠性試驗系數ks
可靠性強化系數kq設定為5.3。
失效數rs的計算:按式(5)的規定:

式中:rs1—幾何精度失效;rs2—位置精度失效;rs3—主軸溫度變化失效;rs4—電柜溫度變化失效;rs5—液壓溫度變化失效。
失效數rs的選取按表3 的規定:

表3 失效數rs
檢驗內容:與機床主軸相關的幾何精度;直線軸的數控位置精度;直線軸的快進速度。檢驗結果均符合相關標準要求。
試驗內容:在主軸運轉條件下,在X 軸方向上,對主軸反復施加徑向載荷,考核機床各動作可靠性;在機床空運行下,考核機床規定的工作臺快速移動、進給速度的可靠性;檢查機床各類故障,記錄故障數和分析故障產生的原因;記錄加載時間、機床運行時間,檢測相關幾何精度。

表4 X 軸加載試驗結果匯總及評定

表5 X 軸加載故障情況描述及原因
試驗內容:在主軸運轉條件下,在Y 軸方向上,對主軸反復施加徑向載荷,考核機床各動作可靠性;在機床空運行下,考核機床規定的工作臺快速移動、進給速度的可靠性;檢查機床各類故障,記錄故障數和分析故障產生的原因;記錄加載時間、機床運行時間,檢測相關幾何精度。
試驗結果:試驗結果見表6,故障情況表見表7,試驗后和主軸相關的幾何精度檢驗結果均符合相關標準要求。

表6 Y 軸加載試驗結果匯總及評定

表7 Y 軸加載故障情況描述及原因
試驗內容:在主軸運轉條件下,在Z 軸方向上,對主軸反復施加軸向載荷,考核機床各動作可靠性;在機床空運行下,考核機床規定的工作臺快速移動、進給速度的可靠性;檢查機床各類故障,記錄故障數和分析故障產生的原因;記錄加載時間、機床運行時間,檢測相關幾何精度。
試驗結果:試驗結果見表8,故障情況見表9,試驗后和主軸相關的幾何精度檢驗結果均符合相關標準要求。

表8 Z 軸加載試驗結果匯總及評定

表9 Z 軸加載故障情況描述及原因
試驗內容:在主軸恒扭矩階段,對主軸進行扭矩加載;在加載的各階段記錄機床故障、 加載時間和試驗時間;試驗結束時完成相關幾何精度和X、Y、Z 軸位置精度檢驗。
試驗結果:試驗結果見表10,故障情況表見表11,主軸加載后即時補償狀態下的數控精度見表12,試驗后和主軸相關的幾何精度檢驗結果均符合相關標準要求。

表10 主軸加載試驗結果匯總及評定

表11 主軸加載故障情況描述及原因

表12 主軸加載后即時補償狀態下的數控精度表
試驗內容: 按設計規定的切削參數, 在機床上加工GB/T 18400.7—2010 規定的2 個工件,檢驗工件的精度。
試驗結果:加工后的工件精度見表13。

表13 工件加工精度
試驗內容:用包括機床主要加工功能的數控程序,模擬工作狀態做不切削的連續空運轉。
試驗結果:試驗結果見表14,故障情況表見表15。

表14 空運轉加速試驗結果

表15 空運轉加速試驗故障情況描述及原因
通過以上試驗所采集的數據,代入式(1)計算,得出數控臥式加工中心的可靠性平均無故障間隔時間MTBF預計1709.6h。 數控臥式加工中心可靠性試驗結果見表16。

表16 數控臥式加工中心可靠性試驗結果匯總表
本文采用加載方式的可靠性試驗,以驗證某型數控臥式加工中心的可靠性-平均無故障間隔時間MTBF 指標。 根據GB/T 23567.1—2009《數控機床可靠性評定 第1 部分:總則》、GB/T 23567.2—2018《數控機床可靠性評定 第2 部分:加工中心》等可靠性國家評價體系,對此臺數控臥式加工中心采用了MTBF 評價方法,機床平均無故障時間超過了1700h。
在數控機床技術的發展中, 可靠性試驗技術不容忽視,這是提高 數控機床質量水平、精度保持性及動態性能的重要途徑[4]。 在可靠性分析時采用科學的方法,實現對故障數據的收集和處理,找到機床故 障的原因,對于一些影響因素進行分析和研究,對于機的可靠性進行科學的對比和分析,進而提高數控機床的質量水平,促進機床制造業的可持續發展[5]。