李 壯
(北京太陽宮燃氣熱電有限公司,北京 100028)
近年來,燃氣發電技術得到了快速發展。“二拖一”燃氣-蒸汽聯合循環機組效率高、供熱能力強,尤其在北方地區發展迅速。某二拖一機組汽輪機由哈爾濱汽輪機廠有限責任公司提供,型號LN275/CC154型,為三壓、一次中間再熱、雙缸雙排汽、帶抽汽供熱汽輪機機組。汽機采用全周進汽,不設調節級,機組容量270 MW,汽輪機布置在汽機房12m處。汽輪機前箱處有4套試驗裝置,分別為EH油壓低試驗裝置、潤滑油壓低試驗裝置、真空低試驗裝置及交直流潤滑油泵聯啟試驗裝置。每套試驗裝置含兩個電磁閥及兩個手門,可供運行人員啟機前進行就地試驗及遠方試驗。前箱側面安裝了一面壓力開關接線綜合柜,機柜正面側共18塊壓力開關及一塊轉速表。柜內接線主要為三類測點:壓力開關、TSI測點及溫度測點。
該文以前箱處試驗裝置優化為例,通過拆除改造原試驗裝置及壓力開關接線綜合柜,大幅提升了試驗裝置動作的可靠性,機柜遠離原前箱高溫區域,提高了汽輪機試驗裝置的可靠性及主保護的穩定性,實踐證明,這對相似行業的機組試驗裝置改造有借鑒意義。
該公司試驗裝置及壓力開關接線綜合柜為哈汽廠配置,其配置方式已不滿足《防止電力生產事故的二十五項重點要求》中的相關內容,圖1~圖4為改造前系統配置,且在實際使用中存在如下問題:1)現EH油壓低試驗裝置、潤滑油壓低試驗裝置及真空低保護試驗裝置每套配備4個壓力開關,保護方式為四取二,但每套保護的開關均為一根取樣管,取樣管容易堵塞,進而造成保護拒動,嚴重威脅機組運行安全。2)現試驗裝置為四套,是哈汽廠機組出廠的默認配置方式,每套裝置上存在兩個電磁閥及兩個手門,供運行人員就地或遠方進行試驗,但是試驗為每次汽輪機啟動前,即每年僅進行兩次試驗,這就容易導致電磁閥卡澀,出現電磁閥不動作試驗不成功的現象。3)現壓力開關接線綜合柜位于前箱北側,后方空間狹小,且在機組運行期間受到軸封漏氣等原因影響,該處環境溫度極高,處理該處缺陷有危險。

圖1 EH油壓低試驗裝置

圖2 真空低試驗裝置

圖4 潤滑油壓低試驗裝置
上述所說壓力開關均接入ETS機柜參與主保護跳閘,其動作邏輯為一三開關任一動作,AST電磁閥一三均動作,二四開關任一動作,AST電磁閥二四均動作,若前后開關動作類型不一致,例如EH油任一開關一三動作,潤滑油任一開關二四動作,機組有跳閘風險,且若AST電磁閥不嚴,可能存在單個壓力開關動作機組跳閘的情況,嚴重威脅機組運行安全。

圖3 交直流潤滑油泵聯鎖啟動試驗裝置
EH油壓低試驗裝置在原取樣管路上新增一路取樣,潤滑油壓低試驗裝置在前箱內潤滑油母管管路上新增一路取樣,真空低試驗裝置在凝汽器管路上新增一路取樣,取樣管路均獨立于原取樣裝置,改造后系統圖如圖5~圖8所示。

圖5 EH油壓低試驗裝置(單位:mm)

圖8 交直流潤滑油泵聯啟試驗裝置
取消EH油壓低、潤滑油壓低、真空低及交直流潤滑油泵試驗裝置,將四套裝置整體放置于一面機柜內,其中EH油壓低、潤滑油壓低及真空低取消電磁閥,即取消遠方試驗功能,交直流潤滑油泵試驗裝置保留電磁閥,即實現遠方及就地試驗功能,新增機柜圖片如圖9~圖10所示。

圖9 機柜正面圖(單位:mm)

圖10 機柜內部布置圖(單位:mm)
新增開關及接線柜放置于現有接線柜正前方2米位置,為不銹鋼材質,即EH油母管前方。新增機柜長140 cm,寬52 cm,高223 cm,接線柜后柜門離地55 cm,方便后柜門開關,同時后柜門做雙層防護,防止蒸汽高溫影響。接線柜側面新增電纜橋架,用于原測點接線的穿入及穿出。
修改現有主保護動作邏輯,壓力開關一三任一動作與同系統壓力開關二四任一動作,AST四個電磁閥直接動作,機組跳閘。
圖5兩路EH油壓低試驗裝置接頭組帶?0.8mm節流孔,每個試驗通道由1個總截止閥、1個試驗截止閥、1個壓力開關、1個就地壓力表組件組成。預留2路?8mm×2mm排油管路,由于取消了EH油回油管,因此須在試驗手門下放置接油盒接油。
EH油壓低試驗方案:關閉EH油壓低開關1入口隔離閥,打開EH油壓低試驗裝置#1試驗手動一次門及二次門。這時EH油壓低1開關應動作,LP1燈亮,隨后關閉EH油壓低試驗手動一次門及二次門,打開開關1入口隔離閥,點擊跳閘復位按鈕,LP1燈應該會消失。
關閉EH油壓低開關3入口隔離閥,打開EH油壓低試驗裝置#3試驗手動一次門及二次門。這時EH油壓低3開關應動作,LP3燈亮,隨后關閉EH油壓低試驗手動一次門及二次門,打開開關3入口隔離閥,點擊跳閘復位按鈕,LP3燈應該會消失。
關閉EH油壓低開關2入口隔離閥,打開EH油壓低試驗裝置#2試驗手動一次門及二次門。這時EH油壓低2開關應動作,LP2燈亮,隨后關閉EH油壓低試驗手動一次門及二次門,打開開關2入口隔離閥,點擊跳閘復位按鈕,LP2燈應該會消失。
關閉EH油壓低開關4入口隔離閥,打開EH油壓低試驗裝置#4試驗手動一次門及二次門。這時EH油壓低4開關應動作,LP4燈亮,隨后關閉EH油壓低試驗手動一次門及二次門,打開開關4入口隔離閥,點擊跳閘復位按鈕,LP4燈應該會消失。
圖6兩路潤滑油壓低試驗裝置預留2路?14mm×2mm進油管路,預留管路上接頭組帶?0.8mm節流孔,每1路分為2路試驗通道?8mm×2mm,每個試驗通道由1個總截止閥、1個試驗截止閥、1個壓力開關、1個就地壓力表組件組成。預留2路φ8mm×2mm排油管路,由于取消了潤滑油回油管,因此須在試驗手門下放置接油盒接油。

圖6 真空低試驗裝置(單位:mm)
潤滑油壓低試驗方案:關閉潤滑油壓低開關1入口隔離閥,打開潤滑油壓低試驗裝置#1試驗手動一次門及二次門。這時潤滑油壓低1開關應動作,LBO1燈亮,隨后關閉潤滑油壓低試驗手動一次門及二次門,打開開關1入口隔離閥,點擊跳閘復位按鈕,LBO1燈應該會消失。
關閉潤滑油壓低開關3入口隔離閥,打開潤滑油壓低試驗裝置#3試驗手動一次門及二次門。這時潤滑油壓低3開關應動作,LBO3燈亮,隨后關閉潤滑油壓低試驗手動一次門及二次門,打開開關3入口隔離閥,點擊跳閘復位按鈕,LBO3燈應該會消失。
關閉潤滑油壓低開關2入口隔離閥,打開潤滑油壓低試驗裝置#2試驗手動一次門及二次門。這時潤滑油壓低2開關應動作,LBO2燈亮,隨后關閉潤滑油壓低試驗手動一次門及二次門,打開開關2入口隔離閥,點擊跳閘復位按鈕,LBO2燈應該會消失。
關閉潤滑油壓低開關4入口隔離閥,打開潤滑油壓低試驗裝置#4試驗手動一次門及二次門。這時潤滑油壓低4開關應動作,LBO4燈亮,隨后關閉潤滑油壓低試驗手動一次門及二次門,打開開關4入口隔離閥,點擊跳閘復位按鈕,LBO4燈應該會消失。
圖7兩路真空低試驗裝置預留2路?14mm×2mm進氣管路,預留管路上接頭組帶?0.8mm節流孔。每個試驗通道由1個總截止閥、1個試驗截止閥、1個壓力開關、1個就地壓力表組件組成。當做試驗動作時須先將總截止閥關閉,再打開試驗截止閥進行試驗。

圖7 潤滑油壓低試驗裝置(單位:mm)
真空低試驗方案:關閉真空低開關1入口隔離閥,打開真空低試驗裝置#1試驗手動一次門及二次門。這時真空低1開關應動作,LV1燈亮,隨后關閉真空低試驗手動一次門及二次門,打開開關1入口隔離閥,點擊跳閘復位按鈕,LV1燈應該會消失。
關閉真空低開關3入口隔離閥,打開真空低試驗裝置#3試驗手動一次門及二次門。這時真空低3開關應動作,LV3燈亮,隨后關閉真空低試驗手動一次門及二次門,打開開關3入口隔離閥,點擊跳閘復位按鈕,LV3燈應該會消失。
關閉真空壓低開關2入口隔離閥,打開真空低試驗裝置#2試驗手動一次門及二次門。這時真空低2開關應動作,LV2燈亮,隨后關閉真空低試驗手動一次門及二次門,打開開關2入口隔離閥,點擊跳閘復位按鈕,LV2燈應該會消失。
關閉真空低開關4入口隔離閥,打開真空低試驗裝置#4試驗手動一次門及二次門。這時真空低4開關應動作,LV4燈亮,隨后關閉真空低試驗手動一次門及二次門,打開開關4入口隔離閥,點擊跳閘復位按鈕,LV4燈應該會消失。
圖8潤滑油壓低試驗裝置預留1路?14mm×2mm進油管路,預留管路上接頭組帶?0.8mm節流孔,其中1路分為2路?8mm×2mm管路接壓力開關。每個試驗通道由1個總截止閥、1個試驗截止閥、1個電磁閥、1個壓力開關、1個就地壓力表組件組成。當手動做試驗時須先將總截止閥關閉再打開試驗截止閥進行試驗,當遠方進行操作時直接動作相應通道電磁閥即可。
該文分析某發電公司二拖一機組歷年試驗裝置試驗失敗案例,依據系統設計的相關規范、原則,從取樣管路及測點等方面提出了提高試驗裝置可靠性的方案。在該文研究的基礎上,某發電公司于2021年10月進行了試驗裝置的升級改造。改造后,試驗裝置運行穩定,主保護配置更合理,未再出現誤動的現象,升級改造取得了良好的效果。該文的研究及在某發電公司的成功實踐為如何提高哈汽300MW機組試驗裝置安全穩定性這一課題提供了良好的范本。