崔 鵬,陳 帥
(1.華能河南中原燃氣發電有限公司,河南 駐馬店 463000;2.池州學院,安徽 池州 247100)
在發電廠中,發電機集電環是勵磁電流匯聚的關鍵設備,和燃煤機組不同的是,燃氣機組出于結構設計和用地的限制,機組布置以單軸布置居多,其集電環處于發電機和汽輪機之間,是機組大軸系的中心,因此其受軸系的影響也較大[1]。本文介紹了某燃機電廠一起發電機集電環燒損事故,詳細闡述了檢查過程和分析思路,重點分析了軸系振動對集電環的影響,并提出了改進措施。
某燃機電廠采用西門子V94.3A型燃氣輪機,發電機型號THDF 108/53,汽輪機型號TCF-1,出口電壓21 kV,額定功率390 MW,主接線采用擴大型單元接線。機組采用燃機-發電機-汽輪機單軸布置,軸系由燃氣輪機轉子、發電機轉子、汽輪機高壓轉子、中低壓轉子以及8個支持軸承組成,燃氣輪機和發電機采用雙支撐結構,汽輪機采用三支撐結構,汽輪機和發電機轉子之間采用SSS離合器連接。機組軸系如圖1所示。
機組自西向東布置依次為汽輪機中低壓缸、高壓缸、SSS離合器、集電環、發電機、中間軸、燃氣輪機,軸承排列為L8、L7、L6、L5、L4、L3、L2、L1,轉子排列為汽輪機中低壓轉子、高壓轉子、集電環短軸、發電機轉子、燃機和發電機中間軸、燃氣輪機轉子,SSS離合器兩側軸承為L6、L5,將整個軸系分為2段,集電環處于軸承L5、L4之間。
勵磁系統采用他勵可控硅微機靜態勵磁,滿載勵磁電壓388 V,滿載勵磁電流3422 A,勵磁集電環正負極各配置摩根NCC634型碳刷36支。
某日,2號機組調峰運行中,共發電機有功功率380 MW,無功功率50 Mvar,發電機氫壓0.49 MPa,機組AGC控制方式,勵磁系統自動調節模式,勵磁電流1644 A ,勵磁電壓236 V。機組運行工況穩定,無重大操作。13:25左右,巡檢人員發現2號發電機集電環小室下方有火星,隨即報告運行值長,運行值長通知檢修人員進行就地檢查,檢查中發電機集電環出現環火,檢修人員遂通知運行人員降低機組負荷,在機組緊急降負荷過程中,集電環小室刷架(材質為絕緣板)過熱冒出黑煙,同時環火造成進線電纜絕緣層老化,造成轉子回路一點接地,13:32,2號發電機轉子接地保護動作,機組停機。
機組停機后,檢修人員迅速打開勵磁滑環小室,使用滅火器對勵磁刷架進行滅火,同時降低發電機氫壓。滅火后,對發電機勵磁刷架、碳刷及滑環短軸進行檢查,發現集電環正極側的刷架燒損,其中靠近發電機側,編號為2、3的2組碳刷受損最為嚴重(見圖2),2-4、2-5、3-4、3-5等4支碳刷刷架熔損,刷握掉落至地面,同時集電環正極表面被熔化的碳粉、刷架覆蓋成黑色。集電環負極除刷握顏色變深外無其他受損現象。
從現場檢查中可以確認刷架正極已經損壞,集電環正極表面附著有熔化的碳粉,很難清除,且對應編號為2、3的2組碳刷位置的集電環表面有明顯凹痕,集電環軸無明顯損害跡象。經電廠綜合評估,決定更換刷架和正極集電環,由于集電環生產周期較長,后緊急從同類型電廠借到1根集電環短軸和刷架,更換完成后,機組于6日后恢復備用。
發電機集電環主要包括勵磁刷架、碳刷及滑環短軸等幾部分,碳刷與集電環接觸電阻大、集電環通風不良、軸系振動大、設計和制造缺陷都可能引起碳刷打火[2]。事故發生后,電廠對當時使用的摩根NCC634型碳刷、刷握、集電環濾網進行了檢查,基本可以排除碳刷質量不良、刷握壓緊彈簧彈力不足、通風濾網堵塞、通風不暢等原因。由于電廠集電環處于機組軸系的中心,受軸系兩側影響,考慮到當時2號發電機的軸振值一直保持在100 μm左右,超過了83 μm的報警值,因此考慮軸系振動對集電環的影響。
一方面滑環固定在發電機轉子軸上,碳刷安裝在刷架上,碳刷靠壓緊彈簧的壓力貼在滑環上,軸系振動大可以造成碳刷壓緊彈簧壓力降低;另一方面,發電機3000 r/min同步轉速時,其運行時的振動頻率即使是半倍頻,碳刷在刷握中的跳動頻率也是無法跟蹤上的,所以軸系振動大時,碳刷就像浮在滑環表面,造成二者接觸不良,振動越大,對接觸電阻的影響越大。機組運行時軸系振動情況如圖3所示。
由圖3可以看出,事故發生前72 h,機組運行時,機組軸振一直在100 μm左右,L4軸瓦瓦振達到了200 μm左右,已顯著超過了正常運行范圍。從運行曲線中,有理由判斷長期的機組軸振超標導致L4軸瓦瓦振嚴重超標,加之SSS離合器的頻繁動作,最終導致應力傳至集電環正負極,造成正極部分碳刷和滑環接觸不良,另一部分碳刷承擔的電流變大,造成局部過熱,最終造成環火。
從全國同類型機組看,鄭州燃機、廈門燃機和蕭山燃機都曾發生過集電環燒損情況,燒損部位都是集電環正極,并且靠近發電機側的部位,可見該型集電環可能在設計和制造上就存在缺陷[3],具體體現在以下方面。
a.刷架布局設計和安裝方式不合理。由于汽輪機、發電機、燃機同軸布置,滑環軸內需要穿過汽機聯軸器,滑環直徑不得不加大,常規火電廠滑環軸直徑一般為350 mm,單軸燃機為500 mm,這就導致滑環線速度變高,更容易使碳刷發熱打火。同時這種刷架設計,碳刷被絕緣板封閉在刷架內,觀察不到碳刷和滑環結合面的情況,無法發現早期碳刷的打火,只有等范圍擴大時才能發現。
b.碳刷電流密度過大。該電廠發電機額定勵磁電流3422 A,平均每只碳刷分攤電流95.1 A,NCC634型碳刷通過電流一般不要超過100 A,加上碳刷負溫度系數導電特效影響,導致機組高負荷時,碳刷分擔電流大,當部分碳刷接觸不良時,其他碳刷有可能因為過流導致超溫。
c.刷握壓簧設計不合理。刷握壓簧采用非恒壓彈簧,在碳刷磨短過程中碳刷壓力變化較小,造成電刷與滑環接觸不穩定,接觸壓降增大,碳刷過熱,同時由于碳刷批次不同,造成刷握壓簧壓力不均勻,致使各電刷電流分布不均。
d.刷架和刷握制造工藝粗糙。刷握和刷架上的刷盒采用卡式固定,二者之間無緊固裝置,僅靠接觸導電,所以對其接觸面的加工工藝要求很高,目前國內生產的刷握和刷架的加工工藝較差,運行中存在碳刷卡澀可能,加劇了電刷電流的不均勻及電刷發熱。
a.設計和制造存在缺陷,主要體現在刷架和刷握結構設計不合理,制造工藝粗糙,運行中存在卡澀可能;刷握壓簧采用非恒壓彈簧,碳刷設計電流密度偏大;刷架安裝和固定方式不合理等方面。后期一方面與廠家商討刷架、刷握改進方案,從根本上消除隱患,防止類似事件的再次發生,另一方面增加在線監測措施,在集電環罩殼內和進出風道處安裝溫度測點,送至DCS進行溫度監視,增加發電機滑環溫度高報警信號(轉子溫度大于90 ℃),保證運行人員能在第一時間發現故障信號,并采取處理措施,防止事故擴大。
b.機組軸系振動超標,該電廠2號機組軸系振動超標問題已存在多時,主要由高壓缸引起,在軸系振動超標未得到徹底解決前,需要強化風險管控措施,當振動有持續增大趨勢時,及時調整頂軸油壓將振動控制在正常范圍內,同時建立軸系振動、發電機L4、L5軸承振動、滑環溫度的復合評估體系[4],當三者都超過一定值時,應果斷降低機組負荷。
c.設備維護巡查不到位,電廠人員日常維護質量不高、巡檢頻次不夠,未能有效監測集電環表面及刷握的溫度變化情況,導致設備異常未能及時發現、處理。應加強對電刷及滑環的日常維護巡查,每班次對電刷及滑環進行檢查,用紅外熱成像儀監測碳刷(刷握)、刷辮及滑環的表面溫度,測量碳刷長度,并作好分析記錄;每周對電刷接觸、磨損、彈簧壓力及電刷的卡阻情況進行檢查調整,當電刷磨損至小于1/2時及時更換[5];每半月定期清理滑環罩殼風道濾網、滑環、刷架及刷握內的碳粉和灰塵等,保持滑環系統清潔,通風良好。
本文對某燃機電廠一起發電機集電環燒損事故分析進行了分析,詳細闡述了檢查過程和分析思路,并根據暴露出的問題,提出了改進措施,對采用相同形式集電環的燃氣機組具有借鑒意義。