弭尚文,張鳳忠,黃慶勇,褚云山,王洪凱
(1.中電投東北能源科技有限公司,遼寧 沈陽 110179;2.國家電投集團東北電力有限公司,遼寧 沈陽 110181; 3.大連泰山熱電有限公司,遼寧 大連 116021;4.國網(wǎng)遼寧省電力有限公司電力科學(xué)研究院,遼寧 沈陽 110006)
2010年東北電網(wǎng)調(diào)度中心更新了《東北區(qū)域發(fā)電廠并網(wǎng)運行管理實施細則》和《東北區(qū)域并網(wǎng)發(fā)電廠輔助服務(wù)管理實施細則》,簡稱“兩個細則”,其對發(fā)電廠機組的管理考核和性能考核作了全新的規(guī)定,加強了涉網(wǎng)考核監(jiān)督和獎懲力度。新的“兩個細則”增加了對200 MW以下的火電機組一次調(diào)頻考核,大連泰山熱電廠2臺機組都不能完全滿足考核需要,某些考核指標不達標,造成機組一次調(diào)頻扣罰嚴重,對電網(wǎng)的支持效果造成制約,也對電廠的經(jīng)濟效益帶來影響。為提高2臺機組的涉網(wǎng)服務(wù)能力,需要對其一次調(diào)頻功能進行整改和優(yōu)化,力求發(fā)揮機組最大潛力,使電網(wǎng)調(diào)度中心對機組的考核扣罰分數(shù)降至最低。
大連泰山熱電有限公司2臺135 MW循環(huán)流化床機組于2005年投產(chǎn)運行,一次調(diào)頻調(diào)節(jié)品質(zhì)長期不能滿足電網(wǎng)公司兩個細則要求,需要進行優(yōu)化。
按照《遼寧電網(wǎng)發(fā)電機組一次調(diào)頻管理規(guī)定》,機組的一次調(diào)頻考核技術(shù)指標如下。
數(shù)字電液型調(diào)速系統(tǒng)的火電機組一次調(diào)頻的人工死區(qū)為±0.033 Hz(±2 r/min);火電機組速度變動率為5%;額定負荷小于200 MW的火電機組,一次調(diào)頻的負荷調(diào)整限幅為機組額定負荷的±10%。一次調(diào)頻負荷響應(yīng)的滯后時間B1;一次調(diào)頻負荷調(diào)整幅度B2;調(diào)整幅度的偏差B3;調(diào)頻響應(yīng)指數(shù)Bu;電力調(diào)度機構(gòu)負責依據(jù)各電廠PMU子站上送數(shù)據(jù)計算發(fā)電機組的一次調(diào)頻響應(yīng)特性,若B1、B2、B3及Bu任一項不合格,扣減一次調(diào)頻月投入時間,從而間接扣減月投運率;若1個月內(nèi)B1、B2、B3及Bu平均值滿足B1≥0.5、B2≥0.9、B3≤0.3、Bu≥0.8,則該機組本月可以不扣除月投入時間[1]。
表1為1號機組一次調(diào)頻月度考核數(shù)據(jù),2號機組情況相同,通過優(yōu)化前數(shù)據(jù)顯示,2臺機組B1指標能夠滿足電網(wǎng)考核要求,但B2、B3及Bu指標長期不合格。這說明2臺機組一次調(diào)頻功能能夠快速響應(yīng)電網(wǎng)一次調(diào)頻需求,但前期調(diào)整幅度不能滿足電網(wǎng)一次調(diào)頻要求,而且一次調(diào)頻調(diào)整幅度偏差較大,一次調(diào)頻響應(yīng)指數(shù)偏小。這說明機組一次調(diào)頻控制精度較差,后繼出力不足,貢獻電量較少,不能夠有效響應(yīng)電網(wǎng)的調(diào)頻需求。

表1 2021年9月1號機組一次調(diào)頻月度考核數(shù)據(jù)
大連泰山熱電有限公司2臺機組汽輪機控制采用數(shù)字電液調(diào)節(jié)系統(tǒng),在DEH和DCS側(cè)都設(shè)計了一次調(diào)頻功能。其中DEH側(cè)的一次調(diào)頻功能主要用于實現(xiàn)頻差(轉(zhuǎn)速差)的計算并通過一定函數(shù)修正后直接動作調(diào)速汽門,實現(xiàn)一次調(diào)頻功能的快速響應(yīng)。其主要影響電網(wǎng)考核系統(tǒng)中負荷響應(yīng)指標、負荷調(diào)整幅度指標的效果[2]。原DEH側(cè)的一次調(diào)頻邏輯組態(tài)如圖1所示。
通過對原控制邏輯的梳理,發(fā)現(xiàn)2點問題。
a.一次調(diào)頻前饋增量作用不明顯。由原邏輯可見,現(xiàn)一次調(diào)頻前饋增量只增加在CCS方式下的CCS指令上,從而輸出到高調(diào)門指令。但是,DEH在功率控制模式和壓力控制模式下時一次調(diào)頻前饋增量沒有作用。
b.一次調(diào)頻前饋系數(shù)設(shè)置不直觀。一次調(diào)頻綜合閥位前饋與CCS來綜合閥位指令疊加處,前饋信號現(xiàn)乘以0.42的系數(shù)。根據(jù)經(jīng)驗分析,其設(shè)計意圖為目標負荷轉(zhuǎn)化為期望閥位的標幺系數(shù)。但考慮到一次調(diào)頻綜合閥位前饋信號本身即為開度指令,因此此處的一次調(diào)頻前饋系數(shù)設(shè)置就不夠直觀。因此本次優(yōu)化工作可將此處參數(shù)設(shè)置為1,對DEH側(cè)一次調(diào)頻前饋系數(shù)進行重點優(yōu)化整合,并調(diào)整其切入位置[3]。
通過電網(wǎng)調(diào)度歷史數(shù)據(jù)曲線觀察發(fā)現(xiàn),大連泰山熱電有限公司1、2號機組負荷數(shù)據(jù)在通過PMU系統(tǒng)上傳網(wǎng)調(diào)數(shù)據(jù)過程中存在誤差,數(shù)據(jù)信號不穩(wěn)定,具體如圖2所示。
通過對大連泰山熱電有限公司機組負荷觀察,綠色實際負荷曲線存在劇烈波動,在一次調(diào)頻動作時,雖然實際負荷動作趨勢與理論負荷處理趨勢相同。但由于實際負荷波動劇烈造成B2、B3及Bu仍不合格。
DEH側(cè)一次調(diào)頻優(yōu)化工作重點為一次調(diào)頻前饋作用的完善。首先新增邏輯頁進行一次調(diào)頻前饋修正系數(shù)的組態(tài),針對省網(wǎng)一次調(diào)頻考核指標要求采用變參數(shù)控制策略[4],分別設(shè)計了壓力回路、功率回路、頻差回路以及綜合閥位回路[5]。將新組態(tài)邏輯計算生成的修正系數(shù)嵌入原有控制邏輯中,與一次調(diào)頻補償函數(shù)輸出相乘后得到一次調(diào)頻閥位前饋;其次在綜合閥位指令生成環(huán)節(jié),加入CCS方式下一次調(diào)頻前饋作用生效邏輯;最后將原前饋系數(shù)改為零,目的是將一次調(diào)頻修正系數(shù)整合到新增邏輯頁中,便于調(diào)試期間調(diào)整。此外,針對大連泰山熱電有限公司長期運行方式為DCS側(cè)基本方式,DEH側(cè)閥位控制方式,對一次調(diào)頻優(yōu)化系數(shù)采用了閉環(huán)控制,有效提升機組一次調(diào)頻響應(yīng)的精準性。
該項目自2021年9月入廠開工,收集資料;2021年10月利用1號機組停機檢修期間增加一次調(diào)頻優(yōu)化邏輯,并進行靜態(tài)試驗;2021年10月20日,1號機組運行穩(wěn)定后進行了動態(tài)參數(shù)調(diào)整;2021年10月25日,1號機組一次調(diào)頻優(yōu)化邏輯投入正常使用。根據(jù)機組運行情況,跟蹤一次調(diào)頻考核結(jié)果,隨時對動態(tài)參數(shù)進行調(diào)整,使機組在各種工況下,一次調(diào)頻動作能力都能滿足涉網(wǎng)要求,為后期長期穩(wěn)定運行提供基礎(chǔ)。
大連泰山熱電有限公司一次調(diào)頻優(yōu)化前后,網(wǎng)調(diào)一次調(diào)頻考核系統(tǒng)數(shù)據(jù)如圖3、圖4所示。
網(wǎng)調(diào)考核后扣罰時間顯示,一次調(diào)頻優(yōu)化前調(diào)頻扣罰時間為587 min,一次調(diào)頻優(yōu)化后扣罰時間平均值為72.9 min。扣罰時間減少87.6%,扣罰金額也相應(yīng)減少,減少了扣罰金額對該電廠經(jīng)濟效益的影響。
通過對大連泰山熱電有限公司DEH側(cè)一次調(diào)頻功能優(yōu)化使該機組一次調(diào)頻考核指標B1、B2、B3及Bu均有所改善,發(fā)揮機組最大潛能,提高了機組涉網(wǎng)服務(wù)能力,促使電網(wǎng)頻率穩(wěn)定安全運行。同時,降低了電網(wǎng)調(diào)度對機組的考核扣罰分數(shù),減輕了考核扣罰給電廠經(jīng)濟效益帶來的影響。