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淺談乙烯裂解氣壓縮機 軸承溫度高的分析及解決方法

2022-09-29 04:16:22李華兵
中國設備工程 2022年18期

李華兵

(中國石油廣東石化公司化工生產一部,廣東 揭陽 515200)

1 機組概況

乙烯裝置裂解氣壓縮機,位號3100-K-3001,產品型號DMCL1404(LP)+2MCL1404(MP)+2MCL1207(HP),離心壓縮機產品代號H2982。裂解氣壓縮機3缸5段15級。壓縮機低壓缸、中壓缸、高壓缸驅動端和非驅動端徑向軸承溫度為115℃高報,125℃聯鎖停機。壓縮機低壓缸、中壓缸、高壓缸推力軸承正瓦、副瓦溫度為115℃高報,125℃聯鎖停機。壓縮機低壓缸、中壓缸、高壓缸軸振動88.9μm聯鎖停機,壓縮機低壓缸、中壓缸、高壓缸軸位移±0.7mm聯鎖停機,試車方案要求控制≤0.5mm。

CASE 1 NORMAL:工 作 轉 速 為3826rpm,CASE 1 RATED:3910rpm。最大連續轉速為4106rpm,跳閘轉速為4517rpm。一階臨界轉速:低壓缸1687rpm、中壓缸1837rpm、高壓缸2003rpm。二階臨界轉速:低壓缸6739rpm、中壓缸6013rpm、高壓缸7976rpm。

2 初次試車過程問題

2021年5月,壓縮機在沈鼓初次進行機械試運轉試驗,監控畫面如圖1所示,監控畫面中從左往右依次為高壓缸、低壓缸、中壓缸,潤滑油供油溫度45℃。

圖1 監控畫面

(1)15:25分,壓縮機開始從0轉速開始升速。

(2)15:58分,壓縮機轉速重新升至3912 rpm時,設備數據如表1所示。

表1 3912 rpm時設備數據

通過試車,發現中、低壓缸徑向、推力軸承溫度偏高,不滿足技術協議中機械試車溫度不大于95℃的要求。

3 問題分析

3.1 能否增大進油量來實現降溫

試車過程中的進油量為175L/min,壓力為0.16Mpa,軸承溫度超標,當把低壓缸前后徑向軸承的潤滑油支路流量升至240L/min,壓力升至0.2Mpa時,軸承溫度有一定的下降??紤]能否增大進油量降溫,但是一旦再增大進油量降溫,低壓缸支撐軸承油量升至240L/min以上,油站的油冷卻器基本沒有余量。所以不能增加油量降溫。

一直以來杭汽汽輪機潤滑油耗量較大,不考慮汽輪機正常控制油和瞬時控制器,僅僅其潤滑油耗油量是裂解氣壓縮機3個缸原設計耗油總量的1.435倍,如果想彌補油站能力,需要減小汽輪耗油,適當提高汽輪機的運行溫度至80℃左右。

綜合考慮油泵能力、油站油冷卻器余量,增大進油量降溫的方法不可行。

3.2 能否降低潤滑油入口溫度來降低軸承溫度

從油站設計考慮,1220L壓縮機油量,其他耗油量(汽輪機潤滑油,正常調節油,瞬時調節油)均不變的情況下,33℃進水,45℃供油,這個時候油冷余量3%,可不考慮44℃及以下供油,因為機組試車檢測的回油溫度數據是接近60℃,油冷還有余量。如果回油溫度是65℃的話(設計是按照65℃回油進行設計),油冷需要雙開,當水溫不考慮極端33℃的話,比如春秋或者冬天,進水溫度低于33℃,油冷大概率沒問題。 關于降低潤滑油供油溫度,比如降至40℃潤滑油溫度:如果要求機組供油溫度40℃,那冷卻水進水溫度需要調整到不得高于29℃,這樣油冷余量能有2%,如果進水溫度超過29℃就沒有余量,所以通過降低潤滑油入口溫度來降低軸承溫度不可行。

3.3 軸承溫度高的原因

(1)軸瓦存在異常摩擦,產生了大量的熱量。

(2)軸與軸瓦間隙過小,導致進入油量不足、撤熱量不足。

(3)潤滑油油質變差,潤滑效果變差,引起油溫上升。

(4)潤滑油供油量不足,導致撤熱能力不足。

經過對中、低壓缸支撐缸支撐間隙及推力間隙、軸承壓蓋過盈量進行檢查,檢查數據在設計范圍內。仔細檢查軸瓦和軸,沒有發現異常的碰磨痕跡,軸與軸瓦的接觸面積和位置都在正常范圍內,所以可以排除軸瓦存在異常摩擦。同時,對潤滑油系統進行多點采樣分析,分析結果顯示:機械雜質為0,水分為0,運動粘度平均值為45.2mm2/s,結果合格。拆檢潤滑油油濾器,也未發現異常。如果系統供油不足或潤滑油變質,則其他軸瓦溫度也會高于正常值,而汽輪機、高壓缸軸瓦溫度是正常的,所以可以排除此原因。最終分析認為是進入油量不足、撤熱量不足。

4 問題處理方案

4.1 軸承節流塞整改

中、低壓缸支撐軸承節流塞整改,節流塞內孔尺寸原為6.746mm,擴孔至8.1mm(允許偏差-0.1),如見圖2所示。

圖2 軸承節流塞整改圖

4.2 軸承壓蓋整改方案

改善中、低壓缸推力側支撐軸承卸油,對中、低缸各1套,推力側支撐軸承之間的墊片(200X2042H2638)和推力側壓蓋(200-4476H2638)進行補加工,推力側壓蓋上打7個φ15mm孔,墊片上銑10mm深槽,如圖3、圖4所示。

圖3 推力調整墊改造示意圖

圖4 軸承壓蓋改造示意圖

4.3 進口軸承結構整改1

(1)下軸承體的3個節流塞孔擴至φ9mm,如圖5所示;節流塞擴孔后,單支油量175L/min。

(2)在軸承瓦塊的進油側倒油楔,如圖5所示。因是瓦塊的單側油楔,加工時要注意旋向,粗糙度應不低于瓦面的其他部分。

圖5 軸承改造示意圖

4.4 進口軸承結構整改2

(1)中、低缸支撐軸承增加噴油板,節流塞安裝噴油板上,噴油板把合在軸承體內圓每兩個瓦塊間,改善了支撐軸承進油,同時軸承體進油槽擴至40mm,見圖6。

圖6 軸承裝配示意圖和軸承體圖

(2)對中、低壓缸進口支撐軸承進行測繪,測繪部分:軸承體、軸承瓦塊、瓦塊兩側的阻油環、下瓦頂升油接頭、接口。作為設計軸承瓦塊的接口依據和參考。設計預負荷為0.5左右軸承瓦塊,4副軸承一套設計圖紙。4.5 中、低壓缸支撐軸承數據(如表2所示)

表2 中、低壓缸支撐軸承數據表

5 結語

潤滑油量的多少對機組軸承的影響很大,基于潤滑油油泵的輸出能力一定的情況下,對軸承做了一些局部調整、整改,如增大軸承進油節流塞直徑以增加進油量,最后將原浸沒式進油改成噴油嘴直接供油,再次試車最大連續轉速下最高溫度在86℃以下,跳閘轉速下最高溫度91℃左右,較好地滿足了協議機械試車不大于95℃要求。

在對軸承進行改造的同時,一定要考慮到對機組的振動是否有影響,既要考慮較低的軸承溫度,同時也要考慮機組的長周期運行。

裂解氣壓縮機軸承通過上述一系列方案的改造后,再次試車,軸承溫度進一步降低,徑向軸承溫度和推力軸承溫度降至86℃以下,再次試車設備數據如表3所示,軸承溫度達到最佳效果。

表3 3910 rpm時設備數據

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