蘇云龍



摘? 要:水冷式空壓機曲軸箱進水是一種常見的故障,這種故障應該及時排除,否則可能導致曲軸軸瓦的嚴重磨損、咬死,更嚴重的甚至導致爆炸。作為輪機管理人員應該重視這個問題,在故障解決前不應該投入使用。
關鍵詞:空壓機;曲軸箱進水
1 故障現象
某集裝箱船備車進港,在準備啟動No.2 空壓機時發現曲軸箱進水。日常只需要一臺空壓機運作即可滿足日常的需求,考慮到備車時機艙的耗氣量大,一般投入2~3臺空壓機工作(依據實際情況決定)。之前No.2空壓機一直處于備用狀態,實際上回離港至今并未運轉。發現No.2空壓機曲軸箱液位鏡中清晰可見滑油和水的分界面,下層的水清澈,上層的油未見乳白色。通過曲軸箱底部的旋塞放出大量的水。
該輪已有25年船齡,機艙一共有3臺空壓機:1臺日用空壓機,2臺主空壓機。3臺空壓機均為水冷活塞式空壓機。2臺主空壓機并非是同一時期的產品。據了解,之前的No.2空壓機由于曲軸咬死,造成空壓機爆炸而報廢,當前的No.2空壓機為重新裝配。至于什么原因導致曲軸箱進水未能得知,由于船舶所有人已經更換數次。
依據常規思路,進行了空壓機氣缸蓋的拆除,進行氣缸蓋和中間冷卻器水壓測試,沒發現漏泄;由于缸頭墊床拆除時已經損壞,不能很好地檢查拆除前是否存在漏泄,裝復時更換新墊床。在重新裝配好空壓機,更換新的滑油后,No.2空壓機投入使用,同時密切關注曲軸箱底殼油質的變化。運行一周后,打開曲軸箱道門檢查,未發現油底殼有水,滑油也未見乳化現象。至此,初步判斷漏水問題已經解決。這樣又按照以前的使用原則:靠離港備車No.1和No.2主空壓機投入使用,平時使用日用空壓機。
然而,過了一個月,No.2空壓機曲軸箱進水的現象又出現了。
2 故障分析
水冷活塞式空壓機(如圖1所示)曲軸箱進水在日常實踐中是常見的故障現象,一般多為氣缸蓋裂紋,氣缸蓋墊床破損或者中間冷卻器漏泄導致的。由于氣缸蓋的結構復雜,特別是鼻梁區的應力大,容易產生裂紋,如果裂紋貫穿到冷卻水腔就產生漏水,水進入氣缸,尤其是老齡船,氣缸套磨損,活塞環槽磨損,活塞環無法保證滴水不漏。這樣,漏出的水就進入曲軸箱。氣缸蓋的墊床破損也容易導致冷卻水漏入氣缸,因為缸體的冷卻水腔和氣缸蓋的冷卻水腔是相連的,他們之間是靠氣缸蓋墊床保證密封的。只要水進入氣缸,就很容易漏到曲軸箱去。
本船的問題似乎不在常見的故障范圍內,但是有一個問題是明確的:那就是一定有水進入了曲軸箱。難點是怎么找到漏點。
回到說明書查找答案是故障解決的基本途徑,也是實踐中切實可行的方法。
在通閱了說明書后,可以明確得出這樣的結論:一定有水進入了曲軸箱。這樣反向推理,水進入的途徑有哪些?這是什么水?逐一排查。
首先排查水進入的途徑:一是氣缸蓋墊床,二是氣缸蓋裂紋,三是缸套下部水側的密封圈損壞。對于多級空壓機,級間冷卻器的漏泄也需考慮在內。對于墊床,安裝前確保墊床的完好;檢查與墊床接觸的兩個面的平整性;氣缸套拔出檢查,更換缸套水腔密封圈。對氣缸蓋和冷卻器進行了水壓測試,沒有發現漏水。至于說“水是什么水”就是一個難題。正常就是冷卻水,這里不可能有海水。把取得的水進行化驗確認是淡水,但不能確定是冷卻水。這淡水除了冷卻水外還有其他的來源嗎?圖1中6液氣分離器進入了視野。液氣分離器是否可能成為一個進水的通道呢?
空壓機排氣中含有細小油滴;此外,空氣被壓縮后空氣中的水分壓力提高,經冷卻后往往因超過其飽和蒸汽壓力而析出水分。液氣分離器多為慣性式,壓縮空氣進入分離器后,容積增大,流速降低,流向不斷改變;油分子比氣體分子質量大,慣性大,撞擊分離器壁面后附在壁面,聚集而流到殼體下部空間。液氣分離器和冷卻器都設有自動和手動的泄放閥,在工作中應定時開啟,排放分離出來的油和水。
3 故障解決
如果水從液氣分離器來,必須通過閥片才能進入氣缸。查閱說明書“卸載說明”部分發現空壓機不工作的時,閥片處于開啟狀態。圖2 中3245為卸載閥整體,啟動時卸載閥延時動作保持閥片開啟,減小空壓機馬達啟動負荷。正常工作時,卸載閥動作,閥片關閉。
在空壓機停止工作時,液氣分離器和冷卻器的自動泄放閥處于打開狀態,如果此時來自外界有壓力的水倒灌進入液氣分離器,水是可能進入氣缸的。正常情況下,空壓機自帶的自動泄放系統會定期(一般工作期間30 min)的將水泄放到泄放管路,流到污水井。如果泄放管路不通,那么工作中的空壓機打開自動泄放閥時,泄放出來的水分可能進入停止運行的空壓機氣缸。因為停止運轉的空壓機卸載閥打開,此時卸載管路和泄放管路相通,就可能出現水倒灌的現象。
接下來,就需要排查一下空壓機系統的泄放管系(如圖3所示)。前往機艙空壓機現場查看發現:如圖3的布置方式,3臺空壓機的泄放管匯集在同一管路中,由日用空壓機—No.1空壓機—No.2空壓機的順序,而且No.2空壓機恰好在拐角處匯入泄放總管。
現場拆下了泄放管系,發現泄放管系在拐彎處90%已經淤堵了。在清通了管系后,恢復了空壓機的正常使用。
此后,No.2空壓機再沒有發現曲軸箱進水的問題。這樣,本船No.2空壓機進水的問題的原因找到了,問題徹底解決了。
該船在航行期間No.2空壓機長時間未運行,漏入氣缸內的水進而進入曲軸箱是導致故障的直接原因;間接原因為老齡船常見的排水管系、泄放管系的淤堵。
4 結 語
一個認真負責的輪機員不會放過一個故障,更不應該隱瞞故障。放過一個故障就可能埋下事故的隱患;隱瞞故障可能造成嚴重的事故。本船之前已經由于空壓機曲軸箱進水導致滑油乳化,曲軸咬死,造成空壓機爆炸,然而在故障未能排除的情況下,選擇重新安裝一臺繼續使用,這是一個安全隱患,可能造成重大的財產損失和人員的傷亡。
對于本次故障的解決,可以看到:在老齡船工作的輪機人員處理問題時應該有發散思維,常規的方法不能解決問題時,應該拓展思路:把問題和具體的場景相結合。解決問題應到現場,現場提供的信息直接、客觀,現場也可以提供更多的信息。
參考文獻
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