路 波
(晉能控股集團晉城煤炭事業部趙莊煤礦二號井,山西 晉城 048000)
(1)硬件系統無法滿足現有生產能力
原有電控系統采用S7-300,相較于現有的生產能力,界面不太人性化。整流裝置采用西門子6RA70,目前已經停產,再購買備件成本會增加很多。6RA70的外部接口開關量點和模擬量點都較少,參數不詳盡,功能不全面。
(2)提升時間較長
圖1和圖2分別為改造前主斗提升和下放示意圖,從圖中可知一個周期的總時間為106 s,相較于其他平行煤礦來說,提升時間較長。

圖1 改造前主斗提升示意圖

圖2 改造前主斗下放示意圖
(3)備件不統一
原提升機主控系統繼電器種類和數量較多,如24 V繼電器、110 V繼電器、220 V繼電器、中間繼電器、時間繼電器等諸多型號,導致較大數量的備品備件,加大了保管難度和材料成本費用。
(4)故障率高
原有主控系統采用DP通訊、硬線連接,導致通訊速率較慢,中間環節較多,故障點也相應較多。
采用S7—1500系列可編控制器,實現對提升機運行的工藝控制和安全保護功能,顯示提升機的各種運行指令、位置信號、速度信號和故障報警。
采用6RA80系列全數字直流調速裝置。整個調速系統采用電樞12脈動串聯、磁場恒定、電樞換向的傳動方案,調節性能好,保護可靠,故障率低。
網絡化操作臺、主控PLC以及6RA80全數字調速裝置采用了通訊技術,無需大量外部接線,減少了故障發生點,減輕了維護強度,提高了系統運行的安全可靠性,降低了工程安裝費用。
(1)提前一個月與廠家協調溝通,確保新設備改造前一周到貨。安排施工技術人員對現場進行詳細查看,對可能出現的問題、提前需要準備的工作,一一進行落實。設備到貨后,馬上安排驗貨、調試。對檢修需要的工具,提前準備到位。
(2)針對本次停產檢修項目,組織隊內精干力量,按照隊伍特長、人員素質、工作效率等情況,安排人員分為白班、夜班兩個班組,組織人員學習規程措施,安排廠家技術人員對施工人員進行授課,講解施工過程中注意事項和施工過程中容易出現的問題等。
(3)設備到貨后,提前放置現場。由于設備比較重,車房空間有限,提前加工起吊架,方便改造中舊設備吊離、新設備就位,節約時間。
(4)設備放置現場后,對調試需要接的線,提前接好,使新設備提前進行檢查、設置、校正。對舊設備之間的線路進行詳細檢查,并記錄。對需要更換的線和不更換的線進行區分,并做好標記,每根線的線號進行一一核對。
(5)施工過程中,白班、夜班人員配合緊密,按照提前制定的措施,緊張有序地施工。
(1)PLC由S7-300升級為S7-1500
S7-1500相對S7-300外觀更加人性化,自帶以太網口,全面控制功能,支持多種數據,高效率組態和編程,便捷信息采集和查看。
(2)整流裝置由6RA70升級為6RA80
西門子6RA70目前已經停產,再購買備件可能成本會增加很多。6RA80從功能上比6RA70更豐富。6RA80的外部接口無論是開關量點還是模擬量點都比6RA70更豐富。6RA80比6RA70參數更加詳盡,功能更加全面。6RA80系統使用STARTER軟件調試,操作界面比DriveMonitor好用,操作控制權可以在操作界面上隨意切換,不需要修改任何參數。
圖3和圖4分別為改造后主斗提升和下放示意圖。圖3對比圖1可看到,改造優化后,一個周期的總時間為99.9 s,相比改造前節省6.1 s。圖4對比圖2可看到,改造優化后,一個周期的總時間為100 s,相比改造前節省5 s。

圖3 改造后主斗提升示意圖

圖4 改造后主斗下放示意圖
改造后新設備內繼電器數量明顯減少,繼電器的種類也進行了統一,以往有24 V繼電器、110 V繼電器、220 V繼電器、中間繼電器、時間繼電器等諸多型號,且備品備件也種類繁多,不易管理,造成材料成本的擠壓。改造后,設備內繼電器統一型號,全部為24 V繼電器,互為通用,極大程度上降低了材料成本的壓力。
以前DP通訊,硬線連接?,F在以太網通訊,數據、信號通過以太網傳輸,通訊速率明顯提高,減少了硬線連接,減少中間環節,也就減少了故障點,從而有效地降低了設備的故障率,提高設備的可靠性。
(1)井筒開關動作情況
新增井筒開關動作情況顯示界面,對井筒開關的動作情況進行全程監視記錄并報警。監視內容包括:井筒開關區域內未動作、區域內多次動作、區域外動作等。通過井筒開關動作監視,能有效地排查出跟提升機速度有關的故障。
(2)曲線分析
通過曲線分析能查看最近4次提升的曲線詳細情況,可以查看提升過程中每個環節的各項數據。通過各項數據,能有效地判斷提升過程是否正常。
(3)保護試驗
通過保護試驗界面可以對提升機的保護進行模擬試驗,使保護試驗更加簡單、便捷。
(4)繼電器動作次數計數功能
通過此功能,能有效地對電控系統中的繼電器動作次數進行統計。當繼電器的動作次數達到設計極限時,提前對繼電器進行更換,減少了因繼電器問題引起的故障,從而降低系統的事故率。
(5)新增裝煤未卸凈報警并閉鎖功能
此功能可以有效地監視每次箕斗內的煤是否完全卸出。當箕斗內煤未完全卸出時,操作臺發出報警,井下裝載操作臺裝煤閉鎖,嚴禁井下裝煤。此功能能有效地杜絕因卸不凈而造成的二次裝煤事故。
新操作臺左側LED顯示屏能對故障進行顯示,右側LED顯示屏能對提升速度、提升電流進行顯示。深度指示器功能更加詳盡,對給定速度、閉環速度給予實時顯示,對提升機井口位置精確顯示。
經過安裝調試以及空載、重載試運行,提升機運行平穩。改造后,主斗提升一個周期的總時間為99.9 s,相比改造前節省6.1 s;下放一個周期的總時間為100 s,相比改造前節省5 s。主井提升機電控系統升級改造安全可靠,調速過程平滑并具有完
備的保護措施,滿足提升機安全生產的需要。