何濤洪,曾 旭,張全意,周秋景
(1.遵義水利水電勘測設計研究院,貴州 遵義 563000;2.中國水利水電科學研究院,北京 100038)
某水庫工程任務是城市及工業供水,設計年總供水量1570萬m3。水庫正常蓄水位為885.00m,校核洪水位889.18m,總庫容966萬m3,工程規模為小(1)型。水庫大壩樞紐主要建筑物包括混凝土面板堆石壩、左岸開敞式不設閘側槽溢洪道、右岸取水(兼放空)隧洞。大壩壩頂高程890.00m,河床段趾板基礎高程830.00m,最大壩高60.0m,壩頂寬度8.0m,壩頂長度199.0m。大壩上游壩坡1∶1.4,下游單級坡壩1∶1.4,分別在869.00m高程和849.00m高程設2.0m寬馬道,下游壩坡綜合坡比1∶1.468,最大壩底厚度171.93m。
該水庫工程導流隧洞開挖和大壩基礎開挖分別于2015年7月和2015年10月動工,2015年11月24日截流驗收,2016年1月11日大壩基礎驗收。大壩被動擋水前形象面貌為:上游混凝土擠壓邊墻、墊層區及過渡區填筑高程837.00m,部分主堆石區及下游堆石區填筑高程848.00m;下游截流墻實施完畢,墻頂高程836.00m,量水堰底部高程835.00m。2016年3月7日22:30水庫工程區開始下雨,2016年3月8日凌晨1:55河水位驟然上漲,隨后漫過上游圍堰頂部高程845.50m,凌晨2:45漲至上游最高水位845.80m,凌晨3:15下游壩面837.93m高程出現滲水。洪水過程及退水后照片如圖1—4所示。

圖1 2016年3月8日10:37大壩上游現場照片

圖2 2016年3月11日10:49退水后大壩上游現場照片

圖3 2016年3月8日7:00大壩下游壩面照片

圖4 2016年3月8日10:27大壩下游滲水照片
施工現場記錄資料表明:在這次洪水過程中壩體下游坡腳出水點分布均勻,為散浸狀,未見大的集中滲漏點,水質清澈透明。洪水退去后,經現場查看,除大壩下游壩面滲水出逸點存在局部淘刷外,下游壩腳至截流墻及截流墻至下游圍堰之間均未見壩體顆粒被帶出。
大壩趾板及面板均采用C25混凝土澆筑,趾板厚0.5m,寬5.0m。面板按12.0m等寬進行垂直分縫,共15條。壩體分區從上游到下游依次為上游蓋重區(1B),頂部水平寬5.0m,頂部高程848.00m;上游鋪蓋區(1A),頂部水平寬2.5m,頂部高程846.50m;混凝土面板(F),均厚0.45m;特殊墊層料(2B),位于面板與趾板的周邊縫部位,底部寬4.0m,下游側坡比1∶0.5;墊層區(2A),水平寬3.0m;過渡區(3A),水平寬4.0m;主堆石區(3B),上游坡比1∶1.4,下游坡比1∶0.2;下游堆石區(3C),頂部高程875.00m,大壩剖面圖如圖5所示。結合現場碾壓試驗數據,壩體各分區材料填筑要求和特性指標見表1。
大壩填筑施工過程中,分別對835.20m、836.40m、837.20.m高程墊層料和過渡料進行挖坑檢測,試驗成果詳見表2—4。
由于大壩下游截流墻已實施完畢,墻頂高程836.00m,量水堰底部高程835.00m。大壩被動臨時擋水時,835.00m高程以下為靜水,不會產生滲透破壞。故滲流分析只針對已填筑的835.00~837.00m的墊層料和過渡料。
大壩上游最高水位845.80m,下游壩面最高出逸點高程837.93m,最低排泄面為835.00m。故最大上下游水頭差H=845.80-835.00=10.8m,量算墊層料滲流長度L1=158.27m,過渡料滲流長度L2=155.27m,計算得墊層料滲透比降J1=H/L=10.8/158.27=0.068,過渡料滲透比降J2=H/L=10.8/155.27=0.07。
根據參考文獻[2]附錄G,不均勻系數采用下式計算:
(1)
式中,Cu—不均勻系數;d60—小于該粒徑的含量占總重60%的顆粒粒徑,mm;d10—小于該粒徑的含量占總重10%的顆粒粒徑,mm。

表1 材料分區特性表[1]

圖5 大壩剖面設計圖

表2 835.20m高程墊層料、過渡料挖坑檢測試驗成果

表3 836.40m高程墊層料、過渡料挖坑檢測試驗成果

表4 837.20m高程墊層料、過渡料挖坑檢測試驗成果
結合墊層料挖坑檢測試驗的顆粒級配曲線,d60=14.23mm,d10=0.28mm,過渡料挖坑檢測試驗的顆粒級配曲線,d60=35mm,d10=1.8mm。經計算,墊層料的不均勻系數Cu=50.82,過渡料的不均勻系數Cu=19.44。根據參考文獻[2]附錄G查表得,管涌型、流土型允許滲透比降:管涌型J允許=0.15~0.25;流土型J允許=0.5~0.8。墊層料、過渡料滲透比降均小于管涌型、流土型允許滲透比降。故本工程大壩在施工期臨時被動擋水過程中,墊層料和過渡料均未產生滲透破壞。
根據大壩施工期被動擋水后壩體結構分析結論,2016年3月9日上午11:00開始對基坑集水進行抽排,采用9臺水泵同時排水,單機功率18.5kW,每臺排水量160m3/h。于2016年3月11日凌晨2:30上游基坑集水水位降至830.50m,歷時39.5h,共計排水約56880m3。采用人工配合裝載機、挖機清除水淹區域壩體及岸坡淤泥(厚度0~10cm),清除表層壩體填筑料。對被沖毀上游圍堰頂部,采取每層鋪筑50cm,振動碾碾壓6遍,重新填筑恢復至845.50m高程。防滲體采用粘土填筑,兩側采用石渣填筑,迎水面采用拋大塊石護坡。隨后復工,繼續進行壩體填筑。
本工程壩體于2016年1月21日開始填筑,2016年8月24日填筑至壩頂高程,于2017年5月下閘蓄水,2017年11月28日蓄滿溢洪運行。
大壩基礎共埋設滲壓計5支。大壩基礎滲壓計P1埋設在帷幕前,滲壓計測值受庫水位變化較明顯。其余滲壓計測值穩定,變化不大。大壩基礎滲壓監測成果見表5。大壩基礎滲壓計與庫水位變化過程曲線如圖6—10所示。

圖6 大壩基礎滲壓計P1水位高程與庫水位變化過程線

圖7 大壩基礎滲壓計P2水位高程與庫水位變化過程線

圖8 大壩基礎滲壓計P3水位高程與庫水位變化過程線

圖9 大壩基礎滲壓計P4水位高程與庫水位變化過程線

表5 大壩基礎滲壓計監測成果統計表

圖10 大壩基礎滲壓計P4水位高程與庫水位變化過程線
大壩下游設置量水堰,量水堰滲水量較小,滲流量在允許范圍內。量水堰滲流量及庫水位變化過程線如圖11所示。

圖11 量水堰滲流量與庫水位變化過程線
大壩內部變形監測斷面設置在樁號壩橫0+100.45處,水平位移采用引張線式水平位移計監測,垂直位移采用水管式沉降儀監測。在監測斷面850.00m高程布置4個測點,870.00m高程布置2個測點,共6個測點。引張線式水平位移計5套,水管式沉降儀各6套。大壩850.00m高程壩體沉降觀測成果見表6,大壩850.00m高程壩體沉降位移分布曲線如圖12所示。

表6 大壩沉降(850.00m高程)觀測成果表

圖12 大壩沉降儀(850.00m)沉降位移分布曲線圖
大壩870.00m高程壩體沉降觀測成果詳見表7,大壩870.00m高程壩體沉降位移分布曲線如圖13所示。

表7 大壩沉降儀(870.00m)觀測成果表

圖13 大壩沉降儀(870.00m)沉降位移分布曲線圖
大壩850.00m高程壩體水平位移觀測成果見表8,大壩850.00m高程壩體水平位移過程線如圖14所示。
大壩870.00m高程壩體水平位移觀測成果見表9,大壩870.00m高程壩體水平位移過程線如圖15所示。
大壩內部變形監測成果表明,850.00m高程:目前最大累計沉降量為206.6mm,年度變化量為-1.3mm,位于壩軸線附近的SG3(縱上0+001.24),其余測點沉降變化量不明顯。水平位移計3個測點位移量不大,SE1、SE2表現為向上游位移,SE3位移不明顯;870.00m高程:目前最大累計沉降量為118.4mm,年度變化量為0.3mm,位于壩軸線附近的SG6(縱上0+001.24)。水平位移計2個測點位移量較小。

表8 大壩水平位移計(850.00m高程)觀測成果表

圖14 大壩850.00m高程壩體水平位移過程線圖

表9 大壩水平位移計(870.00m)觀測成果表

圖15 大壩870.00m高程壩體水平位移過程線圖
大壩壩頂及下游馬道共設置17個綜合位移標點。綜合位移標點變化不大,最大位移變化范圍在-2.9~6.2mm之間,處于正常范圍。大壩大壩表面變形監測成果見表10。
大壩面板共設置10支單向測縫計。單向測縫計實測開合度變化很小,當前年度開合度變化范圍在-0.14~4.49mm之間,處于正常范圍。大壩面板測縫計監測成果見表11。

表10 大壩表面變形監測成果表

表11 大壩面板測縫計監測成果表
本文根據現場實際情況,通過理論計算分析和大壩安全監測成果,得出主要結論如下:
(1)壩體墊層料的不均勻系數Cu=50.82,過渡料的不均勻系數Cu=19.44;墊層料滲透比降J1=0.068,過渡料滲透比降J2=0.07,均小于管涌型、流土型允許滲透比降;大壩在施工期被動擋水過程中,墊層料和過渡料均未產生滲透破壞。
(2)大壩基礎滲壓、壩體滲水量、沉降量、水平位移量、表面變形和面板接縫開合度均在正常測值范圍,大壩處于安全穩定狀態。采取的盡快復工和安全度汛的工程處理措施得當。