谷 宇,宋美麗,董永花,辛德旺,楊向龍,常素萍
(1.國能寧夏煤業公司煤制油化工質檢計量中心,寧夏銀川,750411;2.國能寧夏煤業公司煤炭化學工業技術研究院,寧夏銀川,750411)
國能寧夏煤業公司400 萬t·a-1煤炭間接液化示范項目中,油品合成裝置的脫碳液系統采用V2O5作為緩蝕劑,利用V5+的強氧化性,在反應裝置的碳鋼表面形成一層致密的鈍化膜,以阻止碳鋼的陽極化過程,使碳鋼的電極電位進入鈍化電位區域,以抵抗脫碳液對反應器等裝置的腐蝕作用[1]。同時,對鐵離子含量、總釩和V5+濃度進行定期監測,根據檢測結果,調整脫碳溶液中緩蝕劑的添加量,以確保鈍化膜的穩定存在,實現裝置的穩定運行。
在運行初期,由于工業雜質等原因,油品合成裝置的脫碳溶液中存在鐵離子超標的情況。超標的鐵離子會與溶液系統中的釩反應生成釩酸鐵沉淀,不僅堵塞塔設備填料,造成塔阻力增大,而且不利于脫碳液中鐵離子的穩定監測和控制,對設備安全構成隱患。由于活性炭表面帶微弱電荷,會與水中的鐵離子等金屬離子產生離子交換吸附和絡合反應,吸附效果好,且成本低,吸附操作簡單,因此常采取加入活性炭進行吸附處理的措施,來降低脫碳液中鐵離子的含量[2]。
為了篩選出吸附效果更好的活性炭,本文搜集了國內外10 個廠家13 個牌號的活性炭產品,采用靜態吸附法,系統研究了外觀形態、吸附時間、吸附溫度對活性炭吸附效果的影響,并對吸附后的活性炭粉化率進行了對比評價,以期為工業生產中活性炭的選擇和應用提供數據支持。……