


摘要:針對某7t叉車配裝五十鈴6BG1型發動機存在怠速振動過大問題,對原車的懸置系統隔振效果進行測試。結合測試數據和動力總成已知參數,對懸置系統的解耦率、固有頻率及相應的能量分布等進行分析,通過Adamas軟件對懸置系統參數進行優化,調整發動機懸置系統剛度,以改善怠速時振動過大問題。
關鍵詞:懸置系統;剛度;固有頻率;Adamas軟件
0" "前言
發動機懸置系統是指在發動機總成和車架之間放置較為柔軟的部件,隔絕兩者的振動傳遞。發動機本身是一個內在的振動源,同時也受到各種外部的振動干擾,需要合理地設置懸置系統,將發動機傳遞到車架的振動減小到最低限度。
發動機懸置既是彈性元件,又是隔振裝置,其設計應滿足如下要求[1]:一是具備支承作用。發動機懸置是一個支承元件,它必須能承受發動機總成的質量,使其不產生過大的靜位移而影響工作。二是具備限位作用。發動機在受到各種干擾力(如制動、加速或其他動載荷)作用下,懸置應能有效限制其最大位移,以避免與相鄰零件碰撞與干涉,確保發動機能正常工作。三是具備隔振作用。懸置是底盤與發動機之間的連接件,它應具有良好的隔振作用。一方面,它要阻止作為振源的發動機向車架傳遞振動力;另一方面,發動機懸置須阻止路面不平激勵等傳遞給發動機。
從隔振角度來講,希望懸置越軟越好,以期將振動隔離到最小;而從支承和限位角度來說,考慮到空間結構的緊湊性和有限性,又希望懸置越硬越好。此二者是一個矛盾體,因此在懸置設計中,如何最優化選取懸置剛度是一個難題。本文以某款7t叉車為例,對發動機懸置剛度優化過程進行闡述。
1" "故障現象
某款叉車由發動機和變速箱構成動力總成,動力總成由4個懸置安裝在車架上。該叉車配裝五十鈴6BG1型發動機,在發動機怠速工況下整車振動過大,嚴重影響操作舒適性。
2" "原車振動測試
為了查找故障的原因,我們對原車的懸置系統隔振效果進行測試。在發動機轉速為730r/min時,對司機座椅、方向盤、發動機、懸置振動進行測試,采集數據如表1和表2所示。
3" "原車動力總成懸置系統設計驗算
3.1" "發動機激振頻率計算
發動機的振動分為燃燒激振和慣性力激振,怠速振動異常一般是由燃燒激振導致,其激振頻率就是發動機的點火頻率,點火頻率的計算公式[1]如下:
3.2" "懸置系統參數確定
為便于計算,先設定動力總成的原點坐標系。以發動機曲軸中心線與發動機飛輪殼后端面的交點為原點,朝向風扇端為X軸,從風扇端看朝向右側為Y軸,朝向上為Z軸。如圖1所示。
3.3" "固有頻率及振型分析計算
4" "懸置系統優化
5" "試驗驗證
懸置系統優化后試驗測試數據如表10和表11所示。
從表10和表11可看出,調整懸置剛度值后,動力總成懸置的隔振率得到了明顯的提升,方向盤和座椅的振動也得到極大改善。
6" "結論
發動機懸置系統設計是個比較復雜的問題,設計的因素較多,其設計的優劣對整車的振動特性產生重要的影響。本文針對7t叉車怠速振動過大問題,在不改變懸置系統的結構形式、幾何位置和懸置軟墊結構情況下,通過簡化計算模型,以懸置的支撐力初步計算垂直方向的剛度值,再運用Adamas軟件對懸置系統參數進行解耦運算,校對懸置剛度取值是否合理,最終通過改變懸置的剛度值改善了整車振動問題。
參考文獻
[1] 趙彤航.CA161汽車發動機懸置系統隔振的研究[D].長春:吉林大學,2002.
[2] 陸軍.客車發動機懸置固有頻率選擇[J]2015(2): 96-99.