段 琳
(江鈴控股有限公司涂裝廠,江西 南昌 330200)
為滿足制造業環保要求,當前汽車主流涂裝生產工藝線是水性3C1B涂裝生產線,生產工藝如下:前處理—電泳—電泳烘干—打膠—膠預烘干—打磨—擦凈—噴中涂—中涂閃干—內噴色漆—外噴色漆—色漆閃干—內噴清漆—外噴清漆—面漆烘干—精修掃尾—注蠟—轉總裝;3C1B工藝取消了中涂烘烤工藝,減少了大部分中涂烘烤設備投資和中涂打磨擦凈人工的投入,降低了烘烤能耗,使涂裝生產線更加緊湊,減少了VOC的排放,但同時也對沖壓板材的外觀、焊接門包邊的工藝的要求更嚴格。
該文主要討論主流的3C1B生產線的車身門蓋膠泡原因分析及解決措施;汽車車身五門一蓋膠泡已成為大多數涂裝生產線主要返修問題,影響生產線節拍,主要從車身五門一蓋密封膠烘烤后膠泡的問題,從焊裝包邊工藝、折邊膠、涂裝密封膠等分析膠泡成因,提出解決措施及驗證效果。
一般膠泡的定義,涂覆在五門一蓋鈑金包邊縫隙處的焊縫PVC膠,經過烘烤受熱膨脹造成焊縫膠起泡,即為“膠泡”,影響膠線美觀,如圖1所示。

圖1 膠泡
膠泡產生的工位在膠預干后、面漆烘干后,因在濕膠狀態下無膠泡缺陷,所以膠泡缺陷是困擾涂裝一次交付合格率的主要因素;為滿足客戶對外觀的需求,膠泡缺陷必須修補,但是烘烤后的膠泡缺陷,修補痕跡明顯,無法滿足涂裝車身的工藝質量要求。
通過運用8D質量工具,從膠泡產生原因進行分析,聯合焊接工藝、膠供應商、涂裝工藝對分析出來的原因,逐項解決,減少烘干后的修補工序,提升整體膠線美觀程度,并可以提升涂裝一次交付合格率,節省能耗。以車型1為例,統計9臺車身膠泡數量現狀,見表1。

表1 膠泡數量統計表
五門一蓋密封膠涉及的主要工序有門外板涂折邊膠、門蓋包邊、涂裝前處理、涂裝電泳、電泳烘干、打膠、膠預烘干、打磨、擦凈、噴漆、漆面裝飾,從膠泡問題的逆向進行分析;先拆解產生膠泡的鈑金折邊,再逐步分析原因,制定改進措施并驗證。
通過對含有膠泡的車型1的五門一蓋折邊進行拆解,產生膠泡的位置,均出現了無黑色折邊膠的空隙(方塊區域是無黑色折邊膠,橢圓形區域是膠泡所在位置),如圖2所示。

圖2 折邊拆解圖片
無黑色這邊叫區域的位置,就會存在空隙,空隙中就會存有空氣,在涂裝涂完焊縫密封膠后,五門一蓋周邊鈑金包邊均被密封膠覆蓋,經過膠烘烤后,空隙中的空氣受熱膨脹,無通道排出,受熱的空氣就會從還未完全固化的焊縫密封膠上拱出,從而使密封膠出現膠泡。
為驗證以上推測,對車型1的引擎蓋后端的鈑金包邊進行拆解分析,引擎蓋后端的包邊設計,兩側有排液孔和滴水包邊,拆解后,鈑金包邊也存在部分區域無黑色折邊膠,但引擎蓋后端的膠從未出現膠泡,通過以上對比,膠泡產生的原因是折邊內的空氣,在烘烤過程中膨脹,膨脹的空氣從未完全固化的焊縫密封膠拱出,產生了膠泡缺陷,要解決膠泡問題,可以從消除折邊空隙和改變包邊結構兩個方向進行分析,以下先從五門一蓋折邊空隙產生的原因入手。
五門一蓋折邊涉及的工序主要有五門一蓋內外板沖壓—門蓋外板涂折邊膠—門蓋內外板機器人滾邊—擦膠—安裝在焊裝車身上,小組分析以上工序,沖壓成型磨具不平整、門機器人滾邊壓力不足、門機器人滾邊壓力不均勻、黑色折邊膠涂敷位置不合適,均會在門滾邊過程中出現空隙[1],圖3展示了完整的折邊膠涂敷工藝和不合格的涂敷工藝。

圖3 門折邊膠涂敷工藝
前文分析了產生間隙的原因,以下通過減少五門一蓋包邊間隙,來驗證改進措施的有效性。
2.3.1 通過試驗驗證、經驗總結
門包邊間隙<0.1mm的控制范圍,可以減少五門一蓋包邊間隙;焊裝工藝通過調整包邊機器人軌跡、壓力、滾輪角度,使五門一蓋折邊(造型圓弧面除外)間隙<0.1mm,并使用間隙尺確認。
2.3.2 黑色折邊膠直徑、黑色折邊膠涂膠位置確認
五門一蓋外板涂黑色折邊膠主要相關因素[1]:操作人員、涂膠膠槍、涂膠壓力、黑色折邊膠材料、涂膠槍嘴直徑、涂膠機器人涂膠槍嘴角度,以上均會影響黑色折邊膠直徑、膠的位置等,通過焊接工藝逐項調整影響因素,使用五門一蓋,單獨進涂裝生產線進行驗證,涂機器人涂折邊膠、包邊、打焊縫密封膠、烘烤及拆解,經過多輪驗證,總結出適合車型1的折邊膠尺寸如下。前門:φ4mm~6mm, 后門:φ3mm~5mm,引擎蓋、尾門:φ4mm~6mm,折邊膠位置(據邊緣處):四門:4mm~7mm,引擎蓋、尾門:5mm~7mm。
2.3.3 焊裝門折邊間隙改進措施綜合效果驗證
應用五門一蓋包邊間隙<0.1mm、折邊膠直徑如下。前門:φ4mm~6mm, 后門:φ3mm~5mm,引擎蓋、尾門:φ4mm~6mm,折邊膠位置(據邊緣處):四門:4mm~7mm 、引擎蓋、尾門:5mm~7mm,這些改進后的數據,對車型1進行膠泡統計,統計表2如下,單臺平均膠泡個數下降率80%,單臺膠泡個數平均4.7個/臺,膠泡直徑均在1mm~3mm,直徑也降低了50%。

表2 改善后膠泡數量統計表
對比引擎蓋后端鈑金包邊結構設計,后端預留出漏液孔,可讓折邊間隙的空氣,在焊縫密封膠烘烤過程中,有排氣的通道,避免間隙空氣把鈑金這邊上的焊縫密封膠拱出膠泡缺陷。
參考汽車市場上的普遍的門蓋包邊設計,為保證8年30萬km無銹蝕質量要求,四門及尾門與雨水有直接接觸,所以四門及尾門的鈑金包邊設計基本不會采用保留漏液孔的設計,該方案經過小組討論放棄。
為避免五門一蓋鈑金折邊間隙的空氣,受熱膨脹,產生膠泡缺陷,小組同時做了改進涂裝焊縫密封膠涂膠的工藝,在擠膠前,先用焊縫密封膠對易出現膠泡的折邊位置進行刮膠處理,用博世電吹風80℃×2min吹到表干,再按照正常涂裝工藝,擠焊縫密封膠、膠烘干、打磨、噴中涂、噴色漆、噴清漆、面漆烘干。驗證結果:鈑金折邊位置仍會出現膠泡,膠泡概率下降10%,仍不能解決缺陷,此種工藝不可行,小組討論放棄。
小組通過改變涂裝焊縫密封膠膠槍的涂膠壓力、涂膠槍嘴的直徑,以改變焊縫密封膠的寬度、厚度,膠槍的涂膠壓力從5bar提升到8bar,涂膠槍嘴直徑從8mm×0.3mm提升到9mm×0.6mm。
驗證結果:參數改變前后,膠泡產生的概率無明顯變化,但密封膠量增加,成本增加,小組討論放棄。
因膠泡產生的機理是五門一蓋包邊過程中產生間隙,在烘烤過程中,空氣受熱膨脹,把附著在折邊上的膠頂起,形成膠泡,過程中影響的因素除了受到控制的五門一蓋折邊間隙、黑色折邊膠直徑、黑色折邊膠打膠位置三個因素,但黑色折邊膠材料的黏度、冬夏季溫度、操作人員搬動內外板扣合,均是產生五門一蓋折邊間隙的因素,所以即使找出了膠泡產生機理及驗證了解決措施,仍需要探討出修補膠泡的方法。
通過修補傷膠、殘膠及修補油漆方面考量,并同時兼顧膠線美觀及客戶使用時無脫落、無銹蝕,共分析討論出修補膠泡的方法,修補膠泡通用的方法有3種,面漆烘干后修膠泡和膠預烘烤后修膠泡,下面就以上三種方法修補方法進行分類探討。
膠預烘烤后修膠泡的工序是:用美工刀割掉膠泡突出部位→補自干膠或普通密封膠→用博世電吹風80℃×5min吹到表干→用800#砂紙打磨平整→噴中涂漆→噴色漆→噴清漆→面漆烘爐140℃×20min烘干。
修補膠泡外觀效果可以接受,但客戶在使用車輛的過程中,開關門及修補膠老化,均會存在修補膠泡的位置的膠有脫落的風險,另外修一個或連續膠泡的時間是20min,無法滿足現有2min節拍的要求,因此該修補膠泡的方法不可行,須評估其他修補工藝。
面漆噴涂烘干后修膠泡的工序是用美工刀割掉膠泡突出部位→補自干膠或原子灰→用博世電風120℃*10min表干→800#砂紙打磨平整→噴同色修補色漆→噴修補清漆→烤燈120℃*10min烘干。
修補膠泡外觀效果良好,但客戶在使用車輛的過程中,存在開關門、修補膠以及原子灰老化的情況,修補膠泡位置的膠有脫落的風險,即使在離線工位修補,修補時間也超過30min,不滿足要求,因此種膠泡修補的方法不可行,須評估其他修補工藝。
膠預烘烤后用電烙鐵修膠泡的工序是:用電烙鐵放在膠泡200℃×2s~3s→膠泡軟化后抹平→再用800#砂紙打磨→噴中涂→噴色漆→噴清漆→面漆烘爐140℃×20min烘干。
膠泡修補外觀效果良好,同時在修補過程中未使用自干膠或者原子灰,不存在客戶使用過程中,修補材料老化脫落的風險,另修補一個膠泡時間在1min以內,完全滿足節拍2min要求,該修補膠泡的方法可行,具體修補過程,如圖4所示。

圖4 電絡鐵軟化膠泡打磨后的效果
3C1B 水性漆工藝普遍應用于涂裝行業,低能耗、低VOC排放、低人員配置等優勢明顯,在工藝使用過程中,對焊接折邊工藝涂膠一致性、包邊間隙一致性等均提出了更高的要求。這就需要對現場控制方法進行分析,并逐步改變,滿足生產過程管理需求,使工藝過程控制區域更加合理。通過分析膠泡產生的原因,對焊裝折邊包邊間隙、折邊膠直徑、涂布位置進行反復實驗,有效降低了膠泡產生的概率,并根據生產節拍、膠線美觀程度探索出適合生產線節拍的修補膠泡的措施,為解決行業中類似的3C1B水性漆生產線的膠泡問題,提供了改進思路以及修補膠泡的方法,提升了生產線的FTT,降低了修補成本、能耗。