李小彪 ,馬慶巖 ,張立偉 ,谷雪花
(1.中國航發沈陽發動機研究所,沈陽 110015;2.中國人民解放軍31434部隊,沈陽 110000)
在航空發動機正常使用過程中,由油門桿來控制高壓轉子轉速的變化。當油門桿不動時,發動機高壓轉子轉速應處于穩定位置。在使用過程中,如果出現油門桿不動而高壓轉子轉速擺動情況,會發生其他參數隨動的故障現象。這種故障極易造成發動機推力波動、進氣流量擾動、整機穩定性降低等問題,對飛行安全產生不利影響[1-2]。
黃玉軍[3]分析了發動機中與供油系統有關的性能工作參數擺動故障的原因,即轉速限制機構切油點提前、轉速放大器有故障或調整不當,這些因素直接影響發動機的工作性能,并介紹了排除故障的方法;張立新等[4]針對燃油壓力、燃油耗量、扭矩等參數擺動故障,列舉了粗細油濾臟和限溫、轉速校正系統、調速器、燃油調節器等故障發生的原因,并進行了故障排除;孔祥興等[5]針對某型民用渦扇發動機,通過改進算法,在渦扇發動機起動過程采用n-dot 閉環控制算法,設計了渦扇發動機起動過程開環與閉環分段組合的控制計劃,在起動初始階段采用基于油氣比的開環控制,之后進入閉環控制和慢車穩態控制模式,消除了起動初始階段的參數擺動,具有良好的穩定性和重復性;王磊等[6-8]參考國內外相關研究結果,提出了一種網絡參數與保成本容錯控制器協同設計方法,建立MET-TOD 調度協議作用下狀態變量和控制變量的傳輸特性,仿真結果顯示,低壓轉子轉速超調量降低了80%,參數擺動減小了66.7%,實現了控制器動態性能最優;殷孝勇[9]對渦槳五型發動機轉速擺動故障進行了分析,并分析了轉速調節系統、轉速校正系統、限溫系統及交聯裝置、燃油系統等故障發生的原因,從地面試車、分解裝配、拆檢清洗、線路檢查等方面提出了轉速擺動故障的預防措施。國外Ait 等[10]、Crusius 等[11]、Tarbouriech 等[12]通過設計PI 控制器,基本消除工作環境和發動機性能變化對起動控制性能的影響,保證發動機參數穩定;Walsh 等[13]提出了MEF-TOD 協議,可應用于數據傳輸調度,在減小參數擺動值方面有一定的借鑒意義。
為保證發動機轉速穩定,獲得良好的性能,本文基于高壓轉子轉速控制原理,列舉導致高壓轉子轉速擺動的因素,分析定位原因,并進行了排故和外場驗證。
在發動機使用過程中,在油門桿未動、進氣溫度沒有變化的穩定狀態下,在地面和空中多次出現高壓轉子轉速無規則擺動,其它參數隨動的故障現象,如圖1所示。

圖1 高壓轉子轉速擺動故障現象
判讀飛參,高壓轉子轉速、低壓轉子轉速、排氣溫度、高壓進口導葉角度擺動幅值較大,超過規定值;操作者在座艙中明顯感到推力變化。
轉速調節器自動保持高壓轉子的給定速度并按進氣溫度修正,靠改變主燃燒室的供油量來實現[14]。計量開關的位置決定燃油供油量,取決于主燃油泵調節器的離心調節器和綜合電子調節器[15-16]。高壓轉子轉速控制原理如圖2所示。

圖2 高壓轉子轉速控制原理
在離心調節器的擺錘活門上,受配重的離心力和彈簧的共同作用。當擺錘活門偏離均衡位置時,通過改變放油孔口的面積來改變擺錘內腔中的燃油壓力,從而改變供油量,直到轉速恢復平衡為止。
用主燃油泵調節器油門桿調節高壓轉子轉速,發動機進口溫度感受附件的指令通過型面凸輪修正轉速。當燃油溫度變化時,利用溫度補償器保證轉速調節器穩定工作。發動機綜合電子調節器根據占空比S1,參與控制主燃燒室供油量。
基于該型發動機的控制計劃和控制原理,高壓轉子相對轉速應按與油門、進氣溫度相關的調節計劃來控制主燃油流量,以保證發動機的推力按規律變化。
(1)在進口溫度感受附件方面,當進口溫度感受附件故障時,T1測量有誤,導致高壓轉子給定轉速不能按進氣溫度修正,引起轉速擺動。
(2)在綜合電子調節器方面,S1指令控制主燃油供油量時,若指令異常,導致供油量變化,進而使轉速發生波動。綜合電子調節器消喘指令可導致主燃燒室短時切油,進而使轉速發生波動。綜合電子調節器大車重調指令可導致重調特性改變發動機當前狀態,進而使轉速發生波動。
(3)在燃油系統方面,主泵進口油壓波動量值較大,且低于允許最小進口燃油壓力時,可能出現主燃油泵調節器工作異常情況,導致轉速波動。在主泵進口油溫異常波動時,主泵內部溫度補償片來不及修正計量燃油流量,進而使轉速發生波動。
(4)在轉速調節系統方面,計量裝置工作異常時,定壓差發生波動,計量燃油流量發生變化,進而使轉速發生波動;擺錘活門工作異常時,導致高壓轉子相對轉速按油門、進氣溫度特性調節的靈敏性降低,進而使轉速發生波動;加速控制器無法退出工作時,與轉速調節器共同耦合控制,使得系統工作不穩定。
綜上所述,高壓轉子轉速擺動故障與進口溫度感受附件、綜合電子調節器、燃油系統、轉速調節系統等有關。故障樹如圖3所示,共有9個底事件。

圖3 穩態時高壓轉子轉速波動故障樹
對圖中故障因素分析可知:
(1)在試車過程中測量主、副溫包指令壓力及穩定放油壓力,壓力值穩定,符合技術要求。X1因素可以排除。
(2)在試車過程中進行綜合電子調節器斷電檢查,轉速波動現象依然存在。X2、X3、X4因素可以排除。
(3)主泵為齒輪泵,容積泵的進口壓力即使波動,對泵后壓力影響甚微X5因素可以排除。
(4)在飛參中無燃油超溫告警,且油溫變化也不至于引起燃油計量發生突變;溫度信號慣性較大,不太可能發生突變。X6因素可以排除。
(5)在試車時增設計量裝置前后壓力傳感器P22、P21,轉速波動時其壓差值保持恒定,未見波動;計量活門隨動活塞隨動活塞面積較大,對壓差響應很靈敏,其結構為皮碗結構,未見滯澀情況。X7因素可排除。
(6)查閱履歷資料,故障發動機的主泵出廠時擺錘活門靈活性檢查結果為±0.1%,遠遠小于此次波動量,壓力測試結果表明擺錘內腔壓力正常,單擺活門運動靈活。X8因素可排除。
判讀故障發動機的加速性,加速性慢,超出正常范圍。當加速性過慢,導致穩態時加速控制器無法退出工作,與轉速調節器共同耦合控制,使得系統工作不穩定。
在發動機穩定工作狀態下,自動加速活門關閉計量開關隨動活塞放油,用轉速調節器保持穩定工作狀態。當調整加速釘過多導致加速性變慢時,加速活門在彈簧作用下向右移動過多,不能完全關閉,計量活門偏開,隨動活塞控制內腔一直放油,達不到穩態系統建立時所需的油壓,加速控制系統會一直工作。在轉速調節器共同耦合控制下,主燃油泵離心調節器的擺錘活門,受離心式轉速傳感器配重的離心力和彈簧的共同作用,無法建立穩定工作時的平衡狀態,導致高壓轉子轉速波動,并引起低壓轉子轉速、排氣溫度、高壓進口導葉角度等其他發動機參數的隨動。
綜上分析,加速控制器未完全退出工作是轉速擺動的初步原因。
針對波動量較大的發動機,判讀飛參發現加速時間較長,通過調整加速釘,將加速性調至規定范圍內,進行試車和飛行驗證發現,高壓轉子轉速穩定,轉速波動現象消失,如圖4 所示。空中推力平穩,操作者未感受到推力脈動。

圖4 排故后發動機穩態參數
高壓轉子轉速穩定工作,對維持發動機的推力、保證發動機的整機穩定性和喘振裕度具有重要作用。本文針對高壓轉子轉速擺動故障現象,基于高壓轉子轉速控制原理,通過列舉故障樹的方法分析故障原因,并逐一排除,確定故障原因為加速性偏慢,導致穩態時加速控制器無法退出工作,與轉速調節器共同耦合控制,使得系統工作不穩定。經外場試車和飛行驗證,發動機工作參數正常,未見參數擺動現象,發動機推力穩定。