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煉廠一循裝置P-02B 振動分析及解決措施

2021-11-02 11:15:08王炎虎武金林
設備管理與維修 2021年17期
關鍵詞:振動故障

王炎虎,蘭 洋,程 勇,武金林,劉 新

(中國石油天然氣集團獨山子石化分公司,新疆克拉瑪依 833699)

0 引言

離心泵是煉化裝置常用的轉動設備,大多數輸送消防水的離心泵,都需要消防水泵進行加壓,以滿足滅火時對水壓和水量的要求。此類設備比較重要,水泵維護不當產生故障勢必影響滅火救援,造成不必要的損失。因此,煉化裝置的消防泵日常維護要求較高,除了滿足工藝要求之外,泵的振動級別應滿足國家或行業要求,達到A 區或B 區運行,以免振動超標造成軸承和密封失效,造成突發故障,進一步引發次生事故,對煉化裝置平穩運行造成重大損失。

使用帶波形頻譜功能的儀器對機泵開展狀態監測和分析診斷,提前發現故障隱患,實現預知性檢修[1],避免造成惡性事故,已經成為行業共識,同時,對于指導設備檢維修方向,實現精準檢修,避免重復檢修,提高裝置安穩長運行水平,也會起到非常重要的作用。

該泵制造廠家為山東博泵科技股份有限公司,設備型號XBD80/135/1S80-50-250,工作介質為消防水,工作溫度為常溫,工作轉速2960 r/min,見圖1。該泵作為全廠消防水系統保持壓力的設備,其重要性不言而喻。

圖1 消防泵實物

1 故障現象

從日常監測數據看,2020 年4 月16 日該泵驅動端垂直方向數據為5.1 mm/s,按照GB/T 29531—2013 泵的振動測量與評價方法要求,該泵為三類泵,振動已達到C 區水平(4.5~7.1 mm/s),且垂直方向振動數據有惡化趨勢,如不及時解決,勢必會影響設備及裝置的平穩運行。

2 故障分析

因車間要求盡快對機泵進行檢修,設備檢修人員于2020 年4 月16 日對該泵進行檢修,拆檢情況如下:

(1)徑向圓跳動檢查。對舊軸進行檢查,舊軸彎曲度超標。

(2)測量葉輪與軸的配合間隙。葉輪配合處軸直徑為34.8 mm,葉輪內孔直徑為35.08 mm,間隙為0.28 mm。查閱中石油機泵檢修規程,要求Φ35 mm 的軸與葉輪配合應為Φ35H7/f7,H7 查手冊上偏差為0.039 mm,下偏差為0,f7 查手冊上偏差為-0.025 mm,下偏差為-0.05 mm。由表得知,該泵軸與葉輪最大配合間隙為42.039-41.95=0.089 mm,最小配合間隙為42-41.975=-0.025 mm,即最大配合間隙為+0.089 mm,最小間隙為-0.025 mm,而實際輪與軸配合間隙為0.28 mm,間隙嚴重超標。

查閱該泵檢修記錄,該泵自2014 年3 月5 日大修,運行至2020 年,6 年沒有更換過軸,該泵軸與葉輪內徑磨損間隙超標,原因是長周期運行自然腐蝕磨損,工作介質為水也是造成該泵軸及葉輪腐蝕磨損的主要原因之一。

(3)復查中心。復查機泵對中數據,執行中石油檢修規程,符合規程要求。

3 處理措施

(1)更換一根新主軸,檢查主軸圓度、圓柱度、彎曲度、表面粗糙度等符合要求。

(2)更換新的葉輪,并調整葉輪與軸的配合間隙符合中石油檢修規程。

(3)轉子做動平衡,平衡精度符合技術要求。

(4)復查中心,機泵對中執行中石油檢修規程,符合規程要求。

(5)該泵于2020 年4 月18 日現場試車,用VM63 測振儀監測該泵運行數據(表1)。

表1 機泵檢修前后振動烈度表 mm/s

從表1 可以看出,檢修后機泵最大振動4.2 mm/s,依然接近C 區,未達到預期目的。

4 振動分析

4.1 波形頻譜分析

從2020 年4 月18 日試車振動列度數據可以看出,垂直方向振動大于水平方向,驅動端總體振動大于非驅動端。因此,對泵驅動端垂直振動波形頻譜(圖2)進行分析,波形總體存在周期性信號,夾雜其他干擾信號,頻譜圖中主要存在1×、2×、5×和6×頻,其中,5×頻(246.875 Hz)振動幅值3.77 mm/s,占通頻振幅74%。葉輪5 個流道,為葉輪通過頻率。

圖2 驅動端垂直振動波形頻譜

對泵非驅動端垂直振動波形頻譜進行分析,波形同3Vv,存在周期性信號,夾雜其他干擾信號,頻譜圖中主要存在1×、2×、5×(246.875Hz)和6×頻,其中,1×頻振動幅值3.77mm/s,占通頻振幅62%。

4.2 軸承故障特征頻率分析

該泵前后軸承為6307,轉速2960 r/min,計算其軸承故障特征頻率為:內圈243.63 Hz,外圈151.04 Hz,滾動體99.35 Hz,保持架18.88 Hz。經分析,各測點頻譜中無上述特征頻率,說明軸承運行狀態正常,可以排除軸承故障。

4.3 診斷結論及建議

(1)各頻譜中無軸承特征故障頻率,因此可以排除軸承故障。

(2)轉子更換葉輪、開展動平衡試驗,可以排除動平衡故障和轉子松動故障。

綜上所述,該泵很可能垂直方向存在結構性松動,比如基礎剛性不足等問題,同時存在偏離工況運行的情況,建議對基礎進行檢查,比如灌漿情況、基礎剛性是否薄弱,同時,對工藝參數進行調整,使其滿足工藝需求的前提下,盡量降低振動幅值。

5 處理措施

2020 年4 月28 日對現場基礎進行檢查,電機和泵使用整體框架,基礎灌漿不足,同時,泵下方基礎鋼板薄弱,導致垂直方向剛性差,最終放大泵整體振動。對此,在泵驅動端下方基礎鋼板下面安裝螺絲千斤頂(圖3),同時,工藝車間對出口閥進行了微調,泵最大振動從5.1 mm/s 降至2.5 mm/s(表2),降幅51%,機泵振動從C 區降至B 區。

圖3 安裝螺栓千斤頂

表2 機泵處理前后振動烈度 mm/s

6 總結

使用常規手段對機泵進行檢修,如更換配件、轉子動平衡后,若結果不太理想,應采用波形頻譜分析技術,對故障原因和部位進行精密分析,根據診斷結論制定針對性檢修措施。對基礎剛性故障,采用制作專用支撐或螺紋千斤頂的方式提高基礎剛性,可以及時有效解決設計、安裝等長期存在的問題,對實現設備精準檢修,提高設備檢修管理水平,保證設備安全平穩長周期運行,都會起到積極的作用。

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