魯文章,韓 偉,許昌慶,陸 勇
(安徽華菱汽車有限公司,安徽 馬鞍山 243061)
機加工車間是我司大功率發(fā)動機最主要的自制件生產車間。生產線擁有德國、日本進口的先進加工中心45臺,以及2臺全自動精密測量儀等精密自動化設備。本車間的自制件缸體是發(fā)動機裝配最主要的基礎件,裝配有大量的重要零部件,如機油冷卻噴嘴安裝孔,曲軸孔等。
對于高強度的現代大功率發(fā)動機,缸內溫度非常高,為保證活塞的可靠性,大都會采用機油冷卻噴嘴(圖1)通過向活塞內腔噴射機油以幫助冷卻散熱,避免活塞積熱升溫導致燒頂的情況出現。在這樣惡劣的高溫環(huán)境下,是無法使用橡膠圈來保證機油冷卻噴嘴安裝在缸體上的密封性。所以只能通過提高機油冷卻噴嘴孔的加工精度,保證孔和機油冷卻噴嘴部件之間的密封性,確保機油噴射壓力達到要求,實現散熱效果。

圖1 缸體上的噴油器
我司的缸體機油冷卻噴嘴安裝孔是通過刀號為T225的長柄鉆頭(圖2,?11.7mm)來完成底孔加工,再通過?12H8的鉸刀保證尺寸精度及表面質量。

圖2 T225刀具
但在近年的孔加工中我們發(fā)現T225鉆頭的異常損壞頻率遠遠大于其他鉆孔刀具,僅在改進前的8個月內,斷刀次數就達到了驚人的26次之多,且刀具折斷后造成的孔壁刮傷(圖3中②孔處),大部分都無法通過精鉸和返工消除,為保證機油冷卻壓力,只能將整個缸體報廢處理。

圖3 斷刀后的機油冷卻噴嘴安裝孔
排除人為因素,我們從設備、材料、方法三個方面進行了分析調查[1],找到了5項可能造成刀具異常損壞的末端因素:

圖4 刀具損壞分析圖
由于機油冷卻孔的設計工藝需要,此孔的加工刀具必然非常長,為保證加工剛性,減少跳動,采用了長度200 mm以上的長刀柄,提高加工尺寸的穩(wěn)定性。盡管如此,如果主軸跳動過大,再經過長刀柄的放大,則必然導致機油冷卻噴嘴孔加工刀具提前出現磨損,甚至折斷。
根據HELLER機床廠家提供的主軸跳動精度標準(圖5),我們對機床主軸遠近端跳動進行了檢測(圖6),結果顯示150mmx芯棒近端跳動為0.011 mm、遠端跳動為0.015 mm,均明顯<0.02 mm的設備標準,所以排除此要因。

圖5 主軸跳動檢測示意圖

圖6 主軸跳動檢測中
盲孔加工中必須通過帶有穩(wěn)定壓力的切削液,將切削出來的鐵屑及時從鉆頭的排屑槽中沖出來。如果機床的供給切削液壓力不足或不穩(wěn)定,無法及時排出的鐵屑會導致鉆頭的磨損加劇、甚至斷裂。
經過調查確認本工序機床配有專用的切削液增壓裝置(圖7),且通過跟蹤主軸冷卻液壓力表數值變化,確認機床冷卻液供給壓力穩(wěn)定在4~5 Bar的標準范圍內,排除此因素。

圖7 切削液增壓設備
毛坯的硬度如果大于設計要求,則必然會造成刀具的異常磨損甚至折斷。
根據材質確認硬度標準:
毛坯材質——HT200;
毛坯硬度標準——190~210 HB。
通過布氏硬度測量儀(圖8左)抽測了60件缸體毛坯在機油冷卻孔口端面(圖8右)的硬度,通過正態(tài)分布圖(圖9)分析可以看出,總體圖形成正常型分布,可以判斷毛坯硬度正常,處于穩(wěn)定狀態(tài)。

圖8 布氏硬度測量儀和被測平面

圖9 通過正態(tài)分布圖分析實測硬度
1.4.1 分析結構
T225采用的是雙重頂角鉆頭(圖10),橫刃窄,鉆心頂角小(90°),這樣自定心效果會更好。

圖10 改進前刀具圖紙
1.4.2 分析排屑
雙重頂角鉆頭在切削塑性材料時可分屑,使得排屑過程順利,且鉆頭不至于被咬住。但切削鑄鐵件(硬、脆)時,90°切削刃和120°切削刃同時會產生大量的塊裝碎屑,但90°切屑刃的排屑空間明顯要小于后方的120°切屑刃(圖11),且切出碎屑的排屑過程易受到120°切削刃碎屑的阻擋。所以排屑的不暢通極易造成小尖角處的切削阻力過大,乃至造成小尖角處出現崩刃(圖12)。

圖11 雙重頂角鉆頭排屑示意圖

圖12 折斷鉆頭外觀檢查
通過加工程序中調取切削參數:n=1905 r/min;f=750 mm/min;d=11.7 mm;d小尖角=5 mm。

表1 切削參數對照表
對比機械工業(yè)出版社出版的最新《機械工人切削手冊》[2],我們發(fā)現小尖角切削刃的實際進給量0.39 mm/r,明顯大于標準的0.2 mm/r。
所以,通過上述調查可以確認,刀具進給速度過快,90°刀尖承受切削力過大,是導致斷刀頻繁的主要原因。
通過取消小尖角,改善了刀具的排屑性能,降低了刀尖處的切削阻力。

圖13 改進前刀具結構

圖14 改進后刀具結構和圖紙



表2 改進前后不同階段進給速度對比表
通過刀具結構及數控程序改進,我們經過單件加工驗證, 及連續(xù)4個月的產品質量穩(wěn)定性跟蹤,新狀態(tài)的T225刀具未出現一起刀具折斷事故;且通過刀具極限壽命驗證,使得刀具的實際壽命從改進前293件/把提高到現在的450件/把,整體壽命比改進前提升了53.58%。
效益確認:
(1)改進后刀具結構簡化,制造單價從1740.96元/根降低到1294.34元/根;
(2)刀具壽命提高到改進前的153.6%;
(3)改進前26次斷刀造成了26件廢品缸體,改進后杜絕了斷刀造成的報廢件出現。
綜合統(tǒng)計后,僅今年前八個月就節(jié)約費用141172.65元。
此次改進,我們從機床精度、切削液壓力、材料硬度、切削參數和刀具設計這五個方面進行了多方面的充分調查,找到影響刀具壽命的關鍵因素,最終通過改進刀具結構以及優(yōu)化數控加工編程內容,使得缸體機油冷卻噴嘴安裝孔加工鉆頭頻繁折損問題得到了有效解決。