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車橋殼體線束支架工藝方案改進

2021-10-11 01:18:12張超超焦春林馬敏超
汽車實用技術 2021年18期
關鍵詞:支架產品質量

張超超,焦春林,馬敏超,雷 明

(陜西漢德車橋有限公司,陜西 西安 710201)

引言

作為中國實體制造企業(yè),在日益嚴峻的市場競爭中,各個企業(yè)均將立業(yè)重心放在正向研發(fā)能力上,同行業(yè)都在全力向前追趕的同時,售后服務及客戶評價顯得尤為重要。受外資及合資企業(yè)長期占領市場,進口品牌效應帶動的品牌價值已遠遠高于其價值本身。國產實體制造企業(yè)想要安身立命,除了價格優(yōu)勢外,必須保證過硬的產品質量和讓顧客滿意的售后服務,只有不斷增強自身自主創(chuàng)新,提質、降本、增效,提高產品核心競爭硬實力,在售后市場獲得良好的客戶口碑,才能獲得長遠的發(fā)展。

1 背景和必要性

1.1 背景

我公司主營重卡、中輕卡汽車車橋總成。其中,供某重卡客戶的車橋橋殼所使用線束固定支架材質為20—GB/ T13237的硬質金屬片,使用某型號粘接劑粘接在橋殼固定部位,粘接后,需放置48小時待粘接劑固化,方可轉運裝配。生產準備時間長,受溫度影響大,低溫環(huán)境下48個小時不能完全固化,存在脫落風險,且在清洗、轉運過程中,易發(fā)生磕碰,導致支架脫落而發(fā)生0公里質量問題,在給該客戶供橋期間,由于該管路支架掉落事故重復發(fā)生,已嚴重影響我公司產品口碑。

1.2 問題

接某重卡客戶質量問題反饋,我司所供某型號車橋產品ABS線束支架掉落,導致客戶線束支架無法裝配,造成客戶嚴重抱怨。原因分析:線束支架材質為2.0 mm厚鋼板(2.0—GB/709),使用改性硅烷密封粘接劑粘接在橋殼固定部位,粘接完成后,工藝要求靜置48 h以上,達到100 N·m拉托力后視為合格。由于合格后的產品粘接為剛性連接,無柔性,搬運或轉運過程中極易發(fā)生碰撞,進而導致該粘接線束支架掉落,后故障重現確認該問題為售后質量問題反饋的最主要因素,面對1年內售后市場4次的質量反饋,該質量問題已到了影響產品聲譽的地步,亟需解決,如下圖1、圖2所示。

圖1 線束支架安裝

圖2 線束支架脫落

2 解決方案

該客戶所供產品設計7個固定支架,作用為固定橋總成線束,防止車輛在行駛或受載情況下,線束未固定造成的周期性或無規(guī)則晃動,從而造成線束的異常磨損,進而導致車輛在行駛過程中信號錯誤、信號失靈等信號異常。

2.1 粘接方案

在產品機加完成之后,產品進入成品區(qū)前,使用某粘接劑,將厚度為3 mm的折彎鋼件線束支架與橋殼接觸面均勻涂抹1層,建議厚度為0.5 mm~1 mm,將涂抹好的線束支架按照工藝要求,按壓在相應圖紙尺寸位置,保持按壓狀態(tài)10 s,依次將7個線束支架按壓安裝,分區(qū)放置進行48小時的靜置處理,盡量將產品放置在陰涼通風處,保證粘接劑順利凝固。

在放置48小時后,用彈簧秤按100 N±20 N進行拉脫力測定,每批次20%進行抽檢(10件以內100%檢測,10~50件以內最低10件,其余按抽檢標準執(zhí)行即可),檢測合格后方可報驗,待產品出庫,送裝配線。

產品出庫時,檢驗員根據報驗時間,核對生產流水號,確認放置時間超過48小時方可放行。

針對售后問題,我司嘗試更換粘性及延展性更佳的粘接劑、增加粘接劑粘接量、控制粘接劑涂膠范圍、延長粘接后靜置時間到72 h等方案,均無法完全關閉該問題。

后經多方評審,總結粘接方法缺點如下:

(1)線束固定支架粘接后,需放置48小時待粘接劑固化,方可轉運裝配,生產準備時間過長導致產品生產周期長;

(2)受溫度影響較大,低溫環(huán)境下48個小時不能完全固化,存在脫落風險;

(3)轉運清洗過程中,容易發(fā)生磕碰,導致支架脫落進而發(fā)生0公里質量問題。

經我司技術部門2個月實驗和驗證后,作出優(yōu)化方案:棄用粘接工藝,采用鉚接工藝。對線束支架、鉚釘進行相應結構[1]及材質更改,更改前后圖紙如圖3、圖4:

圖3 線束支架

圖4 鉚釘

鉚接方案:

(1)鉚釘若干,材料鋁(Φ4×6 GB/T 827);

(2)線束支架若干,材質變更為0.5 mm鋁材(5A03- H24-0.5-GB/T3880)。

鉚接方法[2]較粘接方法的優(yōu)點:

(1)受溫度環(huán)境的影響小,靜置等待由48 h縮短為0 h;

(2)拉力檢測,鉚接可以承受150%的額定拉力(150 N·M);

(3)固定支架材料為0.5 mm厚鋁片,發(fā)生磕碰時通過形變減小支架整體受力,不會磕碰脫落。

鉚接強度[3]計算公式:

剪切面積:As,許用切應力:[τ]

假設:剪切面受切應力均勻分布。

可知:允許承受最大橫向載荷為:

結論:選用鉚接方式受力情況滿足設計要求。

由表1可知:鉚接方案成本較粘接方案降低53.9%,且兩種方案加工輔助時間相等,故而可得鉚接方案優(yōu)勢遠大于粘接方案。

表1 方案對照表

3 效果

改善后,選擇更軟的鋁材質,即使磕碰變形也不脫落,為提高生產效率,不受環(huán)境影響,選擇使用鉚接方式連接,由原來粘接完需要放置48小時甚至更長時間優(yōu)化為鉚接完便可轉運,方便、高效、牢固,且較原粘接方式物料成本更低,自從2018年8月切換以來,未出現相關的質量問題,改善效果如下圖5、圖6、圖7所示。

圖5 掉落售后

圖6 鉚接過程

圖7 鉚接實物

4 結語

本文以實際質量問題為切入點,進行詳細原因分析、故障重現后,針對問題進行相應的控制預防措施,但是在原工藝方法的基礎之上所使用的各種補救、改善措施均收益甚微,未能有效完全關閉問題,后經評審,決定打破常規(guī),跳出思維定勢,采用全新工藝方案進行改進,從而完全解決了困擾已久的質量問題。線束支架的作用為將線束有序捆綁于線束支架上,故我們的目的應為如何牢固、有效實現該功能,而非如何選用更好的粘接劑粘補線束支架,避免掉落。由此可見,工作中應以最終目標為導向,而得眼前結果導向,這樣很多問題才可以迎刃而解。

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