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深圳地鐵9號(hào)線制動(dòng)不緩解故障分析與解決措施

2021-09-11 10:03:52尚小菲孟繁輝楊再保
鐵道機(jī)車車輛 2021年4期
關(guān)鍵詞:故障

尚小菲,孟繁輝,楊 東,楊再保,楊 欣

(中車長(zhǎng)春軌道客車股份有限公司,長(zhǎng)春130062)

某日晚22:06,深圳9號(hào)線940車6車1架報(bào)出制動(dòng)不緩解故障,司機(jī)切除B09塞門(mén)后,車輛下線回庫(kù)。

隨后另一日晚22:50,深圳9號(hào)線937車在下沙站時(shí),6車2架報(bào)出制動(dòng)不緩解故障。

以上兩起故障現(xiàn)象一致。

1 原因分析

1.1 制動(dòng)控制系統(tǒng)工作原理

制動(dòng)控制單元?dú)饴吩韴D如圖1所示。

圖1 制動(dòng)控制單元?dú)饴吩韴D

圖1中紅色線表示主供氣路,從制動(dòng)儲(chǔ)風(fēng)缸經(jīng)中繼閥、防滑閥到達(dá)制動(dòng)缸BC1/2;紫色方框內(nèi)表示預(yù)控壓力控制氣路,從減壓閥經(jīng)EP調(diào)壓模塊到達(dá)中繼閥預(yù)控口。

車輛常用制動(dòng)時(shí),緊急閥EMV得電,中繼閥預(yù)控口與EP模塊常用支路導(dǎo)通,制動(dòng)控制單元中氣動(dòng)制動(dòng)控制單元PBCU根據(jù)電子制動(dòng)控制單元EBCU傳來(lái)的電信號(hào),通過(guò)常用調(diào)壓閥H1、R1將來(lái)自制動(dòng)儲(chǔ)風(fēng)缸的壓縮空氣轉(zhuǎn)換成與電信號(hào)相對(duì)應(yīng)的常用預(yù)控壓力,常用預(yù)控壓力經(jīng)緊急閥到中繼閥,打開(kāi)中繼閥中制動(dòng)儲(chǔ)風(fēng)缸與制動(dòng)缸的通路,最后使制動(dòng)缸獲得符合制動(dòng)力要求的壓力。

車輛緊急制動(dòng)時(shí),串聯(lián)入緊急環(huán)路的緊急電磁閥EMV失電,中繼閥預(yù)控口與EP模塊緊急支路導(dǎo)通,制動(dòng)儲(chǔ)風(fēng)缸壓縮空氣通過(guò)緊急調(diào)壓閥H2、R2調(diào)節(jié)后經(jīng)緊急閥到中繼閥,進(jìn)而打開(kāi)制動(dòng)儲(chǔ)風(fēng)缸與制動(dòng)缸的通路,使制動(dòng)缸獲得符合制動(dòng)力要求的壓力。

1.2 故障數(shù)據(jù)分析

(1)對(duì)故障時(shí)刻的制動(dòng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,數(shù)據(jù)如圖2所示。

圖2 制動(dòng)不緩解發(fā)生時(shí)刻電磁閥得失電狀態(tài)

由圖2數(shù)據(jù)可以看出:故障時(shí)刻,EBCU給出的壓力設(shè)定為0 kPa,EBCU的制動(dòng)計(jì)算正常;總預(yù)控壓力為541 kPa,2個(gè)軸的制動(dòng)缸壓力分別為541 kPa、546 kPa,總預(yù)控壓力與制動(dòng)缸壓力基本一致。

綜上可以看出,制動(dòng)不緩解故障發(fā)生時(shí),EB?CU及中繼閥均正常,但中繼閥前端預(yù)控壓力與目標(biāo)需求值不一致,發(fā)生了誤輸出。

(2)對(duì)故障發(fā)生前一段時(shí)間的制動(dòng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,數(shù)據(jù)如圖3所示。

圖3 牽引狀態(tài)殘壓

從圖3可以看出,故障發(fā)生之前,牽引狀態(tài)下制動(dòng)缸仍有10~15 kPa的壓力,分析認(rèn)為常用保壓電磁閥H1存在泄漏,一直在往常用預(yù)控充風(fēng),此時(shí)排氣閥R1能夠正常排氣,導(dǎo)致制動(dòng)缸一直有10~15 kPa的壓力。

1.3 故障復(fù)現(xiàn)

將H1閥常帶電,模擬H1電磁閥故障[1],制動(dòng)缸內(nèi)保持10~15 kPa左右的殘壓,此時(shí)R1電磁閥正常,仍能夠正常施加與緩解,與車輛制動(dòng)不緩解故障前現(xiàn)象一致,如圖4所示。

圖4 模擬H1故障制動(dòng)缸殘壓狀態(tài)

再將R1電磁閥常帶電,模擬R1電磁閥不能正常排風(fēng)故障,預(yù)控壓力在2.5 s左右上升到550 kPa,出現(xiàn)制動(dòng)不緩解故障,如圖5所示。

圖5 模擬R1故障制動(dòng)曲線

1.4 拆解檢查

(1)過(guò)濾器拆解檢查

將制動(dòng)控制單元內(nèi)空氣過(guò)濾器拆下,濾芯中并未發(fā)現(xiàn)明顯雜質(zhì),過(guò)濾器如圖6所示。

圖6 濾芯情況

(2)電磁閥分析調(diào)查情況

對(duì)充排氣電磁閥進(jìn)行拆解,拆解后檢查電磁閥閥芯、閥體等狀態(tài),可明顯看出閥體為一次成型的零件,各閥口處結(jié)構(gòu)光滑,無(wú)拼接、焊接等的痕跡,但仔細(xì)觀察活塞橡膠密封結(jié)構(gòu)有損傷,如圖7所示。

圖7 拆解后電磁閥活塞與彈簧狀態(tài)

(3)電磁閥氣密性測(cè)試

針對(duì)充排氣閥故障率高的情況,將庫(kù)內(nèi)尚未使用的MAC閥全部進(jìn)行例行試驗(yàn)(即得電、失電時(shí)的氣密性試驗(yàn)),氣密性不通過(guò)的比例高達(dá)9%。

綜合以上分析,可以確認(rèn)制動(dòng)不緩解故障非中繼閥故障[2],是由常用制動(dòng)充氣、排氣電磁閥的活塞橡膠密封問(wèn)題導(dǎo)致的,為電磁閥自身質(zhì)量問(wèn)題。

2 優(yōu)化方案

針對(duì)電磁閥問(wèn)題導(dǎo)致的制動(dòng)不緩解故障,從電磁閥本身及控制邏輯2個(gè)方面進(jìn)行優(yōu)化,具體如下:

2.1 電磁閥換型

目前深圳9號(hào)線制動(dòng)控制單元內(nèi)使用電磁閥為國(guó)外產(chǎn)品(品牌1),將充排氣電磁閥更換為同等技術(shù)參數(shù)及接口規(guī)格的另一國(guó)外產(chǎn)品(品牌2)的電磁閥。產(chǎn)品參數(shù)對(duì)比見(jiàn)表1。

表1 電磁閥參數(shù)對(duì)比

2.2 控制邏輯優(yōu)化

在制動(dòng)不緩解故障判斷觸發(fā)前,增加通過(guò)防滑閥進(jìn)行強(qiáng)制排氣的控制邏輯,避免發(fā)生制動(dòng)不緩解故障,影響列車運(yùn)用效率,具體如下:

2.2.1 制動(dòng)不緩解判斷邏輯(原有,未變)

(1)制動(dòng)不緩解故障置位邏輯

無(wú)制動(dòng)力施加需求時(shí),BCU檢測(cè)到制動(dòng)缸壓力大于40 kPa時(shí)且持續(xù)時(shí)間達(dá)到5 s。

(2)制動(dòng)不緩解故障復(fù)位邏輯

無(wú)制動(dòng)力施加需求時(shí),BCU檢測(cè)到制動(dòng)缸壓力小于40 kPa。

2.2.2 防滑閥排氣控制邏輯(新增)

(1)無(wú)制動(dòng)力需求時(shí)的動(dòng)作邏輯無(wú)制動(dòng)力需求時(shí),制動(dòng)缸壓力大于10 kPa且持續(xù)3 s,防滑閥將制動(dòng)缸內(nèi)的空氣排空,且向TC?MS報(bào)維修警告,且在1個(gè)制動(dòng)單元內(nèi)僅允許1個(gè)轉(zhuǎn)向架執(zhí)行防滑閥排風(fēng)。

(2)有制動(dòng)力需求時(shí)的動(dòng)作邏輯

有制動(dòng)力需求時(shí),防滑閥僅受防滑程序控制。

3 優(yōu)化效果

對(duì)電磁閥換型及軟件優(yōu)化分別進(jìn)行了地面及裝車測(cè)試,具體情況如下:

3.1 電磁閥驗(yàn)證情況

(1)地面試驗(yàn)驗(yàn)證

對(duì)新型電磁閥進(jìn)行了外觀檢查、功能試驗(yàn)、氣密性試驗(yàn)、響應(yīng)時(shí)間試驗(yàn)、絕緣試驗(yàn)、耐壓試驗(yàn)、低溫試驗(yàn)、高溫試驗(yàn)、疲勞試驗(yàn)(700萬(wàn)次),試驗(yàn)結(jié)果均合格,未出現(xiàn)故障。

(2)線路裝車考核

對(duì)新型電磁閥搭載深圳9號(hào)線2列車進(jìn)行了為期3個(gè)月的裝車考核,考核情況良好,未發(fā)生故障。

3.2 軟件驗(yàn)證情況

(1)地面試驗(yàn)驗(yàn)證

在地面分別進(jìn)行了充風(fēng)電磁閥持續(xù)充氣+排氣電磁閥不排氣、充風(fēng)電磁閥持續(xù)充氣+排風(fēng)電磁閥持續(xù)排氣、無(wú)制動(dòng)力需求時(shí)充風(fēng)電磁閥不充氣+排氣電磁閥不排氣、1個(gè)制動(dòng)單元先后發(fā)生多個(gè)制動(dòng)不緩解的故障模擬,在以上各種故障工況下軟件控制策略均正常,避免了制動(dòng)不緩解故障的發(fā)生。

(2)線路裝車考核

選取安裝舊電磁閥的深圳9號(hào)線2列車,搭載新版軟件進(jìn)行了為期3個(gè)月的裝車考核,考核期間發(fā)生了1次不緩解故障,進(jìn)行了預(yù)定的控制策略,避免了制動(dòng)不緩解故障的發(fā)生。具體如下:

由制動(dòng)工況轉(zhuǎn)為牽引工況,非制動(dòng)狀態(tài)下,壓力設(shè)定值為0,6車2架常用預(yù)控壓力值、制動(dòng)缸1和制動(dòng)缸2壓力均大于10 kPa持續(xù)3 s,此時(shí)防滑閥動(dòng)作將制動(dòng)缸內(nèi)的空氣排空,制動(dòng)缸壓力降為0,如圖8所示。

圖8 故障數(shù)據(jù)圖

4 結(jié)束語(yǔ)

制動(dòng)不緩解故障為城軌車輛制動(dòng)系統(tǒng)最為常見(jiàn)的故障,發(fā)生故障后一般需要停車、手動(dòng)隔離制動(dòng)并盡快清客退出運(yùn)營(yíng),會(huì)對(duì)運(yùn)營(yíng)秩序和運(yùn)營(yíng)效率產(chǎn)生較大的影響,通過(guò)以上硬件和軟件同步優(yōu)化的措施,在保證安全的前提下能夠大大降低故障率,提高運(yùn)營(yíng)效率。

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