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高效發動機實現超低氮氧化物尾氣排放的對策

2021-09-10 07:22:44B.ADELMANN.SINGHP.CHARINTRANONDJ.MANIS
汽車與新動力 2021年2期
關鍵詞:后處理發動機

B.ADELMAN N.SINGH P.CHARINTRANOND J.MANIS

研究考慮將選擇性催化還原(SCR)系統置于柴油機氧化型催化器(DOC)上游,使上游催化系統快速起燃,以實現在整個復合聯邦測試規程(FTP)和坡道實驗規程(RMC)期間實現低于0.07 g/(kW·h)的氮氧化物(NOx)排放目標。對發動機機外NOx水平、排氣溫度,以及上下游SCR之間的劑量水平進行權衡比較。針對N2O形成和NH3逃逸,對NOx轉化效率進行比較。研究結果顯示,即使使用“超低NOx”后處理系統和“2027 NOx”發動機標定,如果目標尾管NOx限值為0.027 g/(kW·h),在冷態FTP工況下,最初260 s內的累積尾管NOx排放也超過了整個復合FTP工況期間所允許尾管NOx排放量,故需要另外采取措施才能達到此尾管NOx排放水平。改進SCR配方,在低于180°C的低溫下實現高于50%的NOx轉化率。在達到高NOx轉化之前,需要更少NH3儲存的SCR配方,讓還原劑較早起效是降低尾管NOx排放量的潛在方法。

高效柴油機;機內/機外凈化;超低NOx排放;還原劑

0 前言

未來的監管目標將使柴油機面對諸多獨特的挑戰,以實現更低的溫室氣體(GHG)排放,以及更低的尾管氮氧化物(NOx)排放。通常,通過產生較高的發動機機外NOx和較低排氣溫度的燃燒方式可實現較低的溫室氣體排放。為了通過更高的機外NOx和更低的排氣溫度實現更低的尾管NOx目標,研究人員需要重新對后處理系統進行架構。自2007年排放限值出臺以來,美國在傳統公路重載柴油機(HDD)上一直使用柴油機氧化催化器(DOC)和柴油機顆粒過濾器(DPF)。針對這些系統,使用發動機標定參數實現了NOx控制。從2010年開始,該系統增加了下游選擇性催化還原(SCR)系統[1-4]。這使發動機制造商能夠維持2007年的機外NOx排放水平,同時依靠SCR系統提供90%的NOx額外減排,以滿足美國2010年0.27 g/(kW·h)的NOx限值排放法規。在隨后的幾年中,排放法規引入了更為嚴格的溫室氣體排放限值,這是通過增加機外NOx并依靠SCR上更高的NOx轉化率來實現的。

但是,當前公路重載柴油機后處理體系結構(DOC+DPF+SCR/氨氧化催化劑(AMOX))的功能受到限制。為了實現超低NOx(低于0.07 g/kW·h)的排放要求,并提高燃油經濟性,有必要對當前設計進行更改。由于當前架構的SCR位于DOC和DPF的下游,在冷起動或冷排氣運行期間防止NOx泄漏將是1個挑戰。在SCR達到起燃溫度前,高NOx轉化效率可能會延遲幾分鐘,導致復合聯邦試驗程序(FTP)工況的尾管NOx排放量可能在冷態FTP工況測試后的最初500 s內超過規定的限值。即使在其余的冷態FTP工況和整個熱態FTP工況上實現100%的NOx轉化,也不足以滿足規定的尾管NOx水平。

Sharp等研究了多種后處理配置的NOx轉化性能[5-6],以此作為實現超低NOx的途徑。其研究目標是使用沃爾沃MD13TC發動機達到復合FTP工況要求的尾管NOx限值(0.027 g/(kW·h))。在整個復合FTP工況期間,發動機機外NOx水平為4.0 g/(kW·h),并且由于采用復合渦輪增壓,排氣溫度較低。本研究考慮將SCR系統置于DOC上游,使上游系統快速起燃。與美國西南研究院(SwRI)的研究相比,研究人員還將考慮到更高的機外NOx排放水平。針對復合FTP工況和斜坡模式試驗(RMC)工況,實現NOx排放限值低于0.07 g/(kW·h)。研究人員對發動機機外的NOx水平、排氣溫度,以及上游SCR和下游SCR劑量水平之間的折中進行了比較。基于后處理硬件和控制算法,研究人員利用進一步的標定,確定可能的最低尾管NOx排放,同時還針對N2O的形成和NH3逃逸比較NOx轉化效率。

1 試驗

1.1 發動機和測功器分析

所有測試均在2019年款Navistar A26TM 12.4 L柴油機上進行。圖1為發動機外形圖,表1為該機型的技術規格[7]。發動機硬件沒有任何變化。為了達到更高的發動機機外NOx排放水平,研究人員僅僅修改了發動機標定,所產生的NOx排放僅表示未來可能的燃燒模式,并未作為目標。

試驗人員將發動機置入通用電氣(GE)1G667(16M)型電渦流測功器。測功器的最大功率為448 kW,最高轉速為5 000? r/min。這種測功器無法直接拖動發動機(空氣通過發動機泵送,但沒有加油)。在整個排氣后處理過程中都安裝了采樣口,以便在發動機機外及每個部件之后測量排放。實驗室配有2臺堀場(Horiba)排放分析儀(MEXA 7500型),可以測量總碳氫化合物(THC)、非甲烷碳氫化合物(NMHC)、總NOx、NO、O2和CO2。此外,試驗人員采用MKS(2000型)紅外傅立葉變換(FTIR)光譜分析儀測量NH3和N2O排放。

FTP工況的發動機速度要求和負荷特性曲線要求基于聯邦法規(40 CFR 86.1333)。試驗將FTP工況的拖動部分替換為怠速空轉。由于拖動會導致排氣溫度降低,電渦流測功器不直接拖動發動機,因此需要調整低水平扭矩。其結果是,發動機不再將空氣泵送至排氣。假定需要發動機主動控制(如停缸、正時延遲等)才能獲得超低的尾管NOx排放量。盡管當前的設置不具有代表性,但拖動缺失可以被認為是替代未來熱管理的合理解釋。預處理包括運行30 min的主動再生,然后進行2次熱態FTP,然后進行一整夜的冷浸過程。RMC工況按照40 CFR 86.1362的規定運行。

1.2 后處理

在當前的研究中,研究人員使用了2種通用的后處理架構。圖2(a)示出了采用DOC+DPF+柴油機后處理液(DEF)噴射器/混合器+SCR/AMOX的“標準US2010”后處理布局。圖2(b)示出了超低尾管NOx設計,在“標準US2010”系統的DOC上游裝有1個額外的DEF噴射器/混合器和SCR或SCR/AMOX。對于2種配置,都使用相同的DOC+DPF+SCR1+SCR/AMOX布置。超低尾管NOx設計使用2種配置進行測試。除非專門確定僅使用SCR,否則所有超低尾管測試都使用額外的上游SCR/AMOX作為第1個后處理組件。表2列出了所有組件的組分。選擇分區的Fe/Cu配方是為了最大程度地減少N2O的形成。

研究人員將HC注入目標催化器(目標DPF進口溫度為550 ℃)30 min后,然后停止注入30 min,將所有后處理組件老化100 h以進行主動再生,以此模擬超過50個主動過濾器再生事件的熱暴露狀態。在沒有注入HC的情況下,研究人員在30 min內監測SCR的性能,結果在最初的幾次再生事件中,NOx的轉化迅速穩定。

2 結果與討論

2.1 發動機機外排放

有2種修改后的燃燒模式,可以用于模擬未來可能使用較低有效燃油消耗率(BSFC)的高效發動機。試驗所分析的數據僅限于排氣流量、排氣溫度和NOx質量濃度。由于未修改發動機硬件,因此很難假設BSFC改進的確切水平。第1次改進的燃燒簡單地關閉了EGR閥,同時阻止EGR廢氣流入進氣歧管。該燃燒方式被稱為“高NOx”模式。表3示出了由此產生的冷態FTP工況、熱態FTP工況和RMC工況的累積NOx排放量。

如表3所示,“高NOx”模式標定的機外NOx水平被認為太高,無法作為獲得超低尾管NOx排放的潛在始點。對于超低排放(低于0.07 g/(kW·h)的復合FTP工況)測試,發動機標定被修改為發動機減速特性圖,并結合了低水平的EGR介入。因此,排氣溫度和NOx排放量低于“高NOx”標定值。由于機外NOx排放水平類似于BSFC低的“歐六標準”或中國“國六標準”,因此這種燃燒模式將被稱為“2027 NOx”模式。表4示出了由此產生的冷態FTP工況、熱態FTP工況和RMC工況的累積NOx排放。

2.2 NOx后處理轉化

“高NOx”模式發動機標定用于測量在復合FTP工況和RMC工況期間的NOx轉化效率。試驗在DOC進口、DPF進口、SCR進口和SCR出口處記錄排氣溫度。由于冷態FTP工況的起燃時間會延遲,因此這些溫度曲線更需要被關注(圖3)。“高NOx”模式冷態FTP工況的DOC進口溫度迅速達到200 ℃,并在整個循環的大部分時間內保持在250 ℃以上。結果,從DEF計量開始,DPF出口的溫度在260 s內達到190 ℃。尾管NOx的含量在此點后不久緩慢增加(在此范圍內NOx轉化率大于97%)。制動NOx比排放(BSNOx)的累積排放量如圖4所示。冷態FTP工況的循環尾管NOx排放為0.68 g/(kW·h),冷態FTP工況的 NOx排放轉換效率為93%。很高的NOx轉化效率歸因于較高的排氣溫度和電渦流(EC)測功器的使用。未來的發動機設計必須補償在FTP期間由于發動機拖動出現的較低催化器溫度。采用停缸也可能是維持高催化器溫度的1種方法。在沒有緩解拖動影響的情況下,尾管NOx排放量將大大增加。

DPF和SCR出口的熱態FTP排氣溫度如圖5所示。對于熱態FTP工況,在90 s后啟用DEF定量加注。對于絕大部分的冷態FTP工況,SCR平均溫度高于200 ℃(對于冷態FTP工況占69%,而對于熱態FTP工況則占82%)。試驗結果為:對于熱態FTP工況,NOx轉化效率為95%,機外NOx排放為10.95 g/(kW·h),尾管NOx排放為0.51 g/(kW·h)。最終的復合FTP尾管NOx排放為0.56 g/(kW·h),遠高于目前的法規規定的0.27 g/(kW·h)限值。在這項研究中,即使排氣溫度非常有利,“標準US2010”后處理配置也無法滿足所需的性能。除了尾管NOx排放超過目標外,熱態FTP工況期間的N2O形成量為0.27 g/(kW·h),是限值的2倍。在此水平形成的N2O相當于額外產生39.95 g/(kW·h)的CO2的溫室氣體當量。因此,研究人員評估了1種替代的后處理配置。

2.3 NOx轉化性能對比

表5示出了采用“高NOx”模式發動機標定時的FTP工況和RMC工況的測試結果。采用“標準US2010”后處理時,尾管NOx排放大大超過了0.27 g/(kW·h)的限值。這歸因于很高的機外NOx排放量,以及DEF單點計量加注的局限性。

為了在冷態FTP工況開始時實現非常高的NOx轉換效率,有必要在DOC和DPF的上游加裝另1個SCR組件。DOC和DPF的熱慣性不會延遲上游SCR的起燃。圖6示出了在使用“高NOx”模式發動機標定時,冷態FTP工況期間上游和下游SCR組件的進口溫度和出口溫度。作為第1個后處理組件,上游SCR進口在冷態FTP的前90 s(第1次加速)內達到190 ℃(DEF計量加注的開始),上游SCR溫度在160 s內高于200 ℃,且對于其余的冷態FTP,平均基床溫度保持在200 ℃以上。上游SCR組件的添加對下游SCR組件的熱滯后影響很小。圖7示出了“標準US2010”工況和“超低NOx”工況配置時下游SCR熱曲線的比較。

加裝上游SCR的明顯好處是改善了NOx轉化的起燃效率。但是,這也僅在Cu/沸石SCR組件的性能與帶有分區AMOX的Cu/沸石的性能上有明顯區別。在沒有AMOX的情況下,大量的NH3將從上游SCR組件中逃逸,然后在DOC/DPF上被氧化。此過程對形成NOx及N2O具有選擇性。因此,當“超低NOx”排放后處理系統沒有AMOX的情況下,尾管NOx排放和N2O排放更高。盡管銅/沸石區域與有AMOX的銅/沸石區域不相同,但減少的原因可以合理地歸因于AMOX功能。“標準US2010”工況下的NH3中床水平可與沒有AMOX的上游系統相媲美。Fe/Cu組件具有5.1 cm長的Fe區域和11.4 cm長的Cu區域。但是,對于較高的轉化率,不可能完全排除采用較大的催化器尺寸。表5列出了所有“高NOx”燃燒模式時的測試結果。

在理想情況下,應調整目標上下游組件NOx轉化率之間的平衡,以平衡尾管NOx排放、熱管理和炭煙被動氧化。但是,這要受到在冷態FTP工況開始時需要在上游SCR上建立NH3存儲的限制。在FTP循環結束時,經歷的高排氣溫度將限制NH3的存儲。DEF噴射系統和混合器的局限性,以及低排氣溫度不允許在冷態FTP工況啟動期間加速NH3加載。這需要在上游SCR處連續提供較高的目標NH3/NOx比(ANR),以維持充足的NH3加載。研究人員對幾種DEF劑量標定進行了測試。這些標定導致復合FTP工況尾管NOx排放低于0.27 g/(kW·h),同時保持進入DPF的高NOx濃度。對于這些標定,可以將上游NOx的轉化率調整為以將總機外NOx減少到從70%~80%的目標范圍,而下游SCR為實現98%的循環,需要提供額外的NOx轉化率。

在實際情況下,可能需要平衡上游SCR上的NOx轉化水平和DPF中炭煙被動氧化水平,以獲得理想NOx質量濃度。在理想情況下,NOx/炭煙質量比的最優值為8或更高。為了實現擬議的超低尾管NOx排放量,還必須降低機外NOx排放(“2027 NOx”排放的發動機標定),并針對上游SCR采取非常積極的DEF配量策略。

2.4 最低尾管NOx目標的實現

如表4所示,“2027 NOx”要求發動機標定的機外NOx排放量比“高NOx”模式標定要低15%~20%。SCR進口和出口溫度的最終變化如圖8所示。上游SCR的溫度略有下降,但是下游SCR在達到起燃溫度方面有較長的延遲。這主要歸因于改進的“2027 NOx”排放下發動機標定較低的廢氣流量。結果排氣中的潛熱更少,因此直到測試循環的后期才實現起燃。即使機外NOx較低,熱分布的這種差異也會導致在上游SCR上產生較高的總NOx轉化率。冷態FTP工況的NOx排放如圖9所示。一旦上游SCR的平均溫度高于200 ℃,尾管NOx排放基本持平。在冷態FTP工況進行400 s后,可以觀察到幾乎100%的NOx被轉化。冷態FTP工況下尾管的NOx排放為0.25 g/(kW·h),系統NOx轉化率為96.9%,上游SCR占總量的94.5%。在熱態FTP工況期間,尾管NOx排放為0.03 g/(kW·h),系統NOx轉化率為99.7%(上游SCR的還原效率高達95.6%)。復合FTP工況尾管NOx排放為0.05 g/(kW·h)。即使在上游的銅/沸石配方中觀察到如此高的NOx轉化率,熱態FTP工況的尾管N2O仍為0.12 g/(kW·h),低于0.13 g/(kW·h)的排放限值目標。

上游SCR的轉化率不能太高,否則會使進入DPF的NOx含量太低,從而無法支持足夠的炭煙進行被動氧化。在熱態FTP工況期間,進入DPF的NOx排放為0.17 g/(kW·h),這就要求機外炭煙小于0.021 g/(kW·h),以使炭煙被動優化具有理想的NOx/炭煙比。有幾種可能的途徑可以降低上游SCR所需的NOx轉化率,同時仍能實現超低NOx尾管排放目標。催化劑配方可能需要調整,以實現高NOx轉化之前較少的NH3儲存。試驗基于穩態測試,該測試表明可以采用新的還原劑輸送概念,以使DEF劑量加注的盡早開始。這種方法不太可能對冷態FTP工況有很大的改進。因為在第1次加速過程中,上游SCR進口溫度從100 ℃迅速升高到200 ℃以上。如果DEF劑量加注從150 ℃開始而不是從190 ℃開始,則只會導致在冷態FTP工況循環中提前15 s開始DEF劑量加注。Harris等已經討論了高NH3存儲量的作用。雖然可以采用其他的熱管理措施,如采用電加熱器,但這些措施同時會面臨相關的燃料罰款和保修問題。

表6列出了機外NOx、尾管NOx和尾管N2O排放的形成情況。這些數據通過“2027 NOx”排放要求下的發動機標定和“超低NOx”排放要求下的后處理系統試驗得到。

值得指出的是,在試驗開始的500 s內應重點關注尾管NOx的排放(圖10),以確定進一步為降低尾管NOx排放所作出的平衡。

由于冷態FTP工況占復合FTP工況排放量的1/7,因此對于0.03 g/(kW·h)的復合FTP工況尾管NOx目標,冷態FTP工況所允許的最大尾管NOx排放必須低于0.19 g/(kW·h)。這將需要在其余的冷態及整個熱態FTP工況上實現100%的NOx轉化。盡管這個目標不夠合理,但在圖10中可以清楚地看出,在FTP的冷起動中的前260 s內已經超過了此限值。更為合理的目標(對于0.03 g/(kW·h)的復合FTP工況)是冷態FTP工況不應超過0.07 g/(kW·h),但實際上在開始的85 s內已經超過了此限值。如果目標復合FTP工況尾管NOx排放為0.07 g/(kW·h),則最高允許的冷態FTP工況尾管NOx排放為0.47 g/(kW·h)。如圖10所示,這可以通過“2027 NOx”排放要求的機外水平、“超低NOx”排放后處理配置及熱曲線來實現。

3 結論

測試結果表明,即使采用高的機外NOx排放(“高NOx”發動機標定),當前DOC+DPF+SCR/AMOX的“標準US2010”排放后處理配置也無法實現美國EPA 2010法規中規定的尾管NOx排放目標,即達到0.27 g/(kW·h)排放限值。

在“標準US2020”排放后處理配置的上游額外放置1個SCR組件可改善SCR起燃,并增加系統NOx轉化能力。采用該設計能夠在復合FTP工況上實現尾管NOx小于0.27 g/(kW·h),同時尾管N2O還不超過0.13 g/(kW·h)的限值。這使得機外NOx排放水平較2017年水平有顯著提高。

由于上游SCR可以降低進入DPF的NOx水平,因此重要的是限制達到所需尾管NOx限值所需的NOx轉化水平。當目標尾管NOx排放為當前的0.27 g/(kW·h)限值時,這一點可以得到證明。上游SCR系統的目標是提供充分的NOx轉化率,并在DPF上實現炭煙的被動氧化。

采用“超低NOx”排放后處理系統和“2027 NOx”排放要求的發動機標定,可以在整個復合FTP工況和RMC工況期間達到低于0.067 g/(kW·h)的尾管NOx排放。至于熱態FTP工況和RMC工況,尾管N2O的排放量低于0.13 g/(kW·h)。

即使采用“超低NOx”排放后處理系統和“2027 NOx”排放要求的發動機標定,如果目標尾管NOx限值為0.027 g/(kW·h),冷態FTP工況最初260 s的累積尾管NOx排放也超過了整個復合FTP期間所允許的尾管NOx排放。當采用當前研究中所測試的發動機標定和后處理硬件時,需要采取其他措施才能達到此尾管NOx排放水平。

在FTP工況的這一區段中,降低尾管NOx排放量的一些潛在方法是:改進SCR配方,在低溫(<180 ℃)下實現高于50%的NOx轉化率;在達到高NOx轉化之前,采用NH3儲存更少的SCR配方;較早引入還原劑;改進如電加熱器一類的熱管理系統;降低發動機機外NOx排放。

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