任錦



摘要:介紹了轉K5、轉K6型轉向架入段廠修時,其側架在檢修中存在的探傷、檢查、檢修常見故障進行了調查分析,并提出了防控措施。
關鍵詞:廠修;轉K5;轉K6型側架;故障
2019-2020年,湖東車輛段在入段廠修時檢修轉K5、轉K6型側架時,發現在探傷、側架立柱磨耗板、側架側架滑槽磨耗板、側架側架橫跨梁托切傷漏檢、焊裝位置錯誤故障的檢修占檢修故障比例較高。
貨車廠修是對車輛的所有裝用的部件進行全面檢查和徹底修理。目的在于恢復車輛的基本技術性能,使經檢修后的車輛達到新造車輛技術狀態。
側架屬于車輛的重要零部件,在廠修中存在故障隱患,如果在探傷把控不嚴、磨耗檢測不規范,焊修、打磨不達標,以及附件組裝不合格,車輛在運用中發生極易造成側架及其裂損、脫落、制動等方面的故障。本文針對揺枕側架及其附屬配件的故障進行了調研。
1 ?側架的結構及零部件組裝
1.1側架立柱磨耗板
側架立柱磨耗板是通過折頭螺栓固定側架中央方框立柱側面,與斜楔、揺枕斜楔摩擦面磨耗板、減振彈簧一起組成變摩擦減振裝置,抑制轉向架蛇形運動,其材質為材質為45號鋼。
1.2側架卡入式滑槽磨耗板
側架卡入式滑槽磨耗板是通過自身發生形變,嵌入在側架滑槽內,保護制動梁在工作時滑塊避免摩擦側架本體,是側架附件之一,其材質為T10。
1.3側架導框搖動座
側架導框搖動座是裝在側架端部凹槽內,形成擺式轉向架的上擺點,是側架附件之一。
2 ? 側架檢修情況調查
為了便于分析側架檢修的現狀,我們在2020年12-2021年-2月份現場寫實了湖東車輛段修配車間檢修的200件側架(其中K5型50件、轉K6型150件),進行了調查統計。
2 .1側架探傷環境差
2.1.1探傷時配件的溫度較低,形成結冰。出現磁痕不顯示,造成無效探傷、裂紋漏探。
按照探傷工藝要求,零部件探傷的環境溫度不低于5℃。尤其在12-2月份共48個工作日。室外氣溫達到-20℃時,因側架與室內同溫時間較短,還容易出現配件溫度低于環境溫度,導致磁懸液在側架內外表面結冰,磁痕無法顯示,我們統計這三個月48天的數據。
2.2側架檢修存在的問題
3 ?側架檢修原因分析
3.1側架探傷環境問題原因分析
3.1.1探傷時配件的溫度較低,磁懸液附著在側架表面上形成一層薄冰。出現磁痕不顯示,造成無效探傷。
3.1.2因冬季室外氣溫低于零下15℃,車輛從室外進入廠修車間,經轉向架分解,送修配車間打砂后,在進行探傷,時間約2小時,在此期間還有室外運輸,配件溫度一直處于零下,導致探傷時磁懸液結冰。
3.1.3因配件探傷處不具備存放大量的側架的保溫區域,也不具備側架解凍設備,側架一直處于零攝氏度以下。
3.1.4按照《廠規》附件4在配件探傷時,要求室內溫度,未對配件溫度做出要求。
3.1.5當出現配件溫度低于0℃,導致磁懸液在揺枕側架內外表面結冰。
3.2側架立柱磨耗板故障原因分析
側架立柱磨耗板的故障主要表現在變形、裂紋、錯裝、間隙超限。
3.2.1作業者未按照工藝對立柱磨耗板技術狀態尤其是裂紋進行檢查,出現的漏檢漏修。=
3.2.2 立柱磨耗板與側架間因有夾銹,造成立柱磨耗板四周邊出現變形呈凹型,從正面檢查沒有裂紋,但是背部已有明顯的裂紋。
3.2.3側架立柱磨耗板裝用的折頭螺栓錯誤。
3.2.3.1折頭螺栓材質和折斷力矩不同。
轉K5型裝用的折頭螺栓的材質為35CrMo,折斷力矩為530-580N.m,而轉K6型裝用的折頭螺栓材質為20MnTiB,折斷力矩為500-550 N.m。轉K5錯裝轉K6型折頭螺栓時,因錯裝后螺栓折斷力矩較小,達不到規定的折斷力矩,出現在上線運行中螺栓折斷后丟失。
3.2.2側架立柱磨耗板組裝時,沒有在組裝面進行除銹造成在組裝后出現間隙超限。
3.2.3側架打砂除銹時防護不當。
側架在打砂除銹過程中沒有對磨耗板進行防護,造成間隙超限。在鐵砂強大的沖擊力下,鐵砂擊入磨耗板與側架立柱之間,造成磨耗板四周邊變形后間隙超限。
3.3側架卡入式滑槽磨耗板原因分析
側架滑槽磨耗板主要故障時松動、裂紋、錯裝等故障。
3.3.1卡入式滑槽磨耗板組裝工裝不滿足造成的松動。
現場采用擠壓滑槽磨耗板開口方式進行安裝,因擠壓開口后,導致滑槽磨耗板的開口尺寸減小過大,出現滑槽磨耗板的外張力不足,出現滑槽磨耗板組裝后松動,同時因液壓擠壓組裝的滑槽磨耗板,因一次擠壓后,因變形后很難恢復到原型尺寸,較原型尺寸減小2-3mm左右,所以不要再次組裝,保證合適的外張力。
3.3.2當液壓設備出現故障時,利用大錘進行敲擊打入,造成卡入式滑槽磨耗板因局部(尤其在擊打到角部時)受力太大,從擊打部的角部出現裂紋。
3.3.3滑槽磨耗板組裝前選配差,造成錯裝。
卡入式滑槽磨耗板是分左型和右型的,同一側架的兩件磨耗板分別組裝一左一右磨耗板,因作業者不加區分就組裝,很容易出現錯裝,當出現錯裝時極易出現制動梁卡滯故障、配件脫落等故障。
3.4轉K5側架導框搖動座故障原因分析
轉K5側架導框搖動座故障主要有:導框搖動座固定塊不分A1型和A型,兩側調整墊片厚度不一致,組裝導框搖動座后,導框搖動座未正位、固定塊焊后裂紋。
3.4.1帶有“A”標識的轉K5型側架須裝用A1型導框搖動座固定塊,無標識的轉K5型側架須裝用A型導框搖動座固定塊。
因現場在檢修時,只切割一側固定塊,在再次焊接時,不確認另一側的固定塊,出現混裝現象;因上次檢檢造成的錯混裝,這次在檢修時未發現,仍是錯混裝。錯混裝固定塊后造成在運行中固定塊因單側受力,固定塊脫落現象。
3.4.2兩側調整墊片厚度不一致或單側組裝造成導框搖動座未正位。
因現場在檢修時,只切割一側固定塊,當未切割固定塊一側組裝調整墊片后,另一側因間隙較小時,只能裝用較薄的調整墊片或不加墊片進行處理。兩側調整墊片厚度不一致或單側組裝,此故障造成轉向架的上擺點因不在一軸線上,出現卡滯,使側架擺動角減小或者不擺動,對車輛運行產生一定的危害。
4 ?防范措施
4.1加強冬季側架探傷環境,建立側架保溫區域或配件解凍設備,明確配件的探傷溫度,確保側架溫度不低于環境溫度后再進行探傷。
4.2加強配件檢查,對于立柱磨耗板與側架有因夾銹造成的間隙大于0.5mm時必須更換。
4.3加強立柱磨耗板背部裂紋檢測手段,目前達不到時,應對廠修時立柱磨耗板全部進行更換。
4.4加強對側架折頭螺栓的分規格型號配送,禁止轉K5型、轉K6型折頭螺栓、螺母錯裝。
4.5加強對滑槽磨耗板組裝后的檢查,尤其對其型號匹配、正位狀態檢查。
4.6改進滑槽磨耗板的組裝方式?;勰ズ陌褰褂么箦N敲擊和側面擠壓滑槽磨耗板等方式嵌入側架滑槽內,采用正面推壓的形式嵌入滑槽磨耗板。
4.7加強對滑槽磨耗板二次組裝的控制?;勰ズ陌宓谝淮谓M裝不合格后,禁止二次組裝,保證其外張力,增加與滑槽的貼合力。
4.8加強導框搖動座導框的分解工藝落實。搖動座的分解時,按規定兩側同時切割固定塊,禁止單面切割固定塊。
4.9加強導框搖動座導框的組裝工藝落實。組裝調整墊片時,選用同一厚度的調整墊片,禁止同一導框搖動座裝用不同厚度的調整墊片。
參考文獻:
[1]中國鐵路總公司 《鐵路貨車廠修規程》中國鐵道出版社有限公司.2019.04
[2]《鐵路貨車段修圖冊》編委會 《鐵路貨車段修圖冊》中國鐵道出版社.2013.06.
[3]黃毅 ?陳雷《鐵路貨車檢修技術》 中國鐵道出版社.2010.02;