閆文廷,王 靜,楊 鑫
(延安煉油廠,陜西 延安 716000)
國家的環保政策日趨嚴格,對汽油燃料品質的要求日益提高,汽油的辛烷值、烯烴含量、飽和蒸氣壓等指標,成為了影響產品質量的重要因素。某煉油廠2.0Mt·a-1催化裂化裝置以混合原油的常壓渣油為原料,采用石油化工科學研究院開發的多產異構烷烴的專利技術MIP(Maximizing Iso-Paraffins),生產方案以多產低烯烴、高辛烷值汽油為主,兼顧柴油和液化氣。吸收穩定部分是將油氣和粗汽油進一步分離為干氣、液化氣和穩定汽油,在質量控制方面,穩定塔的操作對穩定汽油的飽和蒸氣壓和液化氣中的C5含量尤為重要。
根據車用汽油標準GB 17930-2016的要求,夏季汽油的飽和蒸氣壓控制指標為40~65kPa。催化裂化的穩定汽油需經過汽油精制Szorb裝置處理后再調和銷。經過該裝置加工后,汽油的蒸氣壓會增加3~5kPa,2017年5月開始,裝置的燃料汽油的飽和蒸氣壓控制在40~62kPa之間(夏季指標)。
2017年大檢修過程中裝置進行了技術改造,并對催化劑配方進行了調整。裝置的液化氣收率一直較高,保持在18%以上,大大超出了設計值(13%~14%),導致穩定塔的負荷高,分離困難。具體表現為:當汽油的飽和蒸氣壓合格時,液化氣中C5組分的含量較高,夏季的平均值在3%(v/v)左右,超過了產品控制指標1%(v/v)。
為了有效解決這一制約產品質量的問題,筆者進行了數據收集及研究討論,通過調整和優化操作,最終確定并實施了穩定塔的技術改造,以實現產品質量均合格的最終目標。具體數據見表1。

表1 歷……