趙瑞,張翼,余學(xué)海,史曉宏,劉毅,王鵬,韓濤
(神華國華(北京)電力研究院有限公司,北京 100084)
目前燃煤電廠NOx的排放必須滿足火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)[1]的要求,一般情況下NOx出口濃度控制在50mg/m3(標(biāo)準(zhǔn))以下,部分地區(qū)如京津冀,要求NOx達到更低的排放濃度。燃煤電廠廣泛采用選擇性催化還原法(SCR)技術(shù),該技術(shù)是目前最主要的商業(yè)化應(yīng)用脫硝技術(shù)之一[2]。隨著國內(nèi)燃煤機組大規(guī)模的超低排放改造[3-4],脫硝系統(tǒng)入口的NOx濃度值低于設(shè)計值,有時能達到150mg/m3(標(biāo)準(zhǔn)),甚至更低[5-6]。在同等脫硝效率的要求下,增加了對SCR脫硝系統(tǒng)氨逃逸控制的難度[7],由此會造成SCR脫硝后局部氨逃逸現(xiàn)象。SCR脫硝系統(tǒng)的氨逃逸(過量的NH3)與煙氣中的SO3在低溫下反應(yīng)生成硫酸氫銨[8],硫酸氫銨的生成與氨逃逸濃度、SO3量、溫度、濕度等都有關(guān)系[9],硫酸氫銨生成量的上升,導(dǎo)致其在空預(yù)器內(nèi)的黏結(jié),進而引起空預(yù)器堵塞[10],影響機組穩(wěn)定運行。因此,SCR脫硝系統(tǒng)一般將氨逃逸濃度控制在2.28mg/m3以下,甚至更低。有些機組為解決氨逃逸問題,正在開展精細化噴氨研究及改造[11]。
目前煤電機組的調(diào)峰作用進一步突顯[12],低負荷運行的情況越來越多,這就要求燃煤機組低負荷時也能達標(biāo)運行,而燃煤機組低負荷運行時,脫硝系統(tǒng)入口煙氣溫度會低于290℃,甚至出現(xiàn)更低溫度的情況。而目前常規(guī)的脫硝催化劑運行溫度為300~420℃、煙氣溫度低于290℃時[13],脫硝系統(tǒng)強制退出,對環(huán)保產(chǎn)生不利的影響。目前國內(nèi)學(xué)者研究了過渡金屬/稀土金屬對低溫催化劑活性的影響,同時開展制造工藝、催化劑形態(tài)等相關(guān)研究。整體而言,低溫催化劑的研究處于實驗室階段及工業(yè)驗證階段。為解決燃煤機組低溫段脫硝問題,國內(nèi)科研院所[14-16]提出了一些解決辦法。采用適應(yīng)于低溫段運行的催化劑依然是便捷的技術(shù)之一[17],而實際煙氣條件下低溫段催化劑的運行研究數(shù)據(jù)較少,在全流程煙氣污染物中試平臺上的試驗數(shù)據(jù),對低溫脫硝催化劑的基礎(chǔ)研究和工業(yè)化應(yīng)用有良好的推動作用。本文對低溫段脫硝催化劑的整體性能進行測試,從脫硝催化劑本身的適應(yīng)溫度出發(fā),探討其在低溫段時的性能指標(biāo)。一般來說,脫硝系統(tǒng)的脫硝效率與催化劑的運行溫度密切相關(guān),氨逃逸濃度與催化劑的催化效率也有較大關(guān)系。采用在線測試和現(xiàn)場取樣分析結(jié)合的方式分析氨逃逸濃度情況,并研究沿程的氨逃逸分布降低情況,為機組進一步穩(wěn)定運行提供數(shù)據(jù)支撐。探索脫硝系統(tǒng)投運溫度下限,實現(xiàn)機組在全負荷范圍內(nèi)脫硝。
脫硝催化劑的試驗依托國華三河電廠建設(shè)的中試平臺,該平臺擁有燃煤電廠尾部煙道的全流程煙氣污染物控制試驗系統(tǒng),主要用于開展燃煤電站污染物近零排放控制技術(shù)集成研究。設(shè)計煙氣量為20000m3/h(標(biāo)準(zhǔn)),中試平臺所用煙氣是從國華三河電廠3號機組低溫省煤器出口抽取,煙氣經(jīng)中試平臺試驗后回3號機組脫硫入口煙道。3號機組為一次中間再熱的亞臨界330MW機組,設(shè)計工況時省煤器出口煙氣量(BMCR)為2309964m3/h(標(biāo)準(zhǔn)),省煤器出口煙氣溫度(BMCR)為372℃。
中試平臺試驗流程包括:3號機低溫省煤器出口→脫硝前一級煙氣冷卻器→SCR系統(tǒng)→脫汞系統(tǒng)→脫硝后一級煙氣冷卻器→脫硝后二級煙氣冷卻器→低溫靜電除塵器→引風(fēng)機→高效脫硫系統(tǒng)→高效除塵除霧裝置。
中試平臺的脫硝系統(tǒng)采用SCR技術(shù),共可安裝三層試驗催化劑,目前只安裝兩層低溫段脫硝催化劑,每層模塊布置為1×2,所用催化劑為新開發(fā)的低溫段催化劑,添加了少量過渡金屬元素/稀土元素,催化劑基體仍為五氧化二釩,型式為蜂窩式。脫硝系統(tǒng)所用還原劑取自3號機組的母氨氣管道。設(shè)置一臺稀釋風(fēng)機,通過靜態(tài)混合器混合后進入SCR反應(yīng)器。中試平臺共設(shè)置3臺煙氣冷卻器,布置在脫硝前及脫硝后的水平煙道內(nèi),脫硝SCR反應(yīng)器前的煙氣冷卻器用于調(diào)節(jié)脫硝SCR反應(yīng)器入口的煙氣溫度,以達到試驗要求的溫度。中試平臺脫硝系統(tǒng)共安裝兩套測試系統(tǒng),分別安裝在脫硝系統(tǒng)進出口煙道上,進口煙道上主要有NOx、O2、溫度、壓力、流量,出口煙道上有NOx、O2、溫度、壓力、氨逃逸,監(jiān)測指標(biāo)均進入集散控制系統(tǒng)(distributed control system,DCS)。
中試平臺同時設(shè)置一臺五電場低溫靜電除塵器,除塵效率>99.9%,滿足出口粉塵濃度≤15mg/m3(標(biāo)準(zhǔn))。脫硫吸收塔配置循環(huán)泵、漿液噴淋系統(tǒng)、攪拌系統(tǒng)和高效除塵除霧系統(tǒng)。
為測試中試平臺安裝脫硝催化劑的低溫段性能指標(biāo),通過調(diào)節(jié)脫硝前一級煙氣冷卻器,確保脫硝反應(yīng)器入口煙氣溫度在290~250℃范圍內(nèi),分別測試煙氣溫度為290℃、275℃、260℃、250℃四個溫度時催化劑的性能指標(biāo)。為全面測試催化劑的各項指標(biāo),綜合分析在線測試和手動取樣測試的數(shù)據(jù)[18]。中試平臺脫硝系統(tǒng)安裝有煙氣溫度、NOx濃度、煙氣量、脫硝效率、氧含量、壓力、氨逃逸、SO2濃度等在線測試儀表,試驗前對在線儀表進行校準(zhǔn),測試方法均按照規(guī)范要求進行。對氨逃逸濃度和SO2/SO3轉(zhuǎn)化率測試難度較大,采用現(xiàn)場手動取樣測試。
煙氣中氨的采樣測試方法按照規(guī)范《DL/T260 2012燃煤電廠煙氣脫硝裝置性能驗收試驗規(guī)范》執(zhí)行,煙氣恒定流速采樣,經(jīng)過濾介質(zhì)通過加熱至120℃的采樣槍,加熱是為了防止水汽凝結(jié)影響測試結(jié)果,進入兩級裝有稀硫酸溶液的吸收液,先后吸收煙氣中的氨,將兩級吸收液轉(zhuǎn)移至溶液瓶中,少量多次洗滌吸收瓶后定容備用,使用離子色譜分析儀分析其中的NH4+濃度,離子色譜檢測準(zhǔn)確度高、靈敏度高[19]。
SO3現(xiàn)場采樣主要使用控制冷凝法。控制冷凝法如圖1所示,按照規(guī)范[20]要求執(zhí)行,同時也參考國外JIS K103、EPA-8A等控制冷凝方法,測試主要步驟為:保持加熱采樣槍溫度在260℃及以上,恒定流速采樣(約10L/min),煙氣經(jīng)加熱保溫及過濾后進入冷凝螺旋管,冷凝螺旋管水浴溫度維持在75~85℃。煙氣進入冷凝螺旋管后溫度降低,SO3與水汽凝結(jié)成亞微米的硫酸霧滴,硫酸霧滴由于離心力作用碰撞到冷凝管內(nèi)壁而被收集。采樣后,用去離子水淋洗冷凝管及連接軟管,并將淋洗液定容,采取離子色譜法分析淋洗液中的SO2-4,并換算得到煙氣中SO3的濃度。

圖1 控制冷凝法采樣系統(tǒng)
手動采樣主要儀器為ES C-5000煙氣多污染采樣系統(tǒng),瑞士萬通ECO-IC離子色譜儀。脫硝進出口在線儀表采用的日本富士分析儀M6900,采用非分散紅外法測量SO2、NOx。
煙氣采樣試驗測試點位設(shè)置為圖2中A、B、C、D、E部位。SO2測試點位為A點;NH3的測試點位為B、C、D、E點;SO3的測試點位為A、B、C、D、E點;根據(jù)手工測得數(shù)據(jù)進行SO2/SO3轉(zhuǎn)化率以及氨逃逸濃度計算。

圖2 試驗測試點位示意
為驗證該催化劑在低溫段時的效果,在試驗期間,煙氣量為額定負荷煙氣量,基本維持在20000~25830m3/h(標(biāo)準(zhǔn))之間波動,已達到中試平臺設(shè)計滿負荷。煙氣為三河電廠實際燃煤煙氣,脫硝入口NOx濃度范圍為125.00~203.50mg/m3(標(biāo)準(zhǔn)),見圖3~圖5。

圖3 中試平臺煙氣量及脫硝入口NOx濃度(250℃)

圖5 中試平臺煙氣量及脫硝入口NOx濃度(290℃)
結(jié)合在線儀表數(shù)據(jù),分析脫硝系統(tǒng)入口NOx濃度、脫硝系統(tǒng)出口NOx濃度、脫硝效率及氨逃逸等數(shù)據(jù),當(dāng)催化劑在250℃運行時,脫硝效率及出口NOx濃度如圖4。在250℃低溫時,正常情況脫硝效率控制在80%左右,出口NOx濃度小于50mg/m3(標(biāo)準(zhǔn)),滿足燃煤機組低負荷低溫運行要求。
290℃時,煙氣量為額定負荷煙氣量,基本維持在20000~25830km3/h(標(biāo)準(zhǔn))之間,脫硝入口NOx濃度范圍為125.00~180.45mg/m3(標(biāo)準(zhǔn))。從圖5中看出,290℃時運行較為平穩(wěn)。
從圖6中看出,該催化劑在290℃時脫硝效率可以在80%以上穩(wěn)定運行,脫硝出口的NOx濃度基本小于30mg/m3(標(biāo)準(zhǔn)),運行良好,滿足京津冀地區(qū)環(huán)保指標(biāo)要求。當(dāng)出現(xiàn)脫硝效率低于80%的情況時,脫硝出口NOx濃度能在一定時間內(nèi)滿足環(huán)保指標(biāo)要求。

圖6 290℃時NOx進出口濃度及脫硝效率
為進一步判斷低溫段250~290℃時催化劑的運行效果,對4個溫度進行測試,試驗結(jié)果分析如圖7。測試數(shù)據(jù)均表明,溫度較高時,氨逃逸濃度較高,溫度降低時,氨逃逸濃度有所降低,氨逃逸濃度與脫硝催化劑運行溫度密切相關(guān)。主要原因是在低溫段時易出現(xiàn)脫硝副產(chǎn)物硫酸氫氨的沉積,沉積溫度與氨濃度和SO3濃度相關(guān)。整體而言是溫度在250~260℃之間時易沉積,與已有文獻研究結(jié)論一致[21-22]。

圖7 脫硝入口溫度對氨逃逸濃度的影響
在不同溫度下取樣測試脫硝反應(yīng)器進出口SO3濃度及脫硝反應(yīng)器入口SO2濃度,計算不同溫度時的SO2/SO3轉(zhuǎn)化率,具體結(jié)果如圖8。隨著溫度的升高,SO2/SO3轉(zhuǎn)化率也有所升高,SO2/SO3轉(zhuǎn)化率與催化劑運行溫度密切相關(guān),在290℃時,兩層催化劑SO2/SO3轉(zhuǎn)化率達到了0.73%,小于1%的要求。

圖8 SO2/SO3轉(zhuǎn)化率與催化劑溫度的關(guān)系
為進一步分析氨逃逸濃度在煙道沿程的分布消減情況,在275℃時對脫硝后、除塵前、除塵后、脫硫后等點位進行取樣分析,發(fā)現(xiàn)氨逃逸濃度不斷降低。從圖9中可以看出,逃逸的氨在進入除塵器前,通過煙氣冷凝器的降溫,約減少32.2%的逃逸氨,最大可能為附著在煙道內(nèi),該部分逃逸氨對機組的安全穩(wěn)定運行影響較大。

圖9 275℃時各檢測點位的氨逃逸濃度
從進入除塵器前到除塵后,除塵器出口的氨逃逸濃度降至0.5mg/m3(標(biāo)準(zhǔn))以下,相比入口氨逃逸濃度降低約50.4%,與脫硝出口氨逃逸濃度相比,降低約66.5%,降幅明顯,說明在除塵的過程中,大量的逃逸氨隨著煙氣中的灰塵進入灰中。脫硫出口處氨逃逸濃度約為0.25mg/m3(標(biāo)準(zhǔn))。
分別對250℃、260℃、290℃溫度在脫硝后、除塵前、除塵后三個點位進行氨逃逸濃度取樣檢測,鑒于275℃脫硫出口氨逃逸濃度值較低,其他溫度沒有在脫硫出口處測試氨逃逸濃度,測試值如圖10所示。不同溫度時,氨逃逸濃度隨著溫度的降低而降低,不同溫度降幅略有差別,脫硝后至除塵前降幅范圍為13%~55%,脫硝后至除塵后的整體降幅范圍為53%~75%。除塵后的氨逃逸濃度基本處于0.4~0.5mg/m3(標(biāo)準(zhǔn))。

圖10 不同溫度下各測試點位的氨逃逸濃度
(1)該低溫段催化劑在實際煙氣中可適應(yīng)較低的運行溫度范圍,溫度范圍為250~290℃,運行時間超過4個月。
(2)在實際煙氣的中試平臺上,在設(shè)定的運行溫度范圍內(nèi),脫硝入口NOx濃度在100~300mg/m3(標(biāo)準(zhǔn))范圍內(nèi)波動,一般在120~200mg/m3(標(biāo)準(zhǔn))之間時,脫硝效率維持在80%附近時,脫硝出口NOx濃度小于50mg/m3(標(biāo)準(zhǔn)),氨逃逸濃度最高為1.68mg/m3(標(biāo)準(zhǔn)),小于2.28mg/m3(標(biāo)準(zhǔn)),SO2/SO3轉(zhuǎn)化率為0.73%,均滿足環(huán)保要求。運行過程中隨著入口濃度的變化,脫硝效率也會有一定幅度的變化,一般不建議脫硝效率超過90%以上運行。
(3)在250~290℃運行范圍內(nèi),氨逃逸濃度隨著溫度而降低,當(dāng)在250~260℃時,應(yīng)重點關(guān)注硫酸氫氨的沉積。290℃時,經(jīng)煙氣冷凝器降溫,氨逃逸濃度減少32.2%,這部分逃逸氨對機組的安全穩(wěn)定運行影響較大;除塵器對逃逸氨的脫除作用較為明顯,相比入口氨逃逸濃度降低約50.4%,與脫硝出口氨逃逸濃度相比降低約66.5%。此部分逃逸氨最大可能隨著煙氣中的灰塵進入灰中。脫硫出口處氨逃逸濃度約為0.25mg/m3(標(biāo)準(zhǔn))。