王 博,張少華,張 彬,郭宇輝,崔 凱,劉曉瑩,孫 蕭,趙福成
(寧波吉利羅佑發(fā)動(dòng)機(jī)零部件有限公司,浙江 寧波 315336)
用戶駕駛某PHEV車型,急加速行駛過程中車輛出現(xiàn)頓挫感,緩加速行駛車輛正常。維修人員檢查發(fā)動(dòng)機(jī)故障燈亮,使用解碼器讀取故障碼:(1)渦輪增壓器增壓壓力顯示過高;(2)一缸發(fā)生失火故障碼。
檢查發(fā)現(xiàn)第1缸火花塞陶瓷體脫落,更換新火花塞試車,急加速過程中車輛依然頓挫,讀取故障碼報(bào)渦輪增壓器增壓壓力顯示過高,進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn)真空控制閥閥體表面呈白色印記,有疑似進(jìn)水跡象,更換真空控制閥故障排除。拆解真空控制閥,發(fā)現(xiàn)柱塞銹蝕,柱塞密封座與柱塞分離。
發(fā)動(dòng)機(jī)滿足增壓后需進(jìn)行泄壓,保證壓力均衡。ECU通過占空比信號(hào)控制真空控制閥進(jìn)行真空度的調(diào)節(jié)。當(dāng)需要泄壓時(shí),真空控制閥將真空輸入給增壓器廢氣旁通閥,增壓器廢氣閥門在負(fù)壓下打開進(jìn)行泄壓。真空控制閥布置及控制原理詳見圖1[1],圖2。

圖1 真空控制閥布置圖

圖2 增壓壓力控制原理圖
真空控制閥內(nèi)部結(jié)構(gòu)如圖3所示。

圖3 真空控制閥內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖
真空控制閥管路連接圖示[2],詳見圖4。

圖4 真空控制閥管路連接圖示
自然狀態(tài)下,堵頭在中間位置,管口1通過堵頭密封,隔斷與管口2連同,此時(shí)增壓器廢氣泄壓腔無真空輸入,詳見圖5。

圖5 真空控制閥中間狀態(tài)
當(dāng)增壓器需要泄壓時(shí),ECU通過占空比信號(hào)控制真空控制閥電磁輸入電流,電流驅(qū)動(dòng)柱塞向下運(yùn)動(dòng),堵頭同步下行,管口1與管口2接通,增壓器廢氣泄壓閥在真空吸力的作用下打開廢氣閥門進(jìn)行泄壓,詳見圖6。

圖6 增壓器泄壓時(shí),真空控制閥狀態(tài)
當(dāng)需要增壓時(shí)ECU再次改變占空比信號(hào),真空控制閥柱塞回到自然狀態(tài),管口1與管口2隔斷,增壓器廢氣泄壓閥腔無真空輸入。
2.1.1 故障件性能測(cè)試
臺(tái)架試驗(yàn)驗(yàn)證故障閥體管口2無真空輸出,對(duì)比正常件在不同占空比下輸出滿足需求的真空度,詳見表1。

表1 故障真空控制閥真空測(cè)試結(jié)果
2.1.2 故障件拆解
真空控制閥內(nèi)部進(jìn)水柱塞銹蝕、柱塞密封座與柱塞分離,圖7所示,柱塞下行時(shí)柱塞密封座及堵頭無動(dòng)作,導(dǎo)致管口1與管口2無法聯(lián)通,管口2無真空輸入,增壓器廢氣旁通閥無法打開泄壓。

圖7 柱塞銹蝕,柱塞密封座與柱塞分離
增壓器無法泄壓造成發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣壓力、溫度升高,發(fā)動(dòng)機(jī)易形成早燃、爆震,火花塞陶瓷體在爆壓下?lián)p壞松脫,出現(xiàn)加速頓挫現(xiàn)象。
2.1.3 真空控制閥材質(zhì)分析
柱塞密封座材料PA46,耐水性較差,經(jīng)水浸泡后易變形出現(xiàn)閥體與密封座分離問題。
在對(duì)閥座與柱塞組件浸水儲(chǔ)存后,測(cè)試閥座的拔脫力,PA46閥座拔脫力平均值219 N,PA66閥座拔脫力平均值452 N,試驗(yàn)結(jié)果顯示PA66材質(zhì)耐水性明顯強(qiáng)于PA46。
(1)發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)過程排查:發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)線、庫房、排查發(fā)動(dòng)機(jī)外觀及真空控制閥表面無水漬。
(2)整車生產(chǎn)過程排查:發(fā)動(dòng)機(jī)上線前、裝配線、內(nèi)外飾線體、車輛淋雨前檢查發(fā)動(dòng)機(jī)外觀無水漬,車輛淋雨后檢查發(fā)動(dòng)機(jī)真空控制閥表面明顯水漬。
(3)檢查車輛密封條無破損、漏裝,但在導(dǎo)水槽位置發(fā)現(xiàn)空螺栓孔,經(jīng)查該孔為螺栓過孔,供應(yīng)商加工失誤導(dǎo)致多加工。水通過導(dǎo)水槽螺栓孔流進(jìn)機(jī)艙導(dǎo)致真空控制閥進(jìn)水失效,鎖定原因?yàn)閷?dǎo)水槽密封不良進(jìn)水造成真空控制閥失效,圖8所示。

圖8 真空控制閥進(jìn)水照片
針對(duì)故障車輛進(jìn)行數(shù)據(jù)采集、分析,真空控制閥失效無真空輸入至增壓器廢氣泄壓機(jī)構(gòu),增壓器無法泄壓導(dǎo)致增壓壓力超標(biāo),急加油節(jié)氣門開度全開狀態(tài)時(shí)增壓壓力超標(biāo),此時(shí),節(jié)氣門開度至45%左右,發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速瞬間(0.2 s)波動(dòng)量超過1 000 rpm,出現(xiàn)加速頓挫問題,此時(shí)噴油量滯后效應(yīng)相對(duì)空燃比變濃,混合器偏濃引起發(fā)動(dòng)機(jī)早燃,反復(fù)急加油嚴(yán)重時(shí)引起超級(jí)爆震,造成火花塞陶瓷體在高溫高壓下出現(xiàn)松脫、燒蝕問題,嚴(yán)重時(shí)造成活塞彎曲碎裂,詳見圖9故障數(shù)據(jù)。

圖9 真空控制閥失效數(shù)據(jù)
(1)規(guī)范生產(chǎn):導(dǎo)水槽供應(yīng)商排查庫存后將所有不良品進(jìn)行隔離報(bào)廢處理,過程增加檢點(diǎn)確認(rèn)。
(2)真空控制閥材質(zhì)提升:通過問題排查識(shí)別到真空控制閥柱塞密封座材料PA46耐水性更優(yōu),改為PA66材料。
(3)超增壓保護(hù)策略優(yōu)化:增加超增壓保護(hù)策略,避免發(fā)動(dòng)機(jī)出現(xiàn)超級(jí)爆震損壞火花塞。
由于車輛導(dǎo)水槽加工異常造成真空控制閥進(jìn)水失效,通過本次問題分析,識(shí)別出真空控制材質(zhì)的不足以及ECU對(duì)超增壓問題保護(hù)策略的一些缺失。單體零部件的加工失效引出發(fā)動(dòng)機(jī)零部件材質(zhì)不足及標(biāo)定數(shù)據(jù)的不完善,從另一方面折射出通過“人為制造”故障去主動(dòng)暴露車輛開發(fā)過程問題的必要性。