*薛曉軍
(太原煤氣化龍泉能源發展有限公司 山西 030303)
龍泉煤礦是一座特大型高瓦斯礦井,該礦井絕對瓦斯涌出量為34.95m3/min,回采工作面最大絕對瓦斯涌出量為19.71m3/min,掘進工作面最大絕對瓦斯涌出量為1.33m3/min。目前開采瓦斯解析量較大、低透氣性的4號煤層,隨著綜放工作面產量加大,礦井達產,瓦斯涌出量隨之增大,瓦斯危害更加顯現。為有效治理綜放工作面瓦斯,并提高礦井經濟效益,根據礦井現場生產情況,制定了“四位一體”瓦斯治理技術,能夠有效降低回采工作面上隅角瓦斯,確保回采工作面的安全生產。
龍泉煤礦4203工作面位于礦井第一水平二采區的第三個工作面,該工作面走向長2550m,傾向長250m,平均采高6.8m,煤層傾角4°~8°,該工作面無偽頂,直接頂為中砂巖,老頂為細-粗砂巖,可采儲量561萬噸,瓦斯含量4.94m3/t,所采煤層自燃傾向性為Ⅱ類,煤塵具有爆炸性。4203工作面采用綜采放頂煤回采工藝,“一進兩回”通風方式,配風量3000m3/min,風排瓦斯量12.64m3/min。工作面采用本煤層鉆孔、中位截流鉆孔、高位定向鉆孔、上隅角插管四種方法綜合抽采瓦斯,瓦斯抽放量7.07m3/min,在回采過程中,4203上隅角甲烷濃度最大值達到0.72%左右。
采煤工作面放煤期間,瓦斯釋放量較大;采空區遺煤,由于長時間緩慢釋放,大量瓦斯聚集在采空區;上隅角采空區頂板受來壓垮落矸石不能有效充填采空區,致使大量瓦斯積聚在支架上方及后方空洞中,在頂板垮落時,將采空區的瓦斯周期性地擠入工作面。
(1)“四位一體”瓦斯治理技術是指:從本煤層預抽、中位鉆孔截流、高位定向鉆孔、采空區插管抽采為契入點,井下移動瓦斯抽采系統抽采工作面上隅角瓦斯,地面永久瓦斯抽采系統抽采工作面本煤層、中高位鉆孔瓦斯,做到“井上下一體化抽采”,實現瓦斯抽采全覆蓋。
(2)實施技術方案。利用現有地面永久瓦斯抽采泵站,新建井下移動瓦斯抽采泵站,通過合理調配工作面風量,以4203工作面為項目試驗研究地點,采用U型通風系統、優化抽采工藝、瓦斯抽采全覆蓋現場試驗,分析、總結、研究綜放U型工作面“四位一體”瓦斯治理技術手段。
①強化本煤層鉆孔抽采(“一位”)。為解決4號煤層厚度大、透氣性差的問題,合理確定本煤層鉆孔間距、長度及預抽方式,同時采用“兩堵一注”封孔技術,提高鉆孔封孔質量,且孔口負壓不得低于15kPa,預抽時間不得低于9個月,確保采煤工作面預抽瓦斯效果達標。

圖1 4203工作面本煤層鉆孔布置圖、封孔圖

圖2 4203工作面高位鉆孔布置圖
②施工高位定向抽采鉆孔(“一位”)。根據采煤工作面煤層特性,距工作面切眼500m鉆場內施工φ150mm大孔徑千米定向高位鉆孔,并根據40-50m不同層位布置分支鉆孔,用于抽采工作面頂板裂隙區域瓦斯,治理工作面采空區和上隅角瓦斯。
③更進中位截流抽采鉆孔(“一位”)。為加強工作面放煤、拉架等特殊環節瓦斯管理,隨工作面推進,距工作面切眼50m外施工層位為10-25m中位截流鉆孔,用于攔截抽采工作面頂板垮落區域瓦斯。

圖3 4203工作面中位鉆孔布置圖
④上隅角插管抽采瓦斯(“一位”)。新建“低負壓、大流量”井下移動瓦斯抽采泵站服務于采煤工作面上隅角瓦斯抽采,用于改變上隅角瓦斯流場,充分抽排渦流區域瓦斯。
⑤井上下泵站一體化抽采(“一體”)。礦井地面永久瓦斯泵站用于抽采工作面本煤層、中位及高位鉆孔瓦斯,井下移動瓦斯泵站用于抽采工作面上隅角瓦斯,井上下抽采系統實現一體化聯合抽采。

圖5 4203工作面瓦斯抽采示意圖
(3)現場實施成效。
①合理調配風量。4203采煤工作面應配風量1677m3/min,為確保采煤工作面均衡配風,控制采空區瓦斯涌出,進一步提高工作面瓦斯抽采效果,對采煤工作面風量進行了合理調配。未使用“四位一體”瓦斯治理技術前,工作面配風量3000m3/min,上隅角甲烷濃度在0.52%~0.75%,嚴重影響采煤工作面安全生產;采用“四位一體”瓦斯治理技術后,風量降為2200m3/min,工作上隅角甲烷濃度控制在0.4%以下,有效保證了采煤工作面的安全生產。
②強化本煤層抽采。結合4號煤特性,通過改進預抽本煤層瓦斯方式,施工針對性本煤層上、下行鉆孔,使鉆孔充分布置在煤層瓦斯帶內,鉆孔抽采負壓由13kPa提高到18kPa;改變封孔方式,采用氣動注漿泵,“兩堵一注”帶壓封孔技術,注漿流量不低于20L/min,額定注漿壓力不低于2MPa,從而提高封孔質量,且預抽時間不得低于9個月,確保預抽瓦斯效果。
③“以孔代巷”抽采。根據煤層地質條件,按照8-10倍采高,優化中、高位鉆孔層位,采用φ150mm大直徑鉆孔,同時鉆孔抽采負壓由20kPa提高到32kPa,實現“以孔代巷”,取代傳統的瓦斯抽采巷道,治理采空區和上隅角瓦斯。
④提升上隅角抽采效果。由于綜放采煤工藝后溜及端頭架支護滯后原因,存在上隅角空間大、風流方向不穩定、瓦斯容易積聚問題,針對此現象,礦井采煤工作面進回風隅角實行動態退錨剪網措施,確保采空區頂板充分垮落,抑制采空區瓦斯涌出,并用“低負壓、大流量”井下移動瓦斯抽采系統改變上隅角瓦斯流向,提升上隅角瓦斯抽采效果。
⑤實施效果對比。未采用“四位一體”瓦斯治理技術前,4203工作面絕對瓦斯涌出量為19.71m3/min,其中風排瓦斯量為12.64m3/min,瓦斯抽采量為7.07m3/min,正常回采時上隅角甲烷濃度為0.65%左右,工作面T2甲烷濃度為0.54%,T6甲烷濃度為0.50%;采用“四位一體”瓦斯治理技術后,工作面絕對瓦斯涌出量為19.70m3/min,其中風排瓦斯量為8.85m3/min,瓦斯抽采量為10.85m3/min,其中井下移動泵站抽采量為3.23m3/min,工作面瓦斯抽采率由36.23%提升到了56.49%,正常回采時上隅角甲烷濃度降到0.35%左右,T2甲烷濃度為0.28%,T6甲烷濃度為0.24%,較之前下降50%左右。
綜放U型工作面”四位一體“瓦斯治理技術的應用,使得龍泉礦井所有采煤工作面只布置兩條巷道,不僅帶來巨大直接經濟效益,更重要的是保障了采煤工作面安全生產,無形之中為礦井帶來更高的間接經濟效益;為工作面U型通風創造了有力前提條件,確保了采煤工作面U型通風系統的穩定可靠性,從而為采煤工作面通風系統設計提供了一個有力保障;有效降低了采煤工作面和上隅角甲烷濃度,對礦井節支降耗、安全生產取得良好效益。