董啟盛 李定青 陳洪世
廣東粵電湛江生物質發電有限公司 廣東 湛江 524033
實現碳達峰碳中和是國家重大戰略決策,對推進我國的生態文明建設、引領全球氣候治理、實現國家“兩個一百年”奮斗目標具有重大意義。生物質能源作為可再生能源的重要組成部分,合理高效開發生物質能源是解決能源和環境的重要途徑之一,然而在生物質直燃發電中,鍋爐運行過程中仍存在不少問題,制約鍋爐的長期穩定運行。其中,生物質燃料的富含堿金屬、氯元素等無機組分造成的受熱面積灰和腐蝕問題尤為突出[1-3]。本文以220t/h生物質循環流化床鍋爐空預器低溫腐蝕為例,對空預器出現的腐蝕問題進行分析,并探討原因和改造措施。

圖1 空預器結構示意圖

表1 鍋爐主要技術參數
該電廠配備220t/h生物質循環流化床(CFB)鍋爐,型號為HX220/9.8-Ⅳ1,主要參數如表1所示,為高溫高壓參數、自然循環、單爐膛、平衡通風、露天布置、鋼架雙排柱懸吊結構、固態排渣循環流化床鍋爐。空預器分為一次風空預器和二次風空預器,布置在尾部煙道后豎井下部,如圖1所示,煙氣向下流動,沖刷空氣預熱器受熱管,將熱量傳遞給一、二次風。煙道計算截面為9000×3500,分二組管箱,為順列沿煙道高度方向依次布置,二次風空預器上管箱材質Q215-A,下管箱采用考登鋼(又名耐候鋼),二次風空預器管徑為:每個回程大管箱上部兩排和左右兩側兩排管子使用規格為42.3×3.25,其余管子均使用規格為φ40×1.5, 橫向節距S1=65,縱向節距S2=60,橫向排數138,縱向排數40排,煙風二次交叉。該空預器為本文主要研究對象。
該廠鍋爐停運后對現場進行詳細檢查,發現空預器腐蝕部位主要發生在空預器二次風冷端(進風)約200mm左右的長度范圍內,在進風處約200mm的管子大部分已腐蝕失效,整個二次風進口部位,除了少數頂部兩層的管子之外,2760根管子的大部分都發生了腐蝕現象,有超過400根管子已經斷裂,剩余的管子大部分已經腐蝕到接近穿孔的程度,腐蝕形態類似海水腐蝕,如圖2所示。

圖2 空預器積灰和腐蝕現場圖片
另外,二次風空預器正下方存在煙道向內凸起臺階,臺階與水平成20°角,如圖3所示。臺階高度約250mm左右,導致從臺階往上形成了底邊約為200mm,斜向上的梯形積灰區域,在這個區域內所有空預器管子全部被埋在灰里面,靠近二次風進口端積灰非常潮濕,靠近出口端的積灰相對干燥。


圖3 空預器積灰和腐蝕區域圖
二次風空預器下部一次風空預器也有一層為考登鋼,且該區域在二次空預器下游(煙氣流向),但是該區域管子沒有發現腐蝕問題(也沒有臺階形成積灰)。而更下游的兩層一次風空預器,管材為搪瓷管,有一層也存在積灰,但是未出現腐蝕現象。在二次風出口端也存在臺階,有積灰,干燥,未發現腐蝕。
為研究空預器腐蝕原因,采集二次風空預器管材及入口積灰樣品進行分析探討,利用能量彌散X射線熒光法(energydispersive X-ray fluorescence,EDXRF),對二次風空預器管材和入口積灰進行元素分析,結果如圖4、圖5所示。由圖4可知,積灰中含有較高含量的氯離子,通過復雜的化學反應造成管壁發生晶間腐蝕,因此該氯離子是造成腐蝕的主要原因,由圖5可知,氯離子是主要的腐蝕產物之一,切好驗證圖4推測存在氯離子腐蝕的過程。此外,Ca2+和K+是除Fe以外的兩種主要的陽離子,堿金屬沉積也是造成空預器低溫腐蝕的重要原因。
根據現場情況,腐蝕主要發生在積灰多且潮濕的區域,距離外護板約200mm的范圍內是空預器臺階積灰嚴重區域,引起二次風空預器管離入口端面約30mm左右發生腐蝕斷口,管子呈現沿著外徑均勻腐蝕。鍋爐運行期間,該位置的二次風溫度約為35℃,煙氣溫度210℃,二者都是流動的氣體介質。由于該管子的壁厚為1.5mm,很難從采用超聲波測厚的方法進行檢驗,因此宏觀檢驗監控方法無法實現。此外,由于積灰熱阻非常高,當積灰導致整個空預器管子完全埋在灰里面時,積灰區域管子表面溫度將遠遠低于煙氣溫度,甚至接近空預器管內風溫。因此,在積灰區域,管子內外壁溫度與進口端二次風溫度接近,表面積灰溫度也將大大低于煙氣溫度,空預器二次風進口端風溫低(冷風溫度),積灰的溫度也低,生物質燃燒后煙氣(含HCl)與積灰接觸后結露,并逐步滲透到管子表面,導致該區域管子長期處于腐蝕環境下,即使鍋爐停運,腐蝕仍在進行,導致該區域管子短期腐蝕失效。
同樣積灰的二次風出口端,由于管內二次風溫度經過加熱已經升高至酸露點以上,從而積灰溫度也在酸露點溫度以上,即使表面有積灰,由于積灰溫度高,不會引起煙氣(含HCl)結露,也難于發生腐蝕。至于一次風空預器,同樣材料的地方由于沒有積灰也就不存在腐蝕,而用搪瓷管的一次風空預器,雖然存在與二次風空預器入口腐蝕區域同樣的積灰臺階,但由于搪瓷管耐腐蝕性好,也未發生腐蝕。
通過以上分析,可以認為空預器腐蝕主要原因為設計缺陷導致積灰引起,當積灰發生在二次風冷風入口端時,管壁溫度低,積灰溫度低,煙氣結露后,逐步滲透到管壁,由于灰中氯離子含量較高,對金屬管道造成(晶間)腐蝕,隨后發生電化學腐蝕,造成金屬管道整體腐蝕穿孔。而搪瓷管耐腐蝕性較強,可以防止煙氣和積灰腐蝕。

圖4 二次風空預器入口積灰EDXRF結果

圖5 二次風空預器管材腐蝕產物EDXRF結果
根據結果分析和討論,采取升級空預器管材和消除積灰死角的改造優化方案,具體如下:①將二次風空預器入口管材更換為搪瓷管。②增加空預器區域吹灰裝置,清除積灰。③通過空預器邊板改造,消除積灰臺階,徹底消除積灰死角。
通過以上優化改造,空預器積灰和腐蝕問題基本得到解決,鍋爐連續運行周期變長。

表2 空預器漏風試驗結果
通過對一二次風空預器進行漏風試驗,試驗結果如表2所示,空預器漏風率由試驗前的28.46%降至7.97%,下降20.49個百分點。空預器漏風率降低后,煙氣側額冷風走廊減少,積灰臺階消除,有效避免了煙氣灰顆粒沉積,鍋爐效率明顯提高。